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金天源4000TPD压榨厂日常故障培训交流会议记录
金天源压榨厂日常故障培训交流会议记录
要求说明:按照车间工艺流程从前到后分析生产中常出现的设备故障或问题、中间产品的指标调整要求,全面分析故障产生的现象、产生原因及解决、调整办法。(工作中全面分析问题:利用“鱼骨”分析法)
具体内容:
一.日仓系统
1)现象:产量不足,日仓不下料。
原因:
1.原料质量不好,重力分级(杂质过多,豆皮多);
2.板结造成下料口堵塞;
3.电动插板故障(电源或电机故障);
4.日仓物料不足(跑空物料)
解决方法:
1.杂质过多,杂质多时应做好两日仓配比出料,防止仓底豆皮杂质过多造成流速慢;
2.发现板结堵塞问题时应及时换仓,及时清理疏通板结堵塞的日仓;
3.电动插板故障断电上锁,排除故障;
4.发现日仓物料不足是时,及时补充物料。
2)现象:日仓过满造成进料刮板电机跳闸与憋坏电机;或日仓倾斜与坍塌
原因:
1.料位传感器故障;
2高料位报警故障;
3.筒仓出料与车间进料信息没及时沟通
解决方法:
1.定期核对料位传感器,检查报警器灵敏度及磨损情况,
2.进料时部门间及时沟通
3)日仓日常保养管理要求
1.配合其他部门做好日常保养及维护工作;
2.定期检查仓上物位计是否正常工作;
3.仓进料时,注意仓顶刮板的电流,定期记录刮板的空载、负载电流;
4.需定期检查筒仓仓顶是否渗漏(水),如有,及时维修;
5.操作中注意出料配比(不同原料的配比和仓底余料的配比);
6.同一原料生产时两仓交替使用,防止板结碳化;
7.计划停车要走空日仓存料;
8.日仓存料不宜超过2/3;
9.正常生产时日仓要保证一定料位,防止进豆砸仓底;
10.注意观察原粮豆有无霉变或碳化现象。
二.磁选问题
1) 现象:铁杂排放口漏豆
原因:
1.胶皮档板破损;
2.磁选器的磁筒磨损,导致运转时带料漏料
3.缓冲仓高报报警器故障造成料满溢流
解决方法:
1.定期检查胶皮磨损情况,即时更换;
2.定期检查磁筒的磨损情况,如磨坏,及时维修;
3.定期检查缓冲仓高位报警器,做好日常巡检。
2)现象:铁杂口堵料
原因:
长期不清理,铁丝类搭桥造成
解决方法:
定时清理,观察疏通
3)现象:1.进料量小;
2.布料不均;
3.LEG-102提升机有回料
原因:
喂料口被杂质或料块堵塞,造成下料量小;料门开度小
解决方法:
检查清理,及时调整料门或维修气缸
三.斗秤问题:
设备故障:
1.压缩空气不足,气缸损坏
2.出料料位传感器故障,
3.电磁阀故障,
4.行进开关故障,
5.称重软件故障,
6.系统程序故障,信号故障(受电磁或其它影响)
现象:计量不稳或不准
原因:
1.进料量变小(仓底有杂质或锥底料板结搭桥、磁选器堵料)
2.来料比重变小(杂质太多)
3.缓冲仓堵料(需及时清空)
4.散料称故障(LS故障、电磁阀故障、称重传感器故障、接近开关故障、压缩空气压力不足)
5.出料口堵塞
6.设备清洁度不好,称量斗积满灰尘(导致计量精度发生变化)
7.校秤不准;
8.料门关闭不严
9.称量循环周期时间可调(可以改变称量速度)
解决方法:
1.保持清洁度;校秤按厂家规范做好;
2.定期做好计量器和料门的保养与维护
3.正常生产时,按照要求巡检
现象:斗秤不进料和不出料(计量不连续)
原因:
1.原粮杂质或豆皮多,造成称重不够,不排料
2.下料斗高位报警故障,无法排料
3.下料溜槽满料,无法排料
4.放料装置故障,无法排料
5.进料装置故障,不进料
6.程序故障造成不进料或不排料
7.压缩空气不足造成不进料或不排料
解决方法:
1.定期维护保养散料秤所有仪器仪表,损坏件及时更换(气缸,传感器,电磁阀,行程开关等);
2.定期清空缓冲仓防止缓冲仓内重力分级(每班一次,根据实际情况增加清理次数);
3.对清理筛及时清理,防止料堵上去。
四.大豆清理筛问题
1)现象:大杂中含豆
原因:
1.筛板过脏堵塞,没有定时清理;
2.分料板破损造成分料不均;
3.产量过大
4.振幅过大;
5.传动皮带打滑或没有张力;
6.弹性球损坏;
7.筛网网孔选型小。
解决方法:定时清理筛板,定期检查筛板,弹性球,分料板,传动皮带及弹性板损坏程度,做好保养和更换。
2)现象:豆中含杂(杂质含量<0.5%,尽可能少)
原因:
1.筛板破损;
2.筛网网孔选型过大;
3.进料短路;
4.杂质颗粒小
解决方法:
1.定期检查更换破损筛板;
2.选用合适网孔筛板;
3.分配好筛子进料量
3)大杂进入后续工序的危害
1.造成系统堵料(特别是调质塔上方);
2.进入调质塔内部后会有安全隐患(着火)
3.影响大豆调质的均匀性;
4.影响调质塔出料不均;
5.影响破碎机的喂料均匀性,从而影响破碎的粒度均匀性,影响产能
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