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实干苛求锐意进取打造均衡稳定高效的炼铁新模式

邯钢炼铁部高炉装备一览表 二、高炉技术经济指标变化 炼铁部高炉工序通过淘汰300m3高炉4座,新建3200m3高炉,1260高炉扩容到2000m3,实现了高炉大型化,但是焦化系统自从1998年以后没有随着高炉的大型化而升级,导致焦化与高炉不匹配,虽然通过各种生产技术措施,高炉燃料比等经济指标有所改善,但幅度有限。 2013年3月份后,炼铁部生产开始进入快速提升期,经济技术指标持续创出好水平:高炉炉况实现长期稳定顺行,日产水平从19500t逐步提升高20600t以上,燃料比从年初的528.4kg/t以上控制到510kg/t以下,全年生铁产量相比一季度提升了5%,燃料比下降了3.5%,4-12月产能和燃料比创效9600万元,结合其他各种铁前降本措施,综合创效达到2.9亿元,初步实现了均衡、稳定、高效的生产经营目标。 三、理念创新(适应高炉大型化) 应对生产不稳定,周期性出现生产、设备、操作事故多 高炉长时间不顺行,找不到真正的原因 高炉燃料消耗指标居高不下,工序成本高 2013年逐步开展全方位、多元化创新和改革,是炼铁部不断进步的核心动力。 (3) 依靠技术创新、走降耗增产的操作理念 (1)精简机构、提高劳效 持续推行以实干苛求为主的炼铁部文化,鼓舞职工士气;贯彻干部走动管理和四级管理制度,保证生产经营理念的真正落实。 (1)管理制度化: 2013年全面修订、补充、健全各项规章制度,实现生产组织各个环节有章可依,明确职责、分工和权限,提高可执行性和有效性。 (2)管理数据化、量化: 所有制度、标准都用量化的语言,具有可操作性。关键操控数据全部采用推移图记录,技术分析和总结要用数据说话。 (3)操作标准化: 完善操作标准化条例和生产应急预案,注重过程控制管理,操作和调剂有明确先后顺序、动作标准。(料仓料位管理、雨雪天气原燃料的管理、使用落地烧结矿、落地焦炭的管理、有害元素管理碱负荷4kg/t,锌负荷350g/t,AL2O3小于16.5%等) (4)管理的系统性 烧结混匀料结构的研究,烧结脱硫系统的运行、炼铁部所有除尘系统的运行 案例1:原燃料仓位和筛分量化管理 原燃料仓位控制标准量化,避免低仓位造成原料摔打和破碎; 原料筛分分级标准量化,合理缩小筛孔,杜绝返粉粒度超标和浪费; 槽下筛分振时和清理制度量化,保证入炉原料粒度达标; 2013年4-12月份降低返粉量同比一季度,可实现创效3000万元。 案例2:高炉出铁操作标准化管理 通过细化和执行10项操控考核指标(铁口深度、出铁间隔、单炉铁量、流速等),推进出铁操作标准化和系统化。摒弃过去靠勤出铁、喷铁口改善炉内透气性、强化跑料的思维,逐步将各高炉铁次从15-16次调整到了12次以下。 案例3:热风炉作业标准化管理 2013年通过梳理煤气计量数据、推行煤气消耗定额管理、修复高炉热风炉煤气预热器,精细化热风炉操作,热风炉综合煤气消耗大幅度降低。实现了600m3/吨铁以下的控制目标,13年4-12月份降低煤气消耗同比1季度可创效7500万元。 依托原料性价比评测系统,融合“精料冶炼”和“经济料冶炼”两种思维,制定量化的原燃料检验标准、混匀料单品种使用标准、烧结矿成分控制标准,进行“粗粮细做”,做好烧结矿品质和成本的平衡工作,2014年4-12月份相比1季度,混匀料结构优化累计创效7600万元。 (4)推行了延伸管理制度(高炉生产需要稳定的外围条件) 炼铁部内部执行生产车间每日对上一道工序跟踪检查,对外执行管理科室每日对焦化、料场的检查,提前发现问题并及时沟通、解决。逐步形成了对料场混匀料、焦化厂、烧结球团、高炉生产的链条管理控制,实现烧结、高炉操作调整的联动性和及时性。 延伸管理改善效果案例 (1)针对焦炭品种繁杂多变,通过精细的延伸管理和物料平衡计划,各高炉焦炭结构实现了同期配吃品种不超两种,配比稳定周期实现15天以上。 (2)通过对原煤进厂的延伸管理,混喷烟煤的挥发份波动区间控制水平从目标值±1.5%精确到了±1%。 (3)通过混匀料场的延伸管理,混匀料配料稳定性大幅度提高,烧结矿碱度稳定率从96.2%提高到98.4%,综合合格率从94.2%提高到95.6%。 (5)按照设备寿命周期,推行设备点检定修机制 推行设备寿命周期管理,建立各种备品备件寿命周期管理台账,提高备件申报的计划性,杜绝了检修盲目更换。 严格执行设备点检定修制,推进设备点检信息化,提高设备可靠性,降低非计划停机和设备事故。 (6)推行专项课题攻关和进度问责制度 五、技术创新 高炉操作进步

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