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沉铜、OSP问题实战解析与研讨____4.ppt

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钱学森: 我所说的人才不是一般的人才,而是能够解决重大 问题, 进行重大创新甚至是颠覆性创新的人才. 培养新一代的科技人才须走科学与艺术结合之路: 科学创新的思想火花是从不同领域的大跨度联想 激活的. 科学工作是源于形象思维,而终于逻辑思维.    化缸的成膜提供了基础与保障,在其它参数都符合要的情况下,预浸缸PH值的升高或降低,膜厚随之有明显的变化。 ③、其中对膜厚影响最大的是预浸缸的PH值,故在 实际生产控制中如其它参数在控制范围内,一般 是通过调整预浸缸PH值及行板速度来控制膜厚的 。 氯离子对微蚀速率的影响因素之研究 1、背景: ①、微蚀药水: 殷田YT-33R系列; ②、测试设备: 烧杯实验(如使用OSP设备做实验效果 就更佳); ③、测试方法:  A、使用10CMX10CM的覆铜板;  B、采用称重计算微蚀速率。 2、曲线图: 0 0.3 0.5 1 2 4 8 16 (37%HCL,mm/L) um/min 3、小结: 氯离子对微蚀的速率影响非常明显,从曲线图 可以看出: ①、当HCL的浓度从0-0.3mm/L递增时,   微蚀速率呈明显递减; ②、当HCL的浓度从0.3-2mm/L递增时,   微蚀速率变化不大; ③、当HCL的浓度从2-16mm/L递增时,   微蚀速率呈明显递增,但始终比没有添加   HCL要小。 膜厚不均、膜面发紫不良 发紫不良图片 膜面发紫 1、铜面局部受到药水污染,或停放时间太长,而导   致铜面严重氧化,在做OSP时,微蚀无法将氧   化层清除干净,影响上膜效果,出现局部膜薄或   不上膜,从产生发紫不良,预防改善措施如下:  ①、未做抗氧化的板须存放在专用的板架上,禁止    放在地板上,以防止药水溅落在板面上造成污     染;  ②、合理安排生产计划,在抗氧化车间的板,在一    周内必须安排做完OSP; 成因及预防改善措施  ③、如发现铜面严重氧化的板,可以先过酸洗幼磨    将氧化层清除干净后再做OSP; 2、上膜后受到酸液等污染,膜面遭到破坏,譬如:   抗氧化缸后面的水洗缸未及时保养、酸度过高,   板子放在地面上受到药水的污染等,预防改善措   施如下:   ①、按照MEI要求做足保养(更换棉芯、水洗      槽,清洁行辘、缸壁等);  ②、做完OSP的板须即刻放进检板房,同时避免    将板子放在地面上等低处。 3、因微蚀浓度过低、喷嘴堵塞、或微蚀液受污染、   老化等而导致的膜面发紫,预防改善措施如下:  ①、做好千尺补料,及时化验,防止浓度失调;  ②、及时换缸,防止药水老化;  ③、使用专用的补料器具,防止药水的交叉污染,    特别是要防止氯离子污染微蚀药水;  ④、做好日常保养,检查喷嘴有无堵塞,如有须清    理OK后再行生产。 4、因预浸液浓度失调、喷嘴堵塞、或预浸液受污染、   老化等而导致的膜面发紫,预防改善措施如下:  ①、做好千尺补料,及时化验,防止浓度失调;其    中提高PH值及PC-1030的浓度,是提    高膜厚,改善发紫不良最简便有效的方法;  ②、及时换缸,防止药水老化;  ③、使用专用的补料器具,防止药水的交叉污染,    特别是要防止氯离子污染微蚀药水;  ④、做好日常保养,检查喷嘴有无堵塞,如有须清    理OK后再行生产。 5、因抗氧化缸药水浓度失调、PH偏低、总酸度过   高,或槽液老化等而导致的膜面发紫,预防改善   措施如下:  ①、做好千尺补料,及时化验,防止浓度失调,尤    其是对RA及PH值的控制,另RC也要按时    进行补加;  ②、及时换缸,防止药水老化;  ③、使用专用的补料器具,防止药水的交叉污染,    特别是要防止氯离子污染微蚀药水。 6、因抗氧化返工板退膜不净导致的膜面不良:  ①、禁止做完OSP的板进行高温烤板后再返工;  ②、控制好退膜速度与退膜液的浓度,批量返工须    走机退流程,不能采用手动退膜,且要做好首    的监控,OK后方可批量返工;  ③、退膜后过一次幼磨(软刷)后再做OSP。 PAD位脏污不良、局部色差不良 1、BGA位脏污不良:   ①、不良图片:  污物从VIA孔中流出 并沾覆到BGA上面  塞孔油墨中出现葫芦状的坑洞, 此凹坑中极易藏药水、污物等 ②、不良成因:  因此板本身的设计比较特殊,板厚较厚(2.5MM),BGA位处0.3MM的VIA孔要求绿油塞孔且单面开窗,故板子在过水平线时,此VIA孔中很易藏药水、污物,

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