《攻丝机的设计与制作.docVIP

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《攻丝机的设计与制作

2004年度QC 成果发表资料 攻 丝 机 设 计 与 制 作 中铁五局二公司上海公司第一项目部QC小组 2004年12月 PDCA PDCA PDCA PDCA 一、小组情况 1、小组成立时间:2003年10月20日,登记时间:2004年3月5日 2、小组活动时间:2004年3月5日~2004年4月20日 3、小组成员情况如下: 序号 姓 名 性别 年龄 文化 程度 职 务 小组 职务 受TQC 教育时间 1 黄应林 男 27 中专 助 工 组长 系统教育 2 郭成辉 男 36 高中 技 师 副组长 系统教育 3 周仕永 男 32 大学 技术主管 副组长 系统教育 4 胡俊华 男 28 大学 质检员 组员 系统教育 5 韩志松 男 24 大学 助 工 组员 系统教育 二、选题理由 由于我们单位在上海从事市政工程建设,经常进行梁、承台基础、轻轨工程中的检查坑施工、承轨台施工等,为保证施工过程中,混凝土浇注时不至使模板跑模,从而影响工程质量,故需要用到大量的对拉螺栓,以保证混凝土工程的外观质量。而工地上实际加工时,却采用人工攻丝的方法,一根一根地攻出来。这样,既费时又费力,一天下来,一个工日就不过七八十根。所以,我就想到能否加工一台攻丝设备,用以改善劳动强度,提高劳动生产力。故攻丝机的设计与制作QC小组应运而生。 经过小组成员认真分析、讨论,决定了攻丝机的图形(详见附图一)。 三、预期目标 降低劳动强度,提高劳动生产率,减少工费支出 PDCA循环 P-计划阶段 四、现状调查 材料使用现有的废旧材料,而我们现有的机械设备都是旧设备。在加工主轴过程中,主轴精度的控制问题尤为关键。 五、原因分析 小组成员经过认真分析和讨论,从人、机、料、法、环等方面分析如下: 攻丝机主轴精度控制因果分析图 六、主要原因确认 根据因果分析图,确定影响机床加工的主要因素。 序号 现 状 备 注 1 车间光线不足 主要原因 2 切削用量选择不当 主要原因 3 责任心不强 主要原因 4 操作人员经验不足 主要原因 5 测量工具精度低 主要原因 6 测量方法不当 主要原因 7 机床精度低 主要原因 8 圆钢尺寸不一致 次要原因 七、对策措施 根据分析确认的主要原因,我们QC小组制定了相应的对策措施,对策表如下: 序号 现 状 目 标 采取措施 负责人 完成时间 1 车间采光不足 合理充足的照明 改善照明条件,增加照明点,更换照明光源 韩志松 加工前 2 切削用量选择不当 减少不合格品的出现 减小切削用量,增加车削次数 黄应林 郭成辉 加工中 3 责任心不强 人人有主人翁的责任感 加强思想教育,制定一定的工作制度 周仕永 加工前 4 操作人员经验不足 达到初级水平 强化技术培训 黄应林 郭成辉 加工前 5 测量工具精度低 减少不合格品的出现 在加工过程中增加对产品的中间测量 黄应林 郭成辉 加工中 6 测量方法不当 减少不合格品的出现 测量仪器外送检验或更换新检验仪器 胡俊华 加工前 7 机床精度低 精度指数小于1 加强设备维修与保养 黄应林 郭成辉 加工前 D-实施阶段 八、对策实施 经过小组成员近十天的努力,认真分析对策措施,为保证设备能在有限的时间内顺利加工成型,大家群策群力,纷纷献计献策,很快就使设备加工工作走上正轨。 C-检查阶段 九、效果检查 经过小组成员近四十五天的努力,终于顺利完成设备加工。随后在机械厂进行了设备的调试,在此期间,我们连续加工了45根对拉螺杆,只用了1个小时。并且在加工过程中未发生任何设备故障。 A-处理阶段 十、巩固措施 上海近几年在建设方面的高速发展,对我们施工企业而言,既是机遇,又是挑战。一方面,将继续开展QC小组活动,加强自身的技术学习;另一方面,将制定更加规范的各种规章制度,为企业的发展打下坚实基础。 测 机 人 责任心不强 测量工具精度低 机床精度低 测量方法不当 操作人员经验不足 主 轴 精 度 控 制 圆钢尺寸不一致 切削用量选择不当大 车间光线不足 料 法 环

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