用等效热降法对回热系统进行分析计算.doc

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用等效热降法对回热系统进行分析计算

用等效热降法对回热系统进行分析计算 Analysis and Calculation for Heat Regenerative Systems Using Equivalent Enthal py Drop Theary 王 芬 文 摘 回热系统是汽轮机的重要组成部分,为此分析了回热系统中各加热器端差、除氧器余汽冷却器的运行方式对机组经济性的影响,并做了定量计算,为节能降耗提供了依据。 关键词  回热系统 经济性 节能降耗 等效热降法   大同第二发电厂现有装机容量6×200MW,汽轮机为东方汽轮机厂生产的N200-12.7-535/535型,回热系统由3台高压加热器(下称高加)、1台除氧器、4台低压加热器(下称低加)组成。自1984年第1台机组投产以来,回热系统进行了多次改进,运行状况有了明显的改善,但仍存在4号低加出水温度、给水温度低于设计值,除氧器超负荷运行等问题,严重影响机组的经济性。   汽轮机热力计算通常采用热平衡方法,该方法对热耗计算准确性高,但对热力系统局部计算需全面计算,既繁杂,又不明了。等效热降法适于热力系统局部定量计算,该方法只研究与热力系统变化有关的部分,简单明了,且计算结果与简易热平衡计算基本相同,但因汽轮机排汽焓和轴封用汽量难以取准,对汽轮机热耗计算误差较大。本文试采用等效热降方法对回热系统进行局部定量计算分析。 1 加热器端差对机组经济性影响的计算分析   加热器端差系加热器疏水温度与加热器出口水温之差。端差过大,一方面导致加热器出力下降,使能级较低的抽汽量减少,汽轮机排汽量增大;另一方面使上一级加热器的负荷增大,使能级较高的抽汽量增加,降低汽轮机的作功能力;而高加端差过大又使循环吸热量增加,这些因素导致汽轮机的循环效率下降,影响机组运行的经济性。下面以1995年4号机组大修后热力试验数据为例(见表1),用等效热降法进行具体分析计算。 1.1 3号高加端差对机组经济性影响的计算   3号高加端差为16℃,较设计值高14℃,造成1段抽汽量减少,减少的抽汽继续在汽轮机中作功,使蒸汽作功增加,即蒸汽等效热降增加,其值为: ΔH=Δt8.η8=25.855(kJ/kg) --3号高加端差与设计值的差值; η8--1段抽汽的抽汽效率。   由于3号高加端差较设计值高,使给水温度降低,主蒸汽循环吸热量增加;同时,由于1段抽汽减少,2段抽汽变化不大,再热蒸汽量增加,再热蒸汽循环吸热量增加。蒸汽循环吸热量合计增加值: ΔQ=Δt8+Δt8(1-7/q7)σ/q8=71.90(kJ/kg) 式中 σ--1kg再热蒸汽的吸热量; 7--1kg疏水在2号高加中的放热量; q7--1kg抽汽在2号高加中的放热量; q8--1kg抽汽在3号高加中的放热量。   汽轮机装置效率为: ηi′=(H0+ΔH)/(Q0+ΔQ)=42.27% 式中 H0--设计工况新蒸汽等效热降; Q0--设计工况新蒸汽循环吸热量。   汽轮机装置效率相对下降: δηi=(ηi′-η0)/ηi′=-0.379% 式中 η0--设计工况下汽轮机装置效率。   汽轮机热耗增加: Δq=q0.δηi=31.84(kJ/kg) 式中 q0--汽轮机设计热耗。   发电煤耗增加值: Δb=b0.δηi=1.220[g/(kW.h)] 式中 b0--机组设计发电煤耗。 1.2 2号高加端差对机组经济性影响的计算   2号高加端差为11℃,较设计值高9℃,造成2段抽汽量减少,蒸汽作功能力增加;同时,2号高加出力不足,由3号高加补足,使1段抽汽量增加,蒸汽作功能力降低。蒸汽作功合计变化量: ΔH=-Δt7(η8-η7)=-1.017(kJ/kg) 式中 η7--2段抽汽的抽汽效率。   由于1、2段抽汽量的改变,使再热蒸汽量及再热蒸汽循环吸热量增加,再热蒸汽循环吸热量增加值: ΔQ=Δt7.σ[1/q7-(1-7/q7)/q8] =0.4100(kJ/kg)   汽轮机装置效率: ηi=(H0+ΔH)/(Q0+ΔQ)=42.39%   汽轮机装置效率相对下降值: δηi=(ηi′-η0)/ηi′=-0.0944% 1.3 1号高加端差对机组经济性影响的计算   1号高加端差10℃,较设计值-1℃高11℃,使蒸汽作功下降,其下降值: ΔH=-Δt6(η7-η6)=-5.642(kJ/kg) 式中 η6--3段抽汽的抽汽效率。   由于3号高加的出力不足,由2号高加补足,使2段抽汽量增加,再热蒸汽循环吸热量减少,其减少值: ΔQ=-Δt6.σ/q7=-10.94(kJ/kg)   汽轮机装置效率为: ηi′=(H0+ΔH)/(Q0+ΔQ)=42.39%   汽轮机装置效率相对下降值: δηi=(ηi′-η0)/ηi′=-0.0944% 1.4 4号低加端差对机组经

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