中变生产实践中的几点认识.doc

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中变生产实践中的几点认识

中变生产实践中的几点认识 一、生产背景 我公司合成氨系统是联醇流程,生产能力为总氨24万吨/年。两套变换(中低低工艺)分别装填中变触媒90T,上一使用周期分别为3年和4年。因这几年来两套中变触媒使用周期较长,同时受造气工序掺烧高硫煤的影响,触媒层(特别是上段触媒层)粉化严重,触媒存在局部团聚现象,床层阻力大,气体偏流严重,并且局部含有较高硫分。从触媒使用效果来看,尽管触媒使用时间较长,活性依然仍能保持生产需要。但因中变炉床层阻力短期内上升较快,导致系统无法满量生产,并且压缩机二出超压,系统只能降低负荷和超压操作。另外,系统大修更换触媒时,若仍按传统的氧化降温方法,则时间过长(约需6天),变换检修任务成为制约全系统检修的控制点。 二、中变炉加副线、降低床层阻力保证系统满负荷生产 1、中变炉床层阻力上升的原因分析 导致中变炉床层阻力上升的原因有多种,由于我公司床层阻力是在正常生产过程中逐步上升的,可以排除是由于开停车处理不当造成的。结合实际生产过程中半水煤气中H2S的增加及频繁大幅度波动等情况分析,造成中变炉床层阻力上升的主要原因应当是受H2S波动的影响。催化剂硫中毒反应为: Fe3O4+3H2S+H2=3FeS+4H2O 该反应为可逆反应。随着进口H2S的上升和波动,触媒反复发生中毒反应,部分中变触媒活性组分发生Fe3O4?FeS之间的转化,由于Fe3O4、FeS二者晶体结构不同,H2S的频繁大幅度波动会造成二者在不同晶体结构之间反复相互转化,导致触媒颗粒严重破碎粉化、强度下降、床层阻力急剧上升,这一影响则为不可逆过程,每次H2S波动都会造成影响。 2、降低中变炉阻力的方法 由生产数据分析,因有低变触媒作为后盾,中变本身对变换率要求不高,且后工序为联醇生产,可承受较高的变换成分。经对中变各段压差进行测试,中变阻力主要集中在上段。我们认为可以利用中变炉上段触媒层装料孔和中段喷水室人孔,给中变炉上段触媒层增加一条副线,使部分煤气不经上段直接进入中段床层,进而降低中变炉床层阻力,而且副线开度可以自由调节。副线投运后,相当于降低了中变上段触媒层的负荷,系统阻力得以部分降低。同时,因为中段触媒层的负荷增加,我们对中变炉温度控制进行了适当调整,原上段触媒层温度控制保持不变,将中段触媒层热点温度适当提高,由原先的430±8℃提至450±8℃,同时适当增加外加蒸汽量,这样在保证上段触媒活性的情况下,提高了中变中段触媒的出力率,经过调整后,中变出口CO成分的控制基本上能与加副线以前保持一致,并且在系统处理气量增加的情况下能保证CO成分的正常调节。 表一:中变炉加副线前后CO成分分析结果(1#) 时间 系统 进口 中变上 段出口 中变 出口 低变 出口 中变上段变换率 中变 变换率 低变 变换率 加副线前 02.8.12 31.8 18.8 10.67 7.14 34.4 % 60.04% 72.4% 02.8.23 32.3 19.9 10.5 7.35 32.02 % 61.8% 72.0% 平均 32.05 19.35 10.59 7.25 33.20 % 60.55% 72.15 加副线后 03.1.08 32.5 11.2 7.65 58.94% 71.03% 03.1.24 32.3 10.89 7.82 59.78% 70.03% 平均 32.4 11.05 7.74 59.34% 70.64% 加副线前后因上段触媒层通过气量发生变化,变换率未作比较。 3、中变炉加副线的可行性分析 ①变换炉常用的段间冷激方式有水冷激流程和煤气冷激流程两种。我厂变换炉段间就是使用的水冷激流程,利用水汽化吸收热量来调节进入中、下段触媒层的气体温度。而煤气冷激则和水冷激相似,只不过冷激介质由水改为半水煤气。我们利用中变炉上段触媒层装料孔和中段喷水室人孔,给中变炉上段触媒层增加一条副线,使部分煤气不经上段直接进入中段床层,实际上是相当于在上、中段触媒层之间增加了一条煤气冷激副线,这正和煤气冷激流程一致,因此这一方法是在工艺上是可行的,加副线后冷激流程相当于水冷激和煤气冷激相结合的新流程。 ②中变触媒在中低低工艺中使用时,随着时间的延长,受低汽气比和高H2S影响,发生过度还原和H2S中毒粉化的主要集中在上段。在触媒使用后期,部分气体不走活性降低的上段触媒层,对触媒层温度进行适当调整后,中变变换率影响不大,并且能保证CO成分的正常调节。 ③我公司中变催化剂装填量较大,且后工序为合成氨联产甲醇工艺,醇氨比控制较高,对变换出口CO成分要求较高(6-8%),部分气体直接进中变炉中段后,不影响成分控制,蒸汽消耗量增加不多就可很稳定的控制CO成分。中变炉加副线后,对后工序生产不会造成影响。 ④因为我们所加副线是利用两段人孔,对

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