网站大量收购闲置独家精品文档,联系QQ:2885784924

甲醇系统长期停车后开车方案..doc

  1. 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
甲醇系统长期停车后开车方案.

222有限公司 甲醇装置安全置换、开车方案 编号:111111 编 制:陈 江 审 核: 批 准: 批准日期: 年 月 日 1目的 为装置停车后顺利开车,特编制本方案。组织机构 .1分厂内部成立系统车领导小组 .2分厂内部成立系统开车指挥部 负责整个过程的总体指挥,。整个整个整个开车前应具备的条件 所有参与开车人员事先学习并熟知本方案相关要求及安全注意事项。系统000~8000m3/h置换、升温。 6.4.1.3当转化炉出口温度达到80℃时,开废锅低压蒸汽煮锅。 6.4.1.4升温过程要求 6.4.1.4.1氮气升温阶段严格控制升温速率在20~30℃/h。 6.4.1.4.2控制废锅液位在-100mm~150mm,水温80℃左右。 6.4.1.4.3转化触媒升温至100℃投烧嘴保护水。 6.4.2蒸汽升温 6.4.2.1转化触媒层氮气升温至200~220℃,逐渐配入开工蒸汽辅助升温,直到切除氮气。 6.4.2.2升温过程要求 6.4.2.2.1转化触媒床层温度大于500℃。 6.4.2.2.2预热炉炉膛温度小于750℃。 6.4.2.2.3蒸汽升温阶段控制升温速率在25~35℃/h。 6.4.2.2.4系统压力控制0.2~0.4MPa。 6.4.3煤气升温及触媒还原 6.4.3.1由于长期停车,转化炉触媒需进行还原,当预热炉出口温度达到500℃左右,中温锌出口煤气总硫分析≤0.1mg/m3时,微开中温锌出口DN50煤气阀,控制气量在8000~10000m3/h对转化炉触媒还原约1小时,然后逐渐切除氮气,蒸汽加煤气持续升温至预热炉出口温度达到620~650℃。 6.4.4转化投氧点火 6.4.4.1点火需满足的条件 6.4.4.1.1预热炉出口焦炉气温度在620~650℃。 6.4.4.1.2中温锌出口焦炉气总硫含量≤0.1mg/m3。 6.4.4.1.3空分送出合格氧气(纯度大于99.2%)引至甲醇界区放空,压力稳定1.2MPa。 6.4.4.1.4转化通过开关UV60601、UV60602、FV60605反复将氧气管内冷凝液按正排、倒排方式排尽,然后打通现场投氧流程。 6.4.4.1.5入转化炉系统蒸汽压力稳定1.5~1.8MPa,用调节阀FV60604控制流量在8~10t/h。 6.4.4.1.6联系压缩岗位稳定焦炉煤气压力在1.0MPa。 6.4.4.1.7打开中温氧化锌B槽出口DN50煤气充压阀,控制流量8000~12000Nm3/h。 6.4.4.1.8转化系统压力用调节阀PV60617控制在0.5~0.7MPa。 6.4.4.1.9联系好相关岗位,按上述要求控制各工艺指标,通知现场人员从转化炉周围撤离,准备送氧气入转化炉点火。 6.4.4.2点火步骤 6.4.4.2.17月15日8:00关闭氧气放空阀UV60602,打开UV60601阀及投氧小阀送氧气入转化炉,流量正常情况下在800~1200Nm3/h,仔细观察转化炉上层触媒温度TI60609,若迅速上涨则说明投氧点火成功。此时应立即降低预热炉燃烧煤气用量,控制TI60605<600℃,防止高温时间过长,烧坏盘管。 6.4.4.2.2联系压缩机稳定四段出口压力,缓慢全开中温氧化锌出口煤气大阀,关闭DN50煤气小阀。投用氧气调节阀FV60605(先开4~5%,然后关闭投氧小阀),调节蒸汽、煤气、氧气补入量,以50~80℃/h的温升速率将转化炉热点温度提至800~850℃。 6.4.4.2.3待转化触媒温度TI60609达到800℃时,对常温氧化锌槽充压,压力稳定后,联系合成岗位将转化气引至循环机入口前PV63001阀放空。 6.4.4.2.4投用管道加热器。 6.4.4.3注意事项 6.4.4.3.1投氧后若发现TI60609温度在1min内无上涨趋势,应立即切断氧气和煤气,加大配入蒸汽量对系统进行置换,查找原因,重新升温点火。 6.4.4.3.2系统开车正常后,联系电仪及分厂领导,检查投用ESD联锁。 6.5合成系统开车 6.5.1转化系统蒸汽升温时,合成系统即可引氮气充压至0.4~0.5MPa。7月15日6:00按正常开车步骤启动循环机组打氮气循环,缓慢提转速至9000r/min运行。 6.5.2引开工蒸汽对合成塔触媒升温,速率控制5~10℃/h,注意调整汽包压力和出口温度,严防超温超压。 6.5.3 7月15日10:00合成塔入口温度TI40002达到200℃左右,常温锌出口总硫含量小于0.1PPm时,联系转化入机组,充压速率为1.0MPa/h。MPa。当分析驰放气出口N2≤21%时换气合格,联系调度倒回炉。 6.5.5当副产蒸汽温升至20℃左右,逐步开气大阀注意观察机组

文档评论(0)

jiulama + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档