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环境污染治理综合实习报告.
3.2西安市邓家村污水处理厂项 目 A2/O系统 中负荷系统 终沉池后 砂滤池后 终沉池后 BOD(mg/L) ≤20 ≤10 ≤20 COD(mg/L) ≤100 ≤50 ≤100 SS(mg/L) ≤20 ≤5 ≤20 NH3-N(mg/L) ≤10 ≤5 ≤2.5 TN(mg/L) ≤15 ≤15 TP(mg/L) ≤3 ≤1
图1 污水、污泥处理工艺流程
3.2.4主要构筑物及设备设计
污水处理厂主要新(设)建工艺系统及设备有格栅间、曝气沉砂池、A2/O工艺系统、回用水系统、中等负荷系统及污泥处理系统,现对具体各项设计选型详述如下:
3.2.4.1一级处理系统
(1)粗格栅间。污水进入提升泵站之前,要通过现有两套背耙式粗格栅,格栅间隙为25 mm ,宽度1.5 m,栅渣由螺旋输送器和压渣泵送至地面。设计引进螺旋输送机长4.5 m,流量4 m3/d 1台,栅渣压送泵长1.6 m,流量3 m3/h,配电机功率1.55 kW 1台。粗格栅的运行是根据格栅前后水位差或时间来控制。
(2)污水提升泵房。污水提升泵房利用现有建筑物和部分设备。共计6台水泵,其中4台利用原有设备,单台流量约为2 000 m3/h,2台为新更换设备,单台流量约为2 020 m3/h,扬程1 3 m,4用2备。水泵的运转由集水井中的液位计来控制。
(3)细络栅间。为去除污水中漂浮物质,以保证后续处理构筑物正常运行,设计新增细格栅。细格栅间建在单管出水井与曝气沉砂池之间,长10.6 m,宽8.0 m共两层,一层为彭风机间(供沉砂池曝气用)和电气控制间,二层安装DN53型弧型格栅共5台,每台宽度1. 05 m,栅条间隙10 mm,自动清渣,配电机功率0.55 kW。另外,二层还设有事故平板格栅1 台,宽度1.5 m,手动清渣,间隙50 mm,无轴螺旋输送机1台,全长11.8 m,直径285 mm ,电机功率2.2 kW,除渣能力5 m3/d,用于将栅渣送出池外。格栅的运行由格栅前后水位差或时间来控制。
(4)曝气沉砂池。利用现有曝气沉砂池,拆除更换现有除砂、曝气设备。沉砂池1座2格,每格长24.0 m,宽3.3 m,有效水深3.3 m;水力停留时间:平均流量时6 min,高峰流量时4 min。沉砂池上设有长度6.4 m桥式除砂机1台,桥上配有淹没式吸砂泵2台,流量11.0 L/s,功率1.3 kW,将池底沉砂抽送入贮砂槽,经砂水分离器(0.75 kW)脱水后装槽车运出。沉砂池曝气采用气水比为0.1~0.2,引进BLS80型鼓风机2台,1用1备,额定风量668 m3/h,功率15 kW。
(5)初沉池配水井及计量设备。利用现有的初沉池配水井,污水经配水井后通过管道上安装的电磁流量计,进入初沉池。电磁流量计读数显示在污水厂SCADA系统中,记录每日最大、最小的流量及日流量、月流量和年流量。
(6)初次沉淀池。利用现有初次沉淀池,主要更换初沉池出水堰及集水槽,并对刮泥机进行大修检查,更换部分零件。初沉池共计2座,每座直径45 m,旱季流量时水力停留时为2. 5 h,高峰流量时停留时间为1.7 h。结合现有初沉池运行情况及污染物实际去除率,设计S S去除率为47.5%,BOD和COD去除为30%,NH3-N去除率为7%~10%,总磷去除率为15%。另外,改造后初沉池设置刮浮渣装置。
(7)曝气池配水井。设计新建1座曝气池配水井,来自初沉池的污水经此配水井后分为三条水线:一是进入A2/O生物处理系统(高峰时流量2500 m3/h,占总流量的31%);二是进入新建中负荷生物处理系统(高峰时流量3500 m3/h,占总流量的44%);三是经配水井后直接排放进入接纳水体(高峰时流量2000 m3/h,占总流量的25%)。配水井为地上式钢筋砼结构,平面尺寸为6.9 m×5.9 m,出水采用固定式溢流堰,其中进入A2/O系统堰长L1=3.0 m,进入中负荷系统堰长L2=2.4 m,直接排放堰长L3=1.5 m,堰上水头为0.16 m。
3.2.4.2二级处理及回用水处理系统
设计将现有曝气池改为A2/O处理工艺,该工艺包括预反硝化池(预反硝化回流污泥中的氮)、用于控制丝状菌生长的选择池以及增强生物除磷脱氮的内循环过程。为达到上述条件,现有曝气池需加高0.5 m,以满足工艺要求的停留时间和池体容积。A2/O处理工艺如图 2所示。
图2 A2/O处理工艺流程
设计曝气池分为平行两组,每组尺寸为:长×宽×水深=50.0 m×6.0 m×(5.10~4.9 m),其中;预反硝化池,每组容积为1350 m3,水深5.1 m;选择池每组容积为260 m3 ,水深5.05 m,厌氧池每组溶积为1330 m3,水深5.0 m;缺氧池每组
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