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三年质量提升-TPM要素复盘材料160426讲解
* 技术部 | 综合科 三年质量提升复盘 ——TPM要素部分 一汽轿车 技术部 2015. 12.7 目录 一 第一、二轮工作回顾 目标完成情况 1 借鉴——好的做法 2 总结 3 4 规避——经验教训 1、指标完成情况 “一本经,念到底”,五年持续推进 十一五后期,工厂设备状态出现劣化明显加快趋势。TPM从2010年初开始策划推进,质量提升头两轮期间正是设备全员预防维修(TPM)体系搭建和展开推进的关键五年。 规划目标为逐步建成全员预防体系,形成工厂自主管理能力。 目标名称 部门 十一五末 2011 2012 2013 2014 2015 可动率 (五年规划/实际,%) 一工厂 /95.4 95.6 95.5/96.1 95.7/96.2 96.0/96.2 96.5/96.3 二工厂 /63.4(新建) /87.2 /91.7 93.5/92.2 94.0/95.4 94.8/94.5 影响总装 (分/天) 技术部/一动 9/6.88 4/0.93 3/0 1.5/0.22 1/0.15 技术部/二动 1.5/0 1/0 完成全员预防维修体系搭建及工具开发 持续常态化的活动推动全员预防意识明显加强 短板(一涂、二涂、二焊)逐一接长 工厂形成预防维 修自主管理能力 数据口径:目标按年会下达值,实际按工厂反馈值。 一厂可动率稳中略升 二厂可动率持续提升 第一、二轮工作回顾 1 目标情况 好的做法 经验教训 对比背景数据 09年4季度-2010年 2010年4季度二厂平均63.38% 2010年一厂平均95.2% 机构搭建、策划 现场推进开始 目标情况 好的做法 经验教训 第一、二轮工作回顾 1 成功经验1——搭建了完善的全员预防维修体系 完成了13个公司级流程、14个部门级规定和标准的编制和改版,覆盖设备管理的全生命周期。 收获: 工厂作业层实现了管理基准书、点检标准、定期定量保全计划、故障分析、作业要领书、作业记录等作业文件的全覆盖。预防维修作业全面开展,并支撑了可动率的稳定。 分析: 外部丰田、马自达、国内大量对标是源头活水,内部扎实推进是源动力。 2012年6月集团10家单位观摩二厂焊装现场会 第一、二轮工作回顾 1 目标情况 好的做法 经验教训 一厂涂装车间可动率变化 部门 推进前 现状 一涂装 88.8% 96% 成功经验2——20个现地现物的工具 总结公司十二五TPM推进优秀案例,研发了20个现地现物的技术管理工具。创新性地系统总结预防维修工具在国内尚属首例。 20个工具在集团产生重要影响,并获得国家设备管理协会创新一等奖 工具应用:一工厂涂装车间穿梭机、烘干炉等“零停台活动”连续推进三年,对降停台发挥重要作用。 收获: ——把高大上的理念变成现地现物的工作方法,使工作有抓手。 ——获得2015年度国家设备管理协会创新一等奖。 分析: 现场案例活动提供了工具方法创新的源头素材。 第一、二轮工作回顾 1 目标情况 好的做法 经验教训 成功经验3——六年常态化的活动 坚持了六年的常态化活动,共组织现场会、体系会99次。在一汽自主体系中独树一帜,成为集团的样板。 年份 2010 2011 2012 2013 2014 体系会/ 年会 46 12 8 4 4 现场案例 活动 8 9 4 4 参加人员 总经理/工厂长/二级经理/维修骨干 二级经理/维修骨干 二级经理/维修骨干 二级经理/维修骨干 二级经理/维修骨干 收获: ——全员预防意识逐步提升 ——维修领域人员分散而体系不散,搭建共同提升的平台 分析: 行政持续关注和推动是重要保障。 启动阶段: 公司高层行政推动 推进过程: 分管二级经理常年关注 2012年6月集团10家单位观摩二厂焊装现场会 年度体系会议 第一、二轮工作回顾 1 目标情况 好的做法 经验教训 瓶颈车间可动率变化 成功经验4——瓶颈车间支持 派驻专家驻屯瓶颈领域长期跟踪辅导,短板一一接长。 跟踪冲压生准:2013年,8个月 跟踪二厂涂装:2012年,9个月 跟踪二厂焊装:2013-2014年,6个月 专家对车间开展系列辅导 车间按照专家指导的方法进行改善,线缆故障降低一半以上 收获: ——瓶颈车间停台有可观的降低,保障了生产 ——提升了车间自主设备预防维护管理能力 ——专家人才用在了刀刃上,体现了人才价值 分析: 车间耐住寂寞,持续作为;专家沉到底,发挥作用。 第一、二轮工作回顾 1 目标情况 好的做法 经验教训 部门 原值 现状 二厂涂装 88% 92% 二厂焊装 90% 92% 经验教训1/前期设备管理薄弱:遗留问题多 新设备遗留问题偏多,影响可动率提升。 如新工厂达产周期3-6个月,瓶颈车间多达 1-2年
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