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(降低硬线系列钢中氧含量生产工艺攻关结题报告最终
降低硬线系列钢中氧含量生产工艺攻关结题报告
1、项目现状
硬线钢主要生产钢丝、胎圈钢丝、钢丝绳、预应力钢丝等。①采用高拉补吹冶炼,实现高碳放钢(C≥0.12%,P≤0.01%),提高转炉终点碳
由上图可以看出,3月攻关至今,转炉出钢终点碳在逐步提高,保证了供精炼钢水自由氧含量的降低;
②放钢采用二次渣工艺,见渣抬炉,杜绝下渣③出钢由起初的“石灰+萤石”渣洗工艺和“电石+碳化硅+硅钙钡”脱氧工艺碳化硅+硅钙钡”脱氧工艺④根据出钢终点碳及下渣情况,灵活调整炉后脱氧剂的加入量。
(2)精炼车间:
第一阶段:
1-4月,受生产节奏及转炉石灰加入量不准确影响,进站钢水渣子结坨现象较多,造成精炼化渣困难、成渣速度慢、送电时间长,平均精炼时间为50min。
第二阶段:
6月至今,由于转炉低铝预熔渣的使用以及转炉提高氩前温度达标率,钢包初渣得到明显改善,精炼成渣速度加快,平均精炼时间缩短至40min。
同时精炼炉严格执行工艺规程,采取了以下措施:
①钢水至精炼实行全程吹氩,保证前期夹杂物的上;
②同时对精炼渣进行严格控制,制定合理的供电制度及造渣制度;
③选择“电石+碳化硅”进行脱氧及加强脱氧剂加入制度保证脱氧快速有效;
④充分脱氧延长精炼白渣时间,保证精炼结束后的喂丝终脱氧效果及软吹时间达标。
(3)连铸车间:
①合理增强连铸机对钢水的全保护浇注效果防止污染,二次氧化;
②中包过热度控制在15-20℃,保证连铸拉速恒定及精确控制结晶器液面,避免钢液卷渣形成大型皮下夹杂;
③对中包寿命进行攻关,中包寿命由以前的15小时提高到20小时;
④减少中包耐材侵蚀导致钢水中夹杂物的增多,稳定降低连铸坯氧含量。
4、应用情况70A1 82 9 9 100% 25.1 C72DA 26 6 6 100% 29.1 8月 45A1 71 71 70 98.6% 42.1 60# 34 34 34 100% 38.0 70A1 30 30 30 100% 37.3 C72DA 5 5 5 100% 35.3 7月 70A1 8 8 8 100% 27.7 SWRH72A 3 3 3 100% 18.6 C72DA 23 15 15 100% 35.2
6月 60# 53 43 43 100% 33.3 70A1 36 36 33 92% 36.1 C72DA 21 20 19 95% 38.7 SWRH72A 21 21 17 81% 45.6 4月 45# 102 83 72 86.7% 48.2 60# 121 121 121 100% 39.2 3月 45# 92 52 43 83% 44.7 60# 40 40 40 100% 39.9 注:5月未生产硬线钢种
从上图可以看出,1-9月硬线系列钢种平均氧含量明显呈下降趋势,从6月起,连续4个月实现攻关初期设定的40ppm的目标。
5、效益计算
(1)有形效益
2011全年硬线质量异议总量为512.282t,赔偿金额为92766元。本攻关自3月起实行至8月,各硬线钢种均无质量异议出现。
①按照2011年硬线质量异议损失计算,影响成本情况为:
92766元÷242486吨=0.38元/吨
(2011全年硬线钢产量为242486吨)
②攻关期间,在原工艺的基础上使用低铝预熔渣,由于低铝预熔渣的加入能够较快的形成精炼初渣,有效的减少了石灰结陀所造成的精炼送电时间长电耗高的不利影响。1-2月硬线钢平均吨钢电耗为58.80度/吨,攻关后3-8月平均吨钢电耗为52.61度/吨,此部分降低成本为:
(58.80度/吨-52.61度/吨)*0.5元/度=3.095元/吨;
③使用低铝预熔渣增加成本=1.25 Kg/吨*2.2元/Kg=2.75元/吨;
(低铝预熔渣平均使用量:1.25Kg/吨; 低铝预熔渣价格:2.2元/Kg)
④效益合计
=①+②-③
=0.38元/吨+3.095元/吨- 2.75元/吨
=0.725元 /吨
(2)无形效益
硬线系列钢种氧含量大幅降低,钢材质量显著提高,有效的提高了日钢的知名度和美誉度,增强了日钢品牌在市场中的竞争力。
6、结论
(1)通过本次生产工艺攻关的实施,使硬线系列各钢种的氧含量得以有效控制,提高了钢水纯净度,保证了成品钢质量; 姓名 性
别 出生
年月 技术
职称 文化
程度 所学
专业 从事专业 工作单位 对成果的创造性贡献 1 马启明 男 1968.11 高级技师 中技 炼钢 炼钢 一炼钢 组织实施 2 杨志雄 男 1978.05 中级工程师 大学 炼钢 炼钢 一炼钢 组织实施 3 孙喜发 男 1967.04 技师 中技 炼钢 炼钢 一炼钢 组织实施 4 彭建
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