如何避免设故障.ppt

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如何避免设故障

如何避免设备故障 机动二车间培训 2012年3月 现状: 目前摆在我们面前非常值得关注的课题,单以2012年1-2月份发生的几次设备故障来看,停机时间一月1100多分钟;二月1370多分钟,被罚款共计2000余元。生产未达到正常出炉,实际亏产每月1500吨,对化产品收率质量有一定的影响。已说明设备如何管理存在一定问题和不足,标准要求太低,员工责任心不强、素质低,检查不到位对设备的发生故障自感决很正常,总认为设备还有不出故障的?总之还是设备预知维修未做好。 一、设备事故案例 事故一:炼焦一车间1#拦焦车导焦栅油缸耳子断事故 事故二:炼焦一车间3#炉捣固锤提不起来事故 事故三:炼焦一车间3#熄焦车刹车失灵事故 事故四:炼焦一车间3#拦焦车导焦栅被推出事故 事故五:炼焦一车间1#拦焦车第三轨走行轮掉道 事故六:炼焦一车间蕉二皮带磨损事故 事故七:炼焦一车间3#拦焦车主动轮轴断事故 事故八:炼焦一车间1#熄焦车掉道事故: 事故九:炼焦一车间后卷扬钢丝绳断事故 事故十:炼焦一车间3#炉捣固机掉闸事故 事故十一:炼焦二车间地面除尘耦合器油泵轴断事故 事故十二:炼焦二车间熄焦泵漏水事故 事故十三:炼焦二车间B114皮带跑偏事故 事故十四:炼焦二车间2#熄焦车门关不上事故 事故十五:炼焦二车间2#熄焦车掉道事故 事故十六:炼焦二车间1#炉捣固机不动作事故 事故十七:炼焦二车间1#推焦车移门机旋转时不动作事故 事故十八:炼焦二车间2#熄焦车控制电源线断事故 事故十九:炼焦二车间2#炉4#电液推杆事故 事故二十:炼焦二车间2#拦焦车提门油缸带负荷不动作事故 事故二十一:炼焦二车间2#推焦车提门油缸底座松动事故 事故二十二:炼焦二车间1#炉捣固机故障事故 事故二十三:炼焦二车间1#捣固机手锤困难事故 事故一:炼焦一车间1#拦焦车导焦栅油缸耳子断事故 事故经过: 2010年1月3日1:20左右,出113#炉焦炭,出完焦后,开启油泵退导焦栅,导焦栅快到位时,控制达到零位,导焦栅向后缓冲,听见“咔嚓”一声,再启动油泵导焦栅不动,通知维修工,维修工到现场后,检查发现导焦栅油缸耳子断开,立即准备工具进行焊接,2:40左右焊好对导焦栅进行调试,导焦栅油缸耳子再次断裂,经检查发现导焦栅掉轨,维修工和操作工一起将导焦栅吊到位,再次进行焊接,至6:00焊好开始出炉。 事故原因: 导焦栅后退时超过限位标志点,使导焦栅掉轨,引起引起油缸耳子断裂 事故教训及防范措施 1、操作工在日常操作中,应注意观察标志点(尤其是夜班)。 2、维修工在处理完故障后,应对设备进行全面检查,确认无误后方可使用。 事故二:炼焦一车间3#炉捣固锤提不起来事故 事故经过: 2010年1月4日,三号焦炉捣固机在8:00接班时6号轴已坏,1#、6#、9#、12#锤收不起,维修工查找原因,换一号锤,10:30 2#、7#给料机轴断,维修工换轴,11:45换6、7#给料机轴换好出炉,12:20-12:50,14:25-12:25 4个锤提不起,锤不能用,查找原因,发现是因锤上有冻煤,使捣固锤的摩擦片增厚导致提不起锤。 事故原因: 1、给料机轴材质是普通碳钢,天冷导致给料机轴脆性增大,易发生断裂。 2、因天冷使给料斗 后面露出的煤冻住,清理不及时,给料机推不动,使轴的推力加大,导致给料机轴断裂。 3、给料机机构松动,检查不到位,维护不及时,也是造成给料机轴断的原因。 事故教训及防范措施: 1、给料机轴材质应改为45#钢,炼焦提交材料计划。 2、给料斗处的漏煤,每炉清理,炼焦车间定出责任人。 3、为防止给料机煤斗处的漏煤被冻住,接煤气火为给料机煤斗加热保温。 事故三:炼焦一车间3#熄焦车刹车失灵事故 事故经过: 2010年3月26日21:20,熄焦车对61#炉对位,到位时熄焦车不能停车,按急停按钮不起作用,踩刹车也不能停,熄焦车已到2#炉中间,操作工边喊电工,边拉下配电箱内控制闸,车还是不停,通知班长,3#熄焦车到1#2#炉熄焦塔出与正在熄焦的1#熄焦车相撞,1#熄焦车向西移动1m左右到安全档处,滑块掉下,电工到后马上组织停1#2#熄焦车磨电道电,临时处理滑块。并同时检查3#熄焦车不停的原因,检查发现3#熄焦车西行接触器常吸,不能释放开,打开接触器灭弧罩发现接触头没粘连,是内部机构没有释放开.造成熄焦车不能停车。电工立即导用备用控制系统,到22:30分开始出炉。 事故原因: 1、熄焦车西行接触器主触头释放不开,内部机构存在问题,不能断电,经过查备件安装记录为2010年1月4日安装,用时较短。经拆开检查发现动触头衔铁卡死。接触器质量问题是引起此处事故的主要原因。 2、急停按钮没有起到急停作用,经过现场检查发现控制电源应控制走行主回路,而此处控制在主接触器上,为设计不合理,

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