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#3炉脱硝喷氨自动调节性能试验及后期维护.doc
#3炉脱硝喷氨自动调节性能试验及后期维护
[摘 要]本文对脱硝自动调节性能试验与评价进行了阐述,评价调节质量好坏的关键因素有两个,一是超调量大小及持续时间,其次为调节用时。一般调节系统的通常试验方法有内扰和外扰两种,对脱硝自动调节加外部扰动须主机侧改变燃烧调整,一般不采用,本文主要对采用内扰后系统的调节效果进行记录与评价,文章最后还对调节系统的后期维护提出了一些建议。
[关键词]衰减率、超调、内扰 给定值
中图分类号:X773 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)18-0370-01
0 引言
本次B修#3炉新增脱硝系统,喷氨自动调节作为脱硝系统主要控制过程对系统效率影响非常关键。#3脱硝自动调节投运后,根据安排检修部热控专业联合发电部、厂方相关技术人员对其调节性能进行了为期两天的测试。
1 试验依据
1.1《淮阴发电有限公司#4机组脱硝运行规程》
1.2《江苏省燃煤发电机组脱硝设施运行管理考核暂行规定(苏环规〔2012〕第1号)》。
2 试验方法
首先考虑的是采用主控改变煤种或大幅度增减负荷,人为造成脱硝进口NOx大幅改变,考察系统工作情况。这是最直接相当于“实物校验”性质的最真实的试验,但从机组目前尚在试运期间的安全考虑,此方法暂不予考虑。
其次,采用系统内扰方法,即通过改变系统给定值(即出口NOx目标值),使自动系统动作,从而达到考察自动系统性能的目的。此试验方法不须主控作任何配合,12月3日上午脱硝自动专题会决定采用第二种试验方法。
12月3日首次试验,发现B侧调节系统偏慢且滞后,采取两个措施:1、由安装单位对A、B两侧喷氨分路阀通流比进行重新调整,2、调节参数优化,通过减小副调节器比例带来增强执行效率。
上述工作完成后,12月4日上午再次试验,由运行人员对A、B侧出口NOx浓度(mg/m3)反复进行80和65给定,使自动装置来回调整,之后调阅过程数据曲线考察自动装置调节效果。调节性能试验主要考察两个量:(1)调整用时,自动系统在接受调节指令后到完成调整任务的响应时间;(2)超调量,目标值调整到位后系统惯性导致的过调量值,好的调节系统必须要有一定超调量,否则调整用时会很长,超调量间接反应系统衰减率(0.75~0.9为最佳)。在本次试验给定值偏差为15,按最佳衰减率计算,对应的超调量值以2~4之间为最优。
3 影响因素
由于主控燃烧煤种或其他因素导致进口NOx上下波动,客观上会对系统试验结果有一定影响。在指令要求系统对出口NOx往下调整时,如进口NOx持续上升,会导致调整时间相应的延长,但超调量会因此变小,反之亦然。
4 合格判据
(1)调整用时5分钟(喷氨系统反应时间通常为2~3分钟);用时超过5分钟不合格;
(2)超调量在5-10之间不大于1分钟其余时段10不合格。
5 试验结果
表格是12月4日上午试验记录,从试验数据来看,试验结果非常理想,系统基本上在2~3分钟内调整到位,且超调量也控制的比较好,目前调节系统可以说是又快又稳。通过询问运行人员也间接证明了此点,自#3脱硝喷氨自动投入后,运行人员平时极少手动干预,自动调节全天候投入运行,用她们的话说“平时带眼望着就行。”(表)
6 试验结论
现用煤种在设备正常且低氮燃烧器性能良好的工况下,脱硝进口NOx基本不超过200 mg/m3,上下波动在50以内,目前在用的自动调节方案完全可以胜任#3炉脱硝喷氨自动调节的要求。当然主控必须要稳,对于燃烧系统频繁断煤,或辅机跳闸导致RB等异常工况,则运行人员必须要进行手动干预,否则任何自动系统也是不可能不超调的。
对于今后因煤种、设备工况发生变化,导致进口NOx变化率超标时,目前系统还能否胜任运行要求,将有待于进一步论证。
7 后期维护参考
(1)对调节阀内漏问题要严格控制,按自动调节系统要求,调节阀允许漏流量仅5%,如果内漏太大则阀门响应特性会变差影响调节系统性能。
(2)目前调节系统考虑了系统进出口仪表吹扫等情况,由于系统吹扫时测量仪表会短时间偏离正常值,现控制方案采用了特殊处理,可以不影响自动调节系统投入正常运行,在运行一段时间后,根据系统运行情况可能须进一步优化。
(3)对主机出现某种工况导致进口NOx变化率超标,如果现调节方案滞后大致出口超标难以满足运行要求,可以考虑采用自适应控制逻辑,即在主机系统正常进口NOx比较平稳时,采用目前控制逻辑不变,在判断主机出现某种工况导致进口NOx变化率超标时,控制系统切换至快速系统,此时系统调节响应较平时更快,从而使出口超标时段尽量缩短。
8 结束语
过程控制自动调节系统的控制质量,往往
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