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电捕焦油器故障的原因及改进措施
电捕焦油器故障的原因及改进措施
王广思(山东市枣庄燃气总公司 277100)
黄长胜 李成峰(山东兖矿国际焦化有限公司 272100)
山东兖矿国际焦化有限公司是由兖矿集团有限公司、日本伊藤忠和巴西CVRD三家合资建设的年产200万吨焦炭和20万吨甲醇的煤化工企业,该企业拆迁了德国凯萨斯图尔焦化厂的7.63m焦炉及其配套的煤气净化系统,新建了年产20万吨用焦炉煤气制甲醇的生产装置。焦炉于2006年6月投产,甲醇装置也于同年12月16日投产,通过一年多的运行,对焦炉的运行认识逐步加深,相应的配套装置也在逐步完善。
由于在德国原设计的焦炉煤气只用作燃料燃烧,而我公司需将剩余的焦炉煤气用于生产甲醇,因此对焦炉煤气的质量要求就更高。从实际运行情况看,煤气净化程度不能达到生产甲醇的要求,为进一步提高焦炉煤气的净化程度,我们一方面选择技改项目的技术方案,另一方面对现有的煤气净化系统进行了优化,尽可能地达到原设计的操作指标。众所周知,电捕焦油器操作的好坏对煤气净化起到十分关键的作用,为此。我们对电捕焦油器投产以来所出现的问题进行了总结和分析,并采取了相应的改进措施。实践表明,改进后的电捕焦油器达到了长期稳定运行的目标。现将我们的体会介绍于后,供同行参考。
1 电捕焦油器的规格
我公司有3台电捕焦油器,3台全开,不设备品。每台直径Φ4210mm ,高13000mm,内装蜂窝210个,镍铬吊丝直径Φ5mm, 重锤7.5kg , 有2层气体分布板。电捕焦油器的进出口煤气管直径DN1200,下进上出。氨水冲洗管直径Φ15mm,斜板冲洗管直径DN50,顶部冲洗管直径DN100,6个喷嘴。绝缘箱用电加热,顶部通入氮气,温度80~100℃,氮气保护使用0.4MPa的常温氮气减压,蒸汽间接加热到80℃加入到绝缘箱,流量50m3/h,电捕焦油器阻力 500Pa,焦炉煤气处理量42065Nm3/h,设计压力为±0.03MPa,工作压力为-0.011MPa,设计温度120℃,绝缘箱工作温度90℃,煤气温度21~28℃。额定二次电压55.2kV,额定二次电流840mA。电加热器电压500V,功率4.8kW。顶部清洗喷洒液压力0.3MPa。电捕焦油器筒体使用10mm厚的Q235A钢板焊接而成,焊缝系数0.85,设计风压400Pa,地震烈度7度。
工艺连锁条件有:煤气中氧含量2.0%(V%)、初冷器前煤气吸力2.8kPa,电捕焦油器下部压力-0.5kPa,绝缘箱温度70℃。煤气含氧量测定由煤气鼓风机出口两个顺磁氧分析仪提供,电捕焦油器工艺管道布置见图1。
图1 电捕焦油器工艺管道布置图
2 存在问题及解决办法
2.1 焦油堵塞
在电捕焦油器的运行过程中,到达沉淀极内壁的焦油沿壁往下流,当焦油的流动性好时会流到底部,并经液封槽和回液总管排出。由于我公司电捕焦油器捕集下来焦油的流动性很差,即使斜板冲洗氨水管正常冲洗,约一周后仍会出现内部放电,并发出异常声响。出现这种情况时,我们就安排电捕焦油器的冲洗,即将出口煤气阀门关闭,从电捕焦油器顶部喷洒热氨水,用热氨水冲洗蜂窝和气体分布板,每次冲洗都能排出大量焦油,每次冲洗操作约需1h,再经约2 h的自然降温后,打开煤气出口阀门投入正常运行。每班还需安排液封槽的冲洗,通过下窥镜可看到管道是否畅通和管内焦油的积累情况。当电捕焦油器底部或管内出现焦油堵塞时,可采取以下两种方式解决。
一是关闭下冲洗管出口阀门,通过斜板冲洗管向电捕焦油器通入热氨水,经上冲洗管排入液封槽,这样可较好地加热和冲洗电捕焦油器底部积存的焦油,同时可清楚地判断上下冲洗管线的情况,这也是处理上下冲洗管堵塞的有效办法。二是关闭上冲洗管的出口阀门,热氨水通入上冲洗管直接冲洗电捕焦油器内部,经下冲洗管排入液封槽。当液封槽中累积的焦油较多时,关闭上下冲洗管的阀门,切断与电捕焦油器的联系,用热氨水单独冲洗液封槽。
由于上述原因,电捕焦油器运行一直不正常,运行周期短,除每班必须冲洗一次液封槽外,每周还必须停车冲洗一次电捕焦油器,且每次都能冲洗出很多焦油。说明电捕焦油器底部的焦油不能正常地排出,而是粘附在蜂窝壁和气体分布板上。每次打开电捕焦油器检查也验证了上述判断。
2.2 绝缘为零问题
在电捕焦油器出现问题后,我们最初均是先用氮气保压试验,并在煤气进出口加盲板进行隔绝,隔绝之后再打开人孔检查,处理完毕后进行氮气置换,置换合格后抽盲板,然后开阀门投入运行,每次处理的时间一般需要16 h,不顺利时则需要48h,既费时又费力,安全也不能完全保证。如果阀门关闭
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