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荊门焦化装置掺炼脱沥青生产技术总结

焦化装置掺炼脱油沥青生产技术总结 荆门分公司 各位领导、各位专家、各位同行: 感谢总部召开这个会议,为我们提供了很好的学习机会。在此也向各位领导、专家和同行汇报荆门分公司焦化装置近几年来在原料劣质化,掺炼脱油沥青的情况下,装置生产所遇到的一些问题和采取的措施。供大家参考和交流。 一、荆门分公司焦化装置简介 荆门分公司焦化装置始建于1970年,由北京石化工程建设公司设计,设计处理能力40万吨/年,采用一炉两塔,堵焦阀工艺,原料为南阳、江汉减压渣油掺炼30%脱油沥青,设计循环比0.4;1996年进行改造,新增一炉两塔,实行无堵工艺,设计处理能力60万吨/年;2004年再次进行改造,采用三炉六塔工艺,设计处理量100万吨/年,原料为混合渣油掺炼20% 脱油沥青。为提高全厂轻油收率,适应原油劣质化,在生产实践中,不断摸索和总结掺炼脱油沥青的生产技术经验,采取措施,对保障装置的长周期平稳生产,起到了积极作用。 本装置的减压渣油来自重油罐区,与脱油沥青在管路混合,经换热后进加热炉对流段加热,分两路进入分馏塔,与高温油气换热,分馏塔底由辐射泵抽出到加热炉辐射段,再到焦炭塔,焦炭塔生成的高温油气在分馏塔中分割成汽油、柴油、蜡油和富气,柴油、蜡油作为半成品送出装置,汽油、富气进双吸、脱硫系统,生产出稳定汽油、净化干气和液化气。 二、原料性质分析 荆门分公司焦化装置自建厂以来,主要以加工南阳、江汉渣油及脱油沥青为主,该原料粘度低,残碳值低、芳烃、胶质、沥青质含量适量,反应温度基本稳定在497-499℃之间,操作平稳,各产品收率稳定,属优质原料,而乌拉尔油、鲁宁油、仪征油等的渣油残炭值高、粘度大、结焦温度低而且性质不稳定,属劣质原料,在加工劣质原料下,掺炼脱油沥青的生产难度大。相关性质数据,见下表—1。 表—1 仪征油、乌拉尔油、南阳油的渣油性质 名称 仪征渣油 乌拉尔渣油 南阳渣油 脱油沥青 沸点范围,℃ 500 500 500 590 收率,% 45.06 23.32 41.2   996.9 975.9 943.2 10065.8 残碳,% 14.84 13.66 12.2 24.1-26.6 针入度,(25℃)1/10mm 207     66 软化点, ℃ 42.9     52.3 运动粘度(mm2/s) , 100℃ 642.3 496.6 287.4 6700 饱和烃,% 11.33   25.7 19.5 芳烃, % 25.66 52.69 42.3 7.8 胶质加沥青质,% 63.01 35.87 32 48.2 蜡含量,% 8.1   12.4 4.8 三、生产分析 加工劣质渣油掺炼脱油沥青,容易对生产造成如下不良影响: 1.原料中断,装置原料泵、辐射泵不上量。2001年10月份,由于原料粘度太大,装置的原料泵、辐射泵多次不上量,一度造成装置停工,事后对原料进行分析,其粘度达937.4 mm2/s(100℃),给生产带来极大的被动。 2.分馏塔底、辐射泵抽出管线、分馏塔底循环线、加热炉炉管、焦炭塔油气线等部位结焦严重。1997年装置开工不到一年,备用辐射泵出、入口管线就结焦堵死,使该泵无法备用,循环线亦堵死停用,7、8月份检修时,发现分馏塔底及换热板严重结焦,用风镐、铁锤才清除下来,辐射管结焦近2厘米,使管径几乎缩小了一半,焦炭塔挥发线也严重结焦,难以长周期生产。 3.粉焦量大,焦炭收率增加。焦炭塔空高下降,携带到分馏塔的焦粉量大大增加。1997年装置开工一年,检修时发现分馏塔柴油上回流以下有大量焦粉,塔盘上的焦粉完全将浮阀及各抽出口淹没,使分馏塔的分离效果大打折扣,同时塔底和塔后的空冷管束也积有大量焦粉,塔底的焦粉几乎快要到达浮球液面计的位置,焦粉的大量携带,使装置几乎无法正常生产,长周期没法保障。 4.焦炭质量不稳定。由于原料性质变化大,焦炭有时非常硬,除焦难度非常大,有时又偏软,甚至导致除焦时塌方,同时焦炭挥发份大。曾经发生过多次除焦塌方,并使除焦设备损坏的事故(无井架除焦,塌方时极易损坏设备),另外,有时焦炭偏硬并含油,除焦也非常困难(这是混兑脱油沥青不均匀所致)。 5.气体产量不稳定。由于原料性质的变化,导致气体产量变化大。一般来说,原料越重,脱油沥青掺入量越大,气体产量就越大。因为装置处理量大,过大的气体量极易导致吸收塔、脱硫塔发生携带,一方面把吸收剂(柴油)携带到脱硫剂中,污染脱硫剂,另一方面会把脱硫剂携带出装置,影响净化干气的质量,加大了脱硫剂的损耗。 四、处理措施 针对以上出现的问题,在生产实际中,我们主要采取了如下措施: 1.加强对原油产地、性质的跟踪分析,建立原料产地、性质与操作参数台帐,摸索出一套比较适合该种原料掺炼脱油沥青的操作数据,当加工该种原料时,实行相应的操作方案

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