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22高炉频繁炉凉事故的处理
2#高炉频繁炉凉事故的处理
万爱福 岳增林 王现红
摘 要 2008年2月永通公司2#450高炉因入炉原料条件发生变化,冷却壁漏水,高炉操作调节不及时,致使高炉连续出现严重炉凉事故。通过采取调整装料制度和送风制度等措施,高炉炉况逐渐恢复正常。
关键词 高炉操作 炉凉 事故处理
1 引言
永通公司2#高炉于2007年5月28日开炉投产,高炉投产后,由于外围事故多,原料变化比较大,以及对无料钟炉顶的操作规律认识欠缺,造成炉况顺行程度差,崩塌料频繁,通过对设备的整改、操作制度的调节,2008年元月至2月上旬,炉况趋于稳定,但从2月17日开始,连续4次形成恶性管道,导致炉凉事故,给公司造成了较大的损失。
2 炉况的主要表现
2008年2月上旬,高炉炉况顺行,平均日产达到2000吨以上。到2月14日后,高炉炉况逐渐难行,这期间的主要表现是:①高炉不接受风量;②高炉在2月17、25、27、29连续四次形成管道,并发生炉凉事故,并且每次炉凉都需加空焦50~60车;③高炉冷却壁漏水,水从铁口往外流,大的甚至不能出铁,也有从铁口对面的渣口往外渗水 ;④从炉喉摄像看,下料后先亮起来的是中心,然后是边缘,总体看中心边缘都发展但中心大于边缘;⑤风口工作不均匀,东南方向的风口较暗,而对应的料面气流较旺,风口明的地方,对应的上面的气流较弱。⑥出铁前期炉温低,后期高,硫不稳,高炉减风后,风口有粘块掉下。⑦为维持高炉生产,逐步减少风压,最后减到并维持在220Kpa,并堵2#、9#、14#风口,高炉勉强维持顺行,产量为1500吨/天左右。
3 原因分析
3.1装料制度的调整未能及时适应设备状况的变化
2008年元月10号,2#高炉的流槽长度由1.6m更换为1.98m,同时将1#、7#、10#、15#风口由¢120mm更换为¢110mm,装料制度调整为:O344 324 293 C354 33 230 1 274(未更换流槽时装料制度基本为:O436 4 34 331 C374 352 32 1294 r35O 45C)。 元月21号2#高炉风机由原来的1600m3/min改用为2200m3/min (小风机操作时最高风压为220Kpa,顶压为100Kpa,压差为120Kpa)。在溜槽加长400mm和用上大风机后,装料制度没做大的调整,只是α角缩小了2°。
3.2入炉原料的变化
在春节期间,高炉生产配加了部分公司烧结矿,烧结和球团的比例为60%比40%,高炉稳定顺行,风压为250Kpa,产量在2000吨/天左右。到大年初六(2月12号),由于公司烧结矿用完,烧结和球团的比例调整为50%比50%,比例变化后前两天高炉还基本顺行,两天以后,高炉顺行程度变差。从入炉原料对比看(表1),集团公司的烧结矿粒度比我公司的烧结矿粒度大,在用完集团公司的烧结矿后,烧结矿粒度组成的变化使料拄透气性变差;入炉球团矿的比例增加后
,由于球团矿固有的还原粉化、膨胀,使料拄的透气性也进一步变差。
表1 烧结矿粒度组成比较(单位:mm)
项目 ≤5 5~10 10~25 25~40 ≥40
集团公司 8.9 14.8 36.4 25.3 14.6
永通公司 12.2 19.2 30.7 19.5 18.4
3.3均压管道堵塞
均压管道堵塞后,均压速度慢,在下截料打开后,炉内高压煤气向料罐内冲压,影响了下料速度,尤其使对焦碳的下料速度影响比较大,使外环所布的焦碳量减少。
3.4漏水因素的影响
在冷却壁漏水后未能及时发现和采取积极有效的措施来控制水量,使进入高炉的冷却水量大,而且时间长,造成高炉热制度的破坏和局部边缘堆积。
综合以上因素分析,在溜槽加长后,α角只缩小了2°,边缘有相对加重的趋势;在第3.2、3.3种因素发生变化后,r角没有相应缩小,其结果也是边缘下料太多;再加上炉料结构变化后,高炉的透气性变差,和冷却壁漏水没能及时控制。以上因素都是造成高炉多次炉凉主要原因。
4 处理过程
4.1装料制度的调整
通过对炉况发生变化原因的分析,我们在3月7号,基本上将矿角、焦角都缩了5°,装料制度调整为:O29.5 2 274 254 C303 27.52 252 225 ,矿批为16.8吨。 用此装料制度后高炉走的还比较顺行,风压加到240Kpa,走两个小时后,高炉塌了三次,但未造成炉凉,炉况
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