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F―系列泥浆泵曲轴质量的提升实践.docVIP

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F―系列泥浆泵曲轴质量的提升实践.doc

F―系列泥浆泵曲轴质量的提升实践   摘要:本文对F-系列泵曲轴质量的提升历程进行了叙述,对曲轴的缩孔、缩松漂芯、热裂缺陷进行了分析,通过摸索实践并采取了有效方法解决了曲轴的缩孔、缩松、漂芯、热裂缺陷。历经30多年,曲轴的质量得到了稳步提升。   关键词:曲轴 ;漂芯 ;热裂 ;缩孔;缩松   1.前言   F系列泥浆泵是我公司的主导产品,其中曲轴是泥浆泵最关键的零件,它担负着泥浆泵动力的传递,因此曲轴的质量直接影响着泥浆泵总体质量的优劣。   自从上世纪80年代初F-系列泥浆泵引进我厂,并投产批量生产以来,提升曲轴铸造质量一直是我们铸造工作者最为关注重视问题。   从解决实心曲轴缩孔、缩松、裂纹等缺陷到解决空心曲轴的飘芯、缩松、裂纹、气孔、脉纹、龟裂等缺陷,从粘土砂生产到呋喃树脂砂生产,再到今天的碱酚醛树脂砂生产,F系列泥浆泵曲轴的生产已经经历30多年的质量改进过程。   2.曲轴质量的提升历程   2.1.实心曲轴质量的提升   1995年以前我们厂一直采用的是粘土砂造型工艺。曲轴为实心,为了曲轴的补缩,最先是在曲轴的三个拐的上方部位设置冒口,3拐上方设置一个大冒口、1拐2拐上方各设置一个小冒口。生产过程中发现在1拐和2拐的冒口根部均出现严重的缩孔、缩松、裂纹缺陷。为了改善曲轴的凝固环境减少缩孔、缩松、裂纹等缺陷提升曲   轴的质量,将冒口设置为两个、大冒口设置在3拐上方、小冒口设置在1拐上方,并   改变了曲轴的造型分型面,使2拐处于最下方。这样做了以后,曲轴1拐上方的缩孔、缩松缺陷基本解决了,2拐上方的缩孔、缩松、裂纹   仍然十分严重。为了清除2拐处的缺陷,经常在2拐上方部位挖出一个大如半个西瓜样的深坑,然后进行堆焊来消除缺陷。   2.2.空心曲轴的试制   上世纪90年代初,为了彻底改善曲轴的凝固环境,消除曲轴的缩孔、缩松、裂纹等缺陷,工厂派出技术人员和技术骨干去兰石参观学习,然后进行空心曲轴的试制。经过反复试验确定了空心曲轴的铸造工艺方案:曲轴的砂芯由呋喃树脂砂制成,砂芯分为两半制作然后粘和捆绑在一起,大冒口设置在3拐上方、小冒口设置在1拐上,2拐在分型面的最下方。这样曲轴的大面积缩孔、缩松问题基本解决。   2.3.空心曲轴的批量生产   1995年铸钢改造完成,呋喃树脂砂生产铸钢件全面投产。F系列泥浆泵的产量也大幅提高,曲轴的需求量也大幅提高。空心曲轴的质量仍然不能尽如人意。夹砂、缩松、裂纹、气孔、龟裂、脉纹等铸造缺陷仍然经常出现,曲轴的缺陷清除、补焊量仍然很大。铸造技术人员也在不断的采取各种办法来减少和消除这些铸造缺陷,如:采取增加涂料厚度和涂刷层数来提高表面质量,采用加强筋和局部使用铬矿砂来消除局部裂纹和缩松,改变浇注系统和内浇口位置、增加补浇次数来提高曲轴的补缩效果、减少缩孔缩松缺陷,给砂芯增加压杠减少砂芯变形破裂、减少夹砂缺陷,提升了曲轴的质量。   2.4.改变砂芯固定方法,抑制曲轴砂芯漂移   2002年底,从新疆油田反馈回来的消息,我们厂生产的一台F-1300泥浆泵在钻井过程中,曲轴突然断裂,造成整台泥浆泵报废。此次质量事故不但给钻井公司造成误工损失,也给我厂造成巨大经济损失,而且严重影响了我们厂在用户心目中的质量信誉。   通过对该曲轴断裂原因的分析,得出如下结论:曲轴壁厚最薄处设计尺寸为90mm,而该曲轴最薄处尺寸为63mm,由于该处强度不能满足设计要求,同时在该处造成应力集中,导致曲轴在运转过程中断裂。而造成该处壁厚严重偏差的原因是:曲轴在铸造浇注过程中,砂芯发生漂移――漂芯,导致壁厚不均。   2.4.1曲轴漂芯的原因分析   由于砂芯在曲轴铸造浇注完毕后,被钢水完全包裹着,钢水温度高达1580-1610℃,液态持续时间约10小时左右。另外钢水的密度为7.3,而呋喃树脂砂砂芯的密度为1.4,钢水的密度远远大于砂芯的密度。而且曲轴砂芯的体积较大,砂芯承受的浮力也较大。F-1300泵曲轴,毛坯重:4200公斤,砂芯要承受的浮力700多公斤。而芯骨及压杠在高温条件下,抗弯强度急剧下降,不能抵抗如此大的浮力,砂芯发生弯曲漂浮甚至断裂,导致曲轴砂芯的上部壁厚变薄,增加了夹砂倾向。   2.4.2.曲轴砂芯的结构特点   曲轴砂芯结构比较复杂,长而且粗细不均。如:F-1300泵曲轴:砂芯长1778mm,   最大直径500mm,最小直径140mm。原工艺设计为上下两半砂芯,合芯时用铁丝捆紧,然后用涂料封实。这样就导致以下问题:1)铁丝在铸件浇注过程中很容易被熔断。2)砂芯在钢水中受热应力和浮力的作用下,很容易从分型面处裂开,这样钢水就很容易的进入砂芯内部,进而熔断芯骨,甚至使砂芯破碎漂浮进入曲轴铸件内部,造成夹砂缺陷甚至使曲轴报废。   2

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