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往年大修事故案例汇编.doc

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往年大修事故案例汇编

火灾、爆炸事故 措施不当 静电起火 一、事故经过:1995年11月7日下午,乙烯装置DPG单元处于停工状态,10-C-701压力1.78bar,温度144℃。LT17506显示不准,玻璃板内可见汽液夹带,当班班长王某和岗位人员彭某通知仪表班后,到现场处理。17:00,王某到现场操作,他站在塔旁电缆桥架上,关闭液位计根部阀,打开液位计底导淋(开了一半),用一个水桶接住放出的汽油,约5分钟后,桶快满了,突然“轰”一声,着火了,王某迅速关闭阀门,从桥架上跳下,彭某使用一个干粉灭火器扑灭了火灾。 二、事件原因:汽油与铁桶壁摩擦积累静电导致火灾。 三、责任者处理:车间按规定对现场相关人员进行考核处罚。 四 、预防措施:1)任何系统进行放空处理应一定隔离;2)放空作业专人监护;3)按规定劳保穿戴合格;4)冷分离区严禁随意放空;5)放空作业灭火器一定到位;6)外接轻质物料必须有良好接地。 麻痹大意 引起着火 一、事故经过:1996年4月20日,乙烯装置废碱氧化单元检修,需要割除被堵塞的管线,施工前,该管线已经置换,检测合格,但由于10-C-103塔在最后处理塔内壁时,油气进入V-801/802返103塔管线,油漏出后渗入管线保温中,动火前没有再次进行检查确认,中国化学工业部十一化建在检修时麻痹大意,用火措施不落实,火星飞溅,导致废碱氧化单元沟槽处汽油着火。着火约2分钟,在厂消防队员的扑救下,火被扑灭,部分保温烧坏。 二、事故原因:V-801/802和103相连的管线,管线较长,内有油气渗出,C-103塔底,沿管线进入废碱区,导致置换合格的区域内再次形成易燃物;现场用火措施没有落实,火星飞溅,引燃含油保温层。 三、责任者处理:按有关规定对十一化建和乙烯车间进行通报批评并给予处罚。 四、预防措施: 1)动火部分相连管线较长时,要考虑最近处予以隔离或从导淋处通入N2或蒸汽保护。 2)动火前再次检测确认,落实用火措施。 橡胶塑化 模头堵塞 引起着火 一、事故经过:1996年11月19日22:00时,顺丁后处理东线压缩机由于机械故障,东线停车处理。22:20分,故障处理完毕,准备开东线,在开车过程中,干燥箱内模头被堵,加上胶质量不好,高门尼胶,橡胶塑化,引起模头处起火,现场人员迅速开消防蒸汽,用干粉灭火器灭火,同时报火警,12分钟后,火被扑灭。 二、事故原因:1)胶液流量计不能投用,喷胶量无法控制。 2)橡胶塑化是着火的主要原因。 三、预防措施:1)保证流量计完好使用,以利操作。 2)消防蒸汽开关移位,以利于着火时能及时投用。 3)增加疏散通道,便于现场人员及时疏散。 违章作业 风筒着火 一、事故经过:1998年5月31日,由于江苏宜兴循环水设备厂技术员指导施工有误,所焊地脚螺栓需返工,由中建公司负责用气焊割除,供排水车间按规定办理了一级火票,用火人为中建公司杨某某,监火人为供排水车间职工蔚某某。当时3#风筒内的帆布已移至2#风筒内,3#风筒采取的防火措施为风筒外用湿麻袋堵塞风筒与基础缝隙,并用消防水带浇水,风筒内外车间派两人监护。措施完毕后,中建公司气焊工刘某某开始用气焊割除地脚螺栓,当割至最后一个螺栓时,因现场协调不力,火星掉至塔内斜收水器上,仅数分钟便由小火蔓延为较大火势,车间立即报警,并组织人员奋力扑救,于21:00左右,彻底将火扑灭,直接经济损失380.00元。 二、事故原因: 1)厂家人员指导安装不当,地脚螺栓位置确定不对,导致第二次用火。 2)由于前阶段施工过程中未出问题,导致思想麻痹,帆布移至2#风筒后未及时移回3#风筒内,且在用火过程中内外人员协调不力。 3)用火单位中建公司在动火过程中未指定监火人,未落实安全措施、用火人员与火票不符,造成了这起事故的发生。 三、责任者处理: 1)中建公司在动火过程中未按规定指派监火人,未认真检查落实用火措施,用火人与火票不符,负直接责任,扣2400元。 2)供排水车间现场人员思想麻痹,用火措施落实不力,内外协调脱节,负直接责任,扣供排水车间2400元。 3)厂家人员现场指导失误,导致二次动火,应负一定责任,扣1200元。 四、预防措施: 1)严格落实用火管理规定,措施不全、监火人不在现场严禁动火。 违章使用非防爆工具 碰撞着火 一、事故经过:2000年6月3日9时,参加乙烯厂停工检修的施工单位十一化建化工队6人在班长栾某的带领下,来到乙烯车间冷箱处清理泠箱内的珠光砂,此项工作从5月31日开始从手孔处卸珠光砂,由于珠光砂中浸入了可燃气体,因此乙烯车间将施工周围拉上警戒绳围起,并禁止在其周围动火或车辆通行,同时对空间进行经常性测爆以防形成爆炸空间,直至6月3日早一切正常。6月3日9时30分左右,由于珠光砂已卸至人孔以下不能自己流出,车间安排氮气置换可燃气体测试合格后,打开人孔用鼓风机鼓风准备进

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