鉆机油改电技术改造.docVIP

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鉆机油改电技术改造

钻机油改电技术改造 原吐哈油田有ZJ50J钻机13套,为上世纪80年代投产钻机,已使用了10多年,大修过多次,设备日益老化,其驱动方式在使用中存在的缺点是:1.可靠性差:柴油机结构复杂,容易出故障;2.钻井成本高:每部钻机每年消耗柴油约115吨,机油15吨,随着油价的不断盘升,导致钻井成本高;3.环境污染大:柴油机跑、冒、滴、漏严重,对环境造成很大的污染;4.不能调速:无法完全满足固井、定向井、水平井等特殊钻井工艺要求。 2002年2月,吐哈指挥部提出了对现有的ZJ50J钻机进行油改电的设想。原吐哈钻井公司成立了课题攻关小组,先后选派主管项目的工程师到兰州石油化工机械厂、宝鸡石油机械厂、江苏大众电机厂、天水机床厂、西安仪表厂、湖北襄樊电机厂、山西永济电机厂等7个单位对油改电项目进行了调查论证,制定了三套改造方案,于2003年3月先后两次向局领导、公司领导、科技处等部门进行了方案汇报。 2003年5月,钻井公司批准了优选后的技术改造方案,2003年8月下旬开始设备的外购和电气控制系统的设计与制造,2003年11月在50551钻井队进行安装、调试和试运行,取得成功。该技术先后在多口井使用,取得了显著的经济效益和社会效益。 二、改造方案 1.方案描述 1.1 机械传动:将原来驱动钻机的三台柴油机更换为三台800KW的高压电动机,分别经三台液力减速偶合器、球笼式万向轴与原减速器对接,高压电机、液力减速偶合器中心高与原柴油机中心高高度一致,确保没有油田电网区域作业时,快速恢复原来的柴油机联结、驱动方式。 1.2 拆除压风机:在其位置上安装1台37KW/400A的电动机+减速器,当电网出现故障时,起应急作用(可以提起钻具或转动转盘活动钻具,以防卡钻)。 1.3 电控系统:将油田10KV的高压电直接引入高压进线房,高压进线房装有高压进线柜、CT柜、PT柜等;高压电控房装有高压电机启动器柜、变压器、低压出线柜等;控制屏控制三台高压电机的启动、停止、紧急停车;显示屏显示电流、电压、频率、功率和无级调速器的输出转速等。 1.4 原ZJ50J钻机电动化改造前的传动示意图1 1.5 ZJ50J钻机电动化改造后的传动示意图 2.相关的改造参数 技术参数 项 目 总功率 (KW) 最大扭矩 (N.M) 泵冲数 (r/min) 大钩提升 速度(m/s) 转盘转 速(r/min) 大钩提升 载荷(T) 改造前 1987 6429 95 0.15—1.41 55--135 300 改造后 2400 7125 119 0.17—1.64 59--212 350 3.钻机油改电特点 3.1 放弃此前国内外钻机众多的驱动方式,采用多台高压电动机加调速液力偶合器,通过皮带或链条并车,高压电控系统控制,联合驱动钻机。 3.2 直接采用10KV或6KV的高压电动机,省去一台大型变压器,不但节约了投资,还便于搬家、安装。 3.3采用了调速液力偶合器。一是保护了电动机,避免其过载、堵转而烧坏;二是每台电动机出力均衡;三是起到缓冲、吸振、柔性传递的作用;四是采用高压电控系统集中控制,自保功能全,安全性、可靠性高,操作简便;五是可用于多种类型的钻机。既可以用于新制造钻机,也可以用于对现在使用的多台柴油机驱动,通过链条或皮带并车的钻机进行技术改造和技术升级;六是到没有电网的地方作业时,可以极其方便快捷地把电动机换成柴油机,恢复原驱动形式。 3.4 采用可靠并且可调的微机保护装置,对人身、高压电机和电网进行保护。 3.5 采用优质高压补偿电容器对电机进行直接无功就地补偿,节能效果显著。 3.6 自保功能齐全,基本实现无人看护,并且无跑、冒、滴、漏,降低了工人的劳动强度,减少了环境污染,符合HSE的规范要求。 3.7调速正车装置与高压电机及钻机传动系统互相匹配,确保调速正车装置系统正常工作时在高效区。 4.新技术的应用情况 4.1在国内油田首次直接将10KV高压电引入电动机,并且用高压电机作为驱动钻机的动力源,简化了电路,提高了效率; 4.2国内油田首次使用移动式高压电控系统,给高压电机供电并对其进行控制和保护; 4.3首次使用无级调速正车装置对钻机进行无级调速,调配多台高压电机使之出力均衡,具有吸震和缓冲的作用,降低了高压电机的传动硬特性,提高了传动系统和泥浆泵的使用寿命; 4.4 利用了液态电阻启动器,启动电流低于额定电流的3倍,对电网冲击小,可频繁启动、适应环境温度宽; 4.5对三台高压电机采用微机保护,设置有速断、过电流、过负荷、低电压、零序等保护功能,确保人身、电机、电网的安全; 4.6对三台电机支撑轴承选用世界名牌轴承—SKF轴承,进一步提高电动机的工作可靠性; 4.7加装了UPS不间断电源,220V交流

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