酒泉鋼铁酒钢120tLF快速脱硫工艺实践.docVIP

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酒泉鋼铁酒钢120tLF快速脱硫工艺实践

120t LF快速脱硫工艺实践 李积鹏 成东全 杨鑫 吕钢 酒泉钢铁集团有限责任公司碳钢薄板厂,甘肃嘉峪关735100 图1 渣中FeO含量与硫分配系数的关系 3.3钢水温度 提高钢水温度有利于脱硫反应的进行,同时可以加快渣料溶化速度,改善钢水流动性,加快渣钢反应速度,从而加速脱硫。生产实践表明,钢水温度低于1560℃时,脱硫速度明显降低;钢水温度高于1560℃时,渣料溶化快,炉渣流动性好,脱硫反应快。因此,根据我厂实际情况,要求转炉钢水进站温度不低于1530℃,且进站后快速进行升温。 3.4钢中酸溶铝含量 经计算,钢中W(Al)<70×10-6时,钢水W(O)>20×10-6,不利于脱硫反应的进行。钢水的脱氧与脱硫是相互联系的,脱氧良好的钢水可提高炉渣的脱硫能力,钢水深脱氧是深脱硫的必要条件,并符合以下规律: 式中a[O]指钢水中氧的活度。 通过统计分析生产数据,钢中酸溶铝含量与脱硫率的关系如图2所示。 图2 酸溶铝含量与脱硫率的关系 从图2可以看出,钢中W(Al)>200×10-6时脱硫率显著提高,若再提高钢中酸溶铝含量,则脱硫率提高不明显。因此,要求转炉到LF钢中W(Al)要大于150×10-6。 3.5 CaF2含量 CaF2本身没有脱硫能力,但加入炉渣中可使脱硫速率显著提高,这说明CaF2在脱硫过程中可以起到类似于催化剂的作用,其机理是:①CaF2可以于网状硅酸盐发生反应,提供少量的O2-,使渣中自由O2-增多;②CaF2能显著降低炉渣熔点,改善动力学条件,使硫容易向CaO等破网组元固相扩散;③氟离子可以破坏硅酸盐赖以结合的化学键,形成空隙,使硫更容易扩散到CaO等金属氧化物内部。最终的结果是随着CaF的增加,脱硫速度和脱硫率都大大提高。 3.6 吹氩搅拌 氩气搅拌可以增大钢—渣反应界面,增加钢渣反应的几率,加快反应速度。从动力学角度分析,钢包精炼炉中脱硫反应的限制环节是钢液本体向钢—渣界面的传质过程,因此加大气量搅拌有利于提高脱硫反应速度。文献[2]指出,脱硫时钢水搅拌能一般大于7000W/t,钢水搅拌能计算公式如下: 式中,QAr为氩气流量,m3/h;T1、T0分别为钢水和氩气的温度,K;H为吹氩深度,m;P0为氩气压力,Pa;Wg为钢水重量,t。 在我厂LF精炼条件下,吹氩脱硫阶段的平均搅拌能约为6500W/t,基本满足脱硫工艺的要求。 3.7钙处理 钙处理的目的主要是对钢水中Al2O3夹杂进行变性球化处理,使之形成12CaO·7 Al2O3夹杂,防止中间包浸入式水口堵塞,一般要求钢水中Ca/Al>0.1。通过对喂CaSi线前后钢水取样分析表明,喂CaSi线后钢水可近一步深脱硫,平均脱硫率为13.5%。 4.快速脱硫工艺的开发与实践 根据理论分析及实际生产情况,合理的渣系组成、温度控制、钢中酸溶铝含量、吹氩搅拌及喂线技术是实现LF快速脱硫的关键技术。因此,制定了如下工艺路线: (1)造渣制度:根据实际情况及成本因素,我厂120t LF精炼渣料实际消耗为石灰6~10kg/t;萤石1.5~3 kg/t;预熔精炼渣3~4kg/t;石灰:萤石=4:1。表2为合理的渣系成分以及实际控制的渣系成分。在实际生产中还发现,越早造白渣,脱硫效率越高,因此要求钢水进站后立即喂铝线脱氧,一次送电结束后要求成渣。 表2 渣系成分控制情况 W(CaO) W(Al2O3) W(FeO+MnO) W(SiO2) W(MgO) 合理的渣系成分 50~60 20~30 <1 6~8 —— 实际渣系成分 50~60 15~25 <1.5 4~8 5~8 (2)温度制度:我厂要求进LF精炼站钢水温度>1530℃,过程温度控制在1580℃~1620℃。从图3可以看出,温度<1560℃时,脱硫率将会明显降低。 图3 钢水温度与脱硫率的关系 (3)酸溶铝含量控制:要求进LF精炼站钢水W(Al)>200×10-6,过程W(Al)控制在300—600×10-6。从实际情况看,脱硫率良好。 (4)氩气搅拌制度:为保证脱硫及去除夹杂物,要求脱硫阶段底吹吹开度700—900mm;均匀成分温度及送电升温时,底吹吹开度400—600mm;钙处理前后静(软)吹时,底吹吹开度200—300mm,避免钢水液面裸露而被二次氧化。 (5)钙处理制度:一般要求钙处理前钢中W(S)<0.010%,钙处理完毕后,Ca/Al>0.1,静吹时间8—12min。 5.工艺效果 采用快速脱硫工艺后,我

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