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线路凹陷问题探讨与改善.
线路凹陷问题探讨与改善
部门:QE
工号:GS02482
姓名:曾丽琴
督导员:吴绍冬
线路凹陷问题探讨与改善
一、背景:
内层QC检查一直发现一种线路板凹陷缺陷:线路被蚀刻掉部分铜,留下一部份底铜,具体表现如下:
缺陷外观图1 缺陷外观图2
由于留下一部分底铜,凹陷在QC扫描、查找过程中极容易产生漏检。
为查找缺陷原因,内层QE特进行改善跟进。
二、缺陷分析
线路凹陷主要表现为蚀刻后缺陷点铜面薄于正常点,棕化过程中微蚀进一步减小线厚及线宽,并可能导致高电阻、开路:
缺陷外观图 棕化后 切片图 备注 1
缺陷点厚度0.6mil
缺陷点厚度0.16mil
缺陷点比正常点薄0.8mil;
棕化后厚度比正常线路薄1.1mil,并明显线幼
2 缺陷线路电阻:280mΩ
正常线路电阻:180mΩ
电阻增高55.5% 上图可见,凹陷是一个可怕的隐患,为降低这种可能性,有必要探讨线路凹陷产生的原因,从而有效的改善凹陷缺陷比例。
三、报废数据分析
最近十周线路凹陷比例趋势如下(数据来自内层QC记录):
制板 WW26 I WW26 II WW27 WW28 WW29 WW30 WW31 WW32 WW33 WW34 平均值 四层板 0.9% 0.7% 0.6% 0.8% 0.4% 0.8% 0.7% 0.8% 1.0% 1.2% 0.8% 六八层板 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.3% 2.6% 0.8% 1.5% 2.0% 1.1% 0.9% 十及十二层板 1.2% 1.4% 1.6% 0.9% 1.0% 2.0% 1.9% 4.9% 2.5% 1.6% 2.0% 总计 3.1% 2.3% 2.3% 1.9% 1.6% 1.5% 1.2% 2.2% 1.8% 1.4% 2.2%
同时,从具体制板的凹陷数据看,凹陷比例高的制板主要分为三大类:
以P44321、P44045、P44288、P44228 为代表的IBMYasu制板
以P44985、P45367、P44637为代表的SEC、JAB24制板
以PE0500、PF0259为代表的IBM Mobile制板
具体数据如下:
制板 WW26 I WW26 II WW27 WW28 平均值 IBM Yasu 5.4% 6.1% 2.8% 3.9% 4.6% JAB 3.3% 2.1% 3.5% 3.3% 3.1% IBM Mobile 3.4% 3.2% 3.2% 2.3% 3.0%
上述三种制板特征如下:
板号 客户 线宽(mil) 线距(mil) 板厚 GP44045 IBM Yasu 4 5 6(1/1) GP44985 JAB 4 4 40(1/1) FPE0500 IBM Mobile 3 4 4(1/1)
四、原因分析:
1.鱼骨图分析
设备 物料 磨板前板面有凹点
磨板板面不均匀 磨边机不够锋利 药水浓度超标
磨板、显影运输轮磨损 辘膜压辘有定位 板面折伤
板面擦伤 凹陷
生产板的hold
time超过
24houre 干菲林的的温湿度 运输过程操作
不符合WI要求 手势不熟练
方法 环境 人
从上述鱼骨图分析,影响凹陷的原因归纳为以下三方面:
⑴ 前处理磨板不良
⑵ 干膜下垃圾、凹点
⑶ 显影参数不合适
为找到最主要的影响因素,继续进行流程跟进。
2.试板跟进
针对上述可能影响因素进行,分别进行生产板跟进:
不同磨板效果对比跟进
分别跟进H2SO4+H2O2专用微蚀剂及NaPS+ H2SO4前处理药水生产板:
药水 板号 客户 数量 凹陷 凹陷比率 H2SO4+H2O2(专用微蚀剂) FPE0421 IBM Mobile 96 5 5.2% NaPS+H2SO4 96 10 10.4% H2SO4+H2O2(专用微蚀剂)
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