金天源4000TPD压榨厂日常故障培训交流会议记录.doc

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金天源4000TPD压榨厂日常故障培训交流会议记录

金天源压榨厂日常故障培训交流会议记录 要求说明:按照车间工艺流程从前到后分析生产中常出现的设备故障或问题、中间产品的指标调整要求,全面分析故障产生的现象、产生原因及解决、调整办法。(工作中全面分析问题:利用“鱼骨”分析法) 具体内容: 一.日仓系统 1)现象:产量不足,日仓不下料。 原因: 1.原料质量不好,重力分级(杂质过多,豆皮多); 2.板结造成下料口堵塞; 3.电动插板故障(电源或电机故障); 4.日仓物料不足(跑空物料) 解决方法: 1.杂质过多,杂质多时应做好两日仓配比出料,防止仓底豆皮杂质过多造成流速慢; 2.发现板结堵塞问题时应及时换仓,及时清理疏通板结堵塞的日仓; 3.电动插板故障断电上锁,排除故障; 4.发现日仓物料不足是时,及时补充物料。 2)现象:日仓过满造成进料刮板电机跳闸与憋坏电机;或日仓倾斜与坍塌 原因: 1.料位传感器故障; 2高料位报警故障; 3.筒仓出料与车间进料信息没及时沟通 解决方法: 1.定期核对料位传感器,检查报警器灵敏度及磨损情况, 2.进料时部门间及时沟通 3)日仓日常保养管理要求 1.配合其他部门做好日常保养及维护工作; 2.定期检查仓上物位计是否正常工作; 3.仓进料时,注意仓顶刮板的电流,定期记录刮板的空载、负载电流; 4.需定期检查筒仓仓顶是否渗漏(水),如有,及时维修; 5.操作中注意出料配比(不同原料的配比和仓底余料的配比); 6.同一原料生产时两仓交替使用,防止板结碳化; 7.计划停车要走空日仓存料; 8.日仓存料不宜超过2/3; 9.正常生产时日仓要保证一定料位,防止进豆砸仓底; 10.注意观察原粮豆有无霉变或碳化现象。 二.磁选问题 1) 现象:铁杂排放口漏豆 原因: 1.胶皮档板破损; 2.磁选器的磁筒磨损,导致运转时带料漏料 3.缓冲仓高报报警器故障造成料满溢流 解决方法: 1.定期检查胶皮磨损情况,即时更换; 2.定期检查磁筒的磨损情况,如磨坏,及时维修; 3.定期检查缓冲仓高位报警器,做好日常巡检。 2)现象:铁杂口堵料 原因: 长期不清理,铁丝类搭桥造成 解决方法: 定时清理,观察疏通 3)现象:1.进料量小; 2.布料不均; 3.LEG-102提升机有回料 原因: 喂料口被杂质或料块堵塞,造成下料量小;料门开度小 解决方法: 检查清理,及时调整料门或维修气缸 三.斗秤问题: 设备故障: 1.压缩空气不足,气缸损坏 2.出料料位传感器故障, 3.电磁阀故障, 4.行进开关故障, 5.称重软件故障, 6.系统程序故障,信号故障(受电磁或其它影响) 现象:计量不稳或不准 原因: 1.进料量变小(仓底有杂质或锥底料板结搭桥、磁选器堵料) 2.来料比重变小(杂质太多) 3.缓冲仓堵料(需及时清空) 4.散料称故障(LS故障、电磁阀故障、称重传感器故障、接近开关故障、压缩空气压力不足) 5.出料口堵塞 6.设备清洁度不好,称量斗积满灰尘(导致计量精度发生变化) 7.校秤不准; 8.料门关闭不严 9.称量循环周期时间可调(可以改变称量速度) 解决方法: 1.保持清洁度;校秤按厂家规范做好; 2.定期做好计量器和料门的保养与维护 3.正常生产时,按照要求巡检 现象:斗秤不进料和不出料(计量不连续) 原因: 1.原粮杂质或豆皮多,造成称重不够,不排料 2.下料斗高位报警故障,无法排料 3.下料溜槽满料,无法排料 4.放料装置故障,无法排料 5.进料装置故障,不进料 6.程序故障造成不进料或不排料 7.压缩空气不足造成不进料或不排料 解决方法: 1.定期维护保养散料秤所有仪器仪表,损坏件及时更换(气缸,传感器,电磁阀,行程开关等); 2.定期清空缓冲仓防止缓冲仓内重力分级(每班一次,根据实际情况增加清理次数); 3.对清理筛及时清理,防止料堵上去。 四.大豆清理筛问题 1)现象:大杂中含豆 原因: 1.筛板过脏堵塞,没有定时清理; 2.分料板破损造成分料不均; 3.产量过大 4.振幅过大; 5.传动皮带打滑或没有张力; 6.弹性球损坏; 7.筛网网孔选型小。 解决方法:定时清理筛板,定期检查筛板,弹性球,分料板,传动皮带及弹性板损坏程度,做好保养和更换。 2)现象:豆中含杂(杂质含量<0.5%,尽可能少) 原因: 1.筛板破损; 2.筛网网孔选型过大; 3.进料短路; 4.杂质颗粒小 解决方法: 1.定期检查更换破损筛板; 2.选用合适网孔筛板; 3.分配好筛子进料量 3)大杂进入后续工序的危害 1.造成系统堵料(特别是调质塔上方); 2.进入调质塔内部后会有安全隐患(着火) 3.影响大豆调质的均匀性; 4.影响调质塔出料不均; 5.影响破碎机的喂料均匀性,从而影响破碎的粒度均匀性,影响产能 6

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