新钢2500m3高炉提高煤气利用操作总结..docVIP

新钢2500m3高炉提高煤气利用操作总结..doc

  1. 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
新钢2500m3高炉提高煤气利用操作总结.

新钢2500m3高炉提高煤气利用操作总结 (新钢集团第一炼铁厂) 摘要 对新钢10号高炉(2500 m3)提高煤气利用率操作进行炉总结分析。认为中大型高炉只要提通过上下部合理调剂,操作参数选择适当,使煤气流分布合理、炉缸活跃,实现提高煤气利用率。 关键词 高炉 活跃炉缸 煤气利用率 新钢集团10号高炉(2500 m3)采用串罐无料钟炉顶,“矮胖”炉型,30个风口,联合软水密闭冷却、薄内衬冷却壁,送风系统配备3座改进性卡鲁金式顶烧式热风炉。在2012年炉况顺行的基础上,进行了提高煤气利用率的实践操作,取得炉良好地效果。 1 原燃料情况 (1)烧结矿 烧结厂直供2×2500m3高炉有2×360m2烧结机,生产高碱度烧结矿(见表1)。烧结矿主要指标控制FeO 8~10%,R2 1.8±0.08倍。 表1 新钢10号高炉烧结矿质量 化学成分,% 粒度组成,% 转鼓指数,% TFe SiO2 CaO Al2O3 MgO FeO R2 <5 5~10 10~16 16~25 25~40 >40 55.6 5.85 11.11 1.70 2.22 8.97 1.80 3.63 14.83 17.55 26.02 22.54 15.43 76.67 (2)球团矿 集团公司球团厂直供2×2500m3高炉有竖炉生产的泰利球,链箅机-回转窑生产的良山球(见表2)。 表2 新钢10号高炉球团矿质量 TFe SiO2 CaO Al2O3 MgO 抗压强度 良山球 55.6 5.85 11.11 1.70 2.22 泰利球 (3)焦炭 2×2500m3高炉采用焦炭有60%6m干熄焦+20%4.3m干熄焦+20%新昌南焦,焦炭供应稳定,质量也稳定(见表3)。 表3 新钢10号高炉焦炭成份及性能 品名 化学成份,% 强度,% C A V S H2O M40 M10 CRI CSR 6m焦 85.63 13.01 0.9 0.75 1.06 85.4 7.4 28.7 64.5 4.3m焦 84.99 13.59 0.9 0.71 0.62 82 7.6 29.8 63.4 新昌南 85.16 13.25 1.39 0.77 9.64 (4)混合煤 为了降本增效,整合资源,改善喷煤性能,烟煤和无烟煤搭配使用,配煤结构为75%无烟煤+25%烟煤,煤粉质量指标见表4。 表4 新钢10号高炉煤粉的质量 品名 化学成份,% 粒度,% C A V S H2O 提高煤气利用冶炼的技术措施 炉内操作优化 通过对2500m3高炉开炉以来大量数据分析,结合高炉自身特性及现有高炉原燃料情况,逐步确立上部适当抑制边缘、下部较高鼓风动能,“控制合理的中心主导气流“的操作指导思想,使高炉煤气流分布更加合理,提高CO利用率,达到降低燃料比的目标。 (1)缩小风口面积,调整鼓风动能操作。2012年4月20日以前,根据炉喉十字测温、炉内成像、探尺走势综合推断,软熔带中心和高炉中心有所偏离,说明块状带体积变小,不利于气固热交换和化学反应的进行,炉顶煤气温度高,中心高温区较大,表现在煤气利用率较低,混合煤气CO2 46.67%。因此,结合原燃条件及生产任务,提出必须保证高炉下部有适当的风速及鼓风动能。2012年4月20日,将风口布局由原来?120mm×30调整为?120mm×26+?110mm×4,进风面积由原来0.3391㎡缩小到0.33207㎡,理论风速V理=245~250m/s逐渐减至236~240m/s,鼓风动能由原来的145~150KJ/S调整132~140KJ/S。在实际生产中分析,过大的风速和鼓风动能易形成顺时针(向风口下方)方向的涡流,造成风口下方堆积而使风口下端烧坏(见图1)。采取合理鼓风动能,活跃风口回旋区,改善炉缸的活跃性和渣铁透液性。实际操作发现,鼓风动能在>140KJ/S,CO利用率很难突破48%且呈下降趋势,鼓风动能132~138KJ/S,CO利用率可以稳定在48.36~50.2%。 图1 26#、30#、12#风口熔损情况 (2)优化布料操作 2012年以前,由于过份强调大高炉发展中心气流,上部布料模式采用CO,矿石在边缘大量堆积,中心太宽。从休风观察料面情况来看,料面中心明火区直径扩展到3~4m,中心气流过畅,边缘气流又过分抑制,边缘矿焦比达到27t/t,压差<150Kpa,极易产生中心崩料或频繁滑尺,料速极不稳定(见图2)。炉

文档评论(0)

vc5gv1x + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档