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《发那科维修资料

? 序号 故障现象 故障分析 故障产生原因 排除方法 系统型号 1 CRT无显示 查CRT、显示电路、主控板 主控板故障 更换主控板 3 2 CRT无显示,操作面板上所有指示灯均不亮  查稳压电源,无±5V输出,查三端稳压器7805,提升电源管 稳压电源内2SA770关损坏 更换电源管 7 3 CRT光标无显示 查CRT板 光标电路不正常 更换移位寄存器74LS166 3 4 CRT无显示 查CRT板的I/O信号,主板到CRT板的I/O信号 主板地址总线不正常 更换主板上的地址锁存器E39 3 5 CRT无显示 查CRT板及系统主板 RAM片选信号没输出 更换主板D36的74LS32芯片 3 6 CRT显示:NOT READY 从PLC查输入条件,查其余外围条件 A14(换刀到位检测)继电器线圈一端对地短接 排除短接 ? ? 序号 故障现象 故障分析 故障产生原因 排除方法 系统型号 11 Y向坐标抖动 查:系统位置环,速度增益;可控硅电路;坐标平衡;测速机 位置检测装置 调整定、滑尺 6M 12 主轴严重噪声,最初间隙做响,后来剧烈震动,主轴转速骤升骤降 查:主轴伺服电机的连接插头;伺服电路某相,主轴电机本身;输出脉冲波;主轴伺服系统的波形整理电路 时钟集成块7555自然损坏 换新时钟集成块 6MB 13 机床振动,Y轴强振,401#报警 查电源相序、伺服板频率开关 机床移动后,生产厂家把电源与各伺服单元相序搞错 调整相关相序 6M 14 X向坐标抖动 查:系统位置环、速度环增益,可控硅电路,坐标平衡,测速机,伺服驱动电机,机械传动 轴承 更换轴承 7CM 15 X轴在运动中振动,快速尤为明显,加速、减速停止时更严重 查:电机及反馈装置的连线;更换伺服驱动装置(仍故障);测电机电流、电压(正常);测量测速机反馈电流、电压,发现电压波纹过大而且非正常波纹 测速机中转子换向片间被碳粉严重短路,造成反馈异常 清洗碳粉 7 ? 16 在运行程序时,机床突然停止运动,并瞬间报警 反复操作,查报警原因 接触不良,+LX信号瞬间消失 调整紧固该信号插头 3TA 17 换刀停止,出现99号报警 查刀具对准主轴锥孔情况 定程器检测开关松动,计算机检测不到刀具上升的高度 重新固定定程器检测开关 3MC 18 机床工作台不能动作 控制液压阀的线路板中一只固态继电器损坏 外电源10500V变压器断了一相保险丝,变成单相 把控制线路板上没有用上功能的另一固态继电器拆下换上 6M 19 机床工作台不能动作 查控制控制液压阀的固态继电器正常,但液压阀指示灯不亮,手推液压阀芯,工作台可动 液压阀内的小线路板虚焊 拆开液压阀,取出小线路板焊好 6M 20 机械手不能动 突然停电前,机械手换刀指令已读入,因停电,机械手没有执行动作,当外电源恢复供电后,换刀指令未复位 外电源突然停电 人为的把控制机械手的液压阀芯推向机械手的正常方向 6M ? 21 主轴不制动,执行制动功能时主轴振动 查制动电路,检主轴控制装置 元器件损坏 更换元器件 6MB 22 变频控制器不工作 查NC故障,PLC接口故障,变频控制器本身故障 PLC接口故障,导致失电 修PLC接口17#板 6TB 23 数控柜不能启动 合ZK总开关,其他各部均正常 ZK总开关中电流继电器有一相烧坏 修继电器 6M 24 未达参考点,发生超程,间断发生 查参数是否正确,检查超程限位开关 切削液渗进限位开关;操作者保养机床时动了限位开关 修限位开关,将行程限位的参数改为较大值,将机床开往参考点,压限位开关,再改回原设定参数 3MC 3MA 25 工作台Y向回参考点无快速或无减速过程;有时Y轴运动到行程范围中心部位却发出超程报警 查限位参数及外围电路部分 Y轴限位组合开关有问题,连线及触点等腐蚀生锈、断线 清理限位开关 3M ? 26 系统无报警,Y轴原点复归完不成,执行到某一程序段尾时,程序停顿,下一程序段不执行 查各部位信号,查外围环境 系统过热 降温 6MB 27 Z轴不能回零 分析回零原理及方式 Z轴的低速运动性能下降 调整驱动系统 6M 28 程序运行时,刀台往前冲,至超程报警 查CNC系统,查编程 编程错误 有一个程序少了一个小数点 6T-C 29 快速定位时,Z轴上下抖动,无报警 查放大量过大,查加/减速时间过短 加/减速时间过短 调整伺服板放大器上的补偿电容,增大电容量,正常 6 30 机床乱走 查内部程序,乱 不详 重新送程序,正常 7 ? 31 Y轴超程,急停报警,机床锁住 查开关位置、参数,查参数保护开关处于未锁状态 因参数开关未锁,误信号触发 重新输入参数,锁住 7CM 32 刀库进出有撞击现象 行程开关? 连线?

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