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江汉采油厂水基纳米聚硅增注项目施工总结
中国石化江汉油田分公司新技术引进项目
水基纳米聚硅降压增注剂的研究与应用
总结报告
项目编号:
项目名称:
承担单位: 中国石化江汉油田分公司江汉采油厂
外协单位: 郑州东申石化科技有限公司
前言
江汉采油厂油层致密低渗,孔喉微细,多属于特超低渗油田。孔隙结构复杂,分选差,非均质性强,但水相占据不流动孔喉,油相占据可流动的较大孔喉,储层的粘土矿物以酸敏为主,岩石表面润湿性中性和弱亲水性,原油地下粘度低。随着注水时间的延长,地下油气水运移日趋复杂,达不到配注要求,甚至注不进水的井越来越多。
尽管采取了多种增注工艺的尝试,但低孔低渗水敏亲水储层仍需探索更为适用的增注工艺。目前,大型水力压裂效果好,但对水驱效果产生影响较大。射孔试注及高能气体压裂(含复合射孔)试注井后期压力上升快的问题解决不了。采取小型水力压裂效果仍不理想。其原因有:(1)岩石孔隙表面水化膜的形成造成了渗流喉道变小;(2)亲水型岩石使渗流摩擦阻力增大;(3)注水过程中易形成水垢;(4)所含粘土遇水膨胀。
故需要探索一条适合江汉采油厂注水井的应用的新技术工艺,该工艺不会对地层造成伤害,对油水井的长期开发能提供了一个很好的技术支撑;可以针对性地解决江汉油田注水井欠注的难题,提高油田采收率。
技术机理及使用条件
本技术的技术原理
水基纳米聚硅能均匀分散于水中,形成稳定的水基纳米聚硅微乳液,从井口注入到地层并进入到岩石孔隙,聚硅材料在一定条件下吸附到岩石孔隙表面,使岩石的润湿性由亲水变为亲油。
由于聚硅颗粒具有很高的活性,极易吸附在孔壁上,使孔隙内壁的水膜变薄,有效孔径变大降低了水滴通过时的阻力。
油层岩石的主要成分是二氧化硅、碳酸盐、粘土矿物、铁矿物和其它一些杂基,其中二氧化硅、碳酸盐、粘土矿物普遍存在于油层岩石矿物中,由于粘土矿物具有水化作用(也就是遇水膨胀、分散),该作用会使油层渗透率有不同程度的下降。当孔隙经过聚硅纳米处理后,其表面由亲水转变为亲油,这样就避免了粘土矿物的水化作用,达到增注的目的对保持油层渗透率具有重要的意义。
2.使用条件
(1)使用于砂岩油藏新井投注或注水井降压增注
(2)井身状况良好。
(3)油层渗透率大于1×10P-3PμmP2P。
(4)油水井注采对应关系良好。
(5) 水井注水量偏低,但能注进水的井可优先考虑。
(6)注入水水质必须达标,一般污水回注井要求含油不能超标。
测试结果分析
2014年7月至2014年12月在江汉油田江汉采油厂现场施工3口注水井,井号分别为:广8-11B、王西10-4、王北12斜-3,工艺施工成功率100%。
(一)通过对广8-11B井纳米增注施工,结合后期效果跟踪,并与广8-11B井酸化增注相对比,如下表:
2012.8.22-9.13,酸化增注后23天内的平均值(之后日注1-2方,基本无效) 干线压力(MPa))))))
施工小结:
该井措施停注前23天每天注水量平均为5.33方,自2014年7月31日开井至2015年元月1日,平均每天注水量为12.013方,比措施前每天增加6.78方,总共增注加水量为1050.9方,有效期已达155天;注水压力由措施前的35MPA平均下降到33.3MPA,取得了明显的增注效果。
(二)通过对王西10-4井纳米增注施工,结合后期效果跟踪,并与王西10-4井酸化增注相对比,如下表:
2012.8.24-9.22,酸化增注后30天内的平均值 干线压力(MPa))))))
措施前1个月平均日注水量为18.75方,平均注水油压为37.8MPA,措施后10月10日至2015年元月13日平均注水量为31.19方,平均增加注水量为12.44方,目前已增注量1194.24方,注水压力(油压)为33.9MPA,压力平均下降3.9MPA。从以上图表可以看出该井纳米增注措施效果显著,该井目前仍然有效。
(三)通过对王北12斜-3井纳米增注施工,结合后期效果跟踪,并与王北12斜-3井酸化增注相对比,如下表:
2013.3.4-3.23,酸化增注后20天内的平均值,之后近5个月无油压。 干线压力(MPa))))))
纳米增注施工前后注水量及压力变化曲线如下:
由上图曲线可以看出,该井施工前一个月注水量平均为3.69方,而配注量为40方,干线平均压力为17.97MPA,油压平均为16.59MPA;措施后一个月在配注量仍为40方情况下,注水量平均为40.7方,注水量提高了37.01,提高了十倍以上,干线平均压力为14.94MPA,油压平均为6.6MPA,油压平均下降9.99MPA,下降率为60.2%。
四、结论与建议
1.结论
(1)、从降压和增注两方面的对比可以看出,通过纳米措施的井,显现出来更好的降压增注效果。
该技术
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