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金屬热风炉煤耗试验及使用效果分析
金属热风炉煤耗试验及使用效果分析
江苏省芙蓉茶场 范周祥
烘干是茶叶干燥工艺的主要方法之一。在红、绿茶初制过程中,烘干的能源损耗尤其是煤耗占总成本消耗的比重较大。据芙蓉茶场近几年来的统计资料分析,在初制生产中,煤耗成本约占主要物质消耗(鲜叶、煤、电)总成本的7%,其中烘干用煤占煤耗总量60%以上。可见,减少烘干煤耗是节约制茶用煤、降低制茶成本,提高茶叶加工经济效益的重要途径。目前,国内已研制出立式三回程金属热风炉,喷流热管式热风炉等几种类型的高效节能炉并用于茶叶加工。本场于1992年初引进了一台RFL—80型无管式金属热风炉,当年春茶即投入生产。经过一段时间的使用与观察,于1992年7月,针对该炉的节煤效果、热稳定性及其它方面的性能进行了对比试验。
现将试验有关情况作一小结,并就金属热风炉推广使用问题谈点浅见。
一、试验设备材料和方法
1、主要设备
(1)主试炉绸RFl表示):RFL—80型无管式金属热风炉(浙江省绍兴市茶叶机械总厂制造)。
(2)对比炉(用CK表示):立式原煤热空气发生炉。
(3)配套烘干机:CH—618型自动连续烘干机。
(风炉主要结构及技术参数见表1、工作原理见图一)
2、材料:燃煤(5500千卡/千克),夏茶四级鲜叶(本场标准)
表1 风炉主要结构与技术参数
风炉类型 RFL CK 有效供热量(×104Kj/h
热风风量(m3/h)
热风炉热效率(%)
燃烧室空间大小(m)
直接受热面结构
助燃风机功率(w) 72-88
11000-7900
≥60
O×h=0.9×2.86
0.5M板材[2.09×0.9JICM2]
750
8800
30
1.55×2.0×1.3
铸铁热管[1CM厚48组]
图一(1) RFL工作原理
图一(2) 立式燃煤热风炉工作原理图
3、试验方法
(1)试验工艺选择:采用烘青绿茶初制工艺。其中揉捻叶分流上烘,干燥全过程(毛火、足火)同机进行(见图二)
工艺设计温度:毛火130℃,足火llO℃。
含水量指标:毛火叶20%,干毛茶5~6%
图二 试验工艺流程图
(2)煤、电耗量测定:分生火,负载两阶段测定。电耗仅测助燃鼓风机实际用电量。煤耗分机预秤用煤量,各阶段结束时秤余煤量,同时记录加煤次数。
耗电量=鼓风机实际开机时间*电机功率
耗煤量=预秤煤重量-余煤重量
(3)热风温测量与热稳定性比较:用温度表测量烘干机进口中
层风温,每隔5分钟记录一次,绘出温变图。根据风温变化间接比较炉体热稳定性。试验中关闭烘干机箱体部分的风温调节装置,以降低试验误差及比较风炉自体调控效应。
(4)数据处理与经济分析:
a:数据处理:将煤、电耗量折单位产品(50KG干毛茶)和单位时间(1小时)耗率,煤耗以标准煤计量。
5500千卡/千克
标准煤量=————————×燃煤量
7000千卡/千克
b:经济分析:比较年周期内风炉生产量与能耗成本;分析近三年原煤热空气炉的维修用费,计算每台年均维修费用;估算金属热风炉正常使用周期内(三年)平均维修费用,计算年周期内RFL的节资额和节资率。
RFL节资额(元)=CK年周期内(能耗成本+维修费用)一RFL年周期内(能耗成本+维修费用)
RFL节资额
RFL节资率= ————————————————X100%
CK年周期内(能耗成本+维修费用)
二、结果与分析
1、节煤效果 RFL的柱状燃烧室处于热风发生体(主换热体)内层,热能散发与热风转换呈逆向流动,经高温烟气预热的空气与热风输出等流量对流,并处在同一封闭体系中构成热风发生的总过程。CK的热风发生体即热风管(48组,内径6 CM)处于箱形燃烧室内,余热风管(30组,内径5CM)在烟气引风室内,热风发生与余热利用过程彼此独立,输出热风实际上是直接热风与余热空气的非等量(体积比约l。9:1)混合体。另外,RFL炉堂平面(O.64m2)较CK的炉堂平面(2.60m2)小,有利于燃料的充分燃烧。炉体结构与工作原理的区别,决定了两者对热能利用尤其是余热利用存在差异,节煤效果亦见优劣。为减少人为因素影响,试验采取双机同员操作。试验结果表明:RFL与CK相比,生火阶段减少煤耗25K G(参见表二),合标准煤19.6KG,节煤率60%;负载阶段单位产品(60KG干茶)及台时耗煤标准量分别为42.0KG和28。7KG,比CK分别减少16,3KG和14.7KG,节煤率分别为27。96%和83.87%,(因两次干燥同机作业,中间需变温调节,故负载煤耗略偏高)
表2 试验中风炉阶段能耗及操作情况(试验时间1992年7月20日下午)
工作
阶段 工作时间
(MIN)
RFL CK 干茶产量
(KG)
RFL CK 煤耗量
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