200MW热电联产火电厂节能潜力分析.docVIP

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200MW热电联产火电厂节能潜力分析.doc

200MW热电联产火电厂节能潜力分析   摘 要: 针对某2×200MW热电联产火电厂的运行现状进行节能潜力分析,提出对该火电厂实现节能减排的具体建议和对策,提升火电厂经济效益,为火电厂开展节能工作提供的参考。   关键词: 热电联产;节能;电力   中图分类号:TK11 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2012)1210124-01   某电厂2×200MW热电联产机组,锅炉型号HG-670/13.7-HM18,由哈尔滨锅炉厂有限责任公司设计、制造的超高压参数单汽包自然循环锅炉,单炉膛,一次中间再热,平衡通风,室内布置,固态排渣煤粉炉。汽轮机为哈尔滨汽轮机厂生产的超高压、一次中间再热、三缸双排汽、单轴、采暖抽汽式,型号为C162/N205-12.75/535/535型。本文通过实地核查运行数据,通过整理分析比对,分析该火电厂节能潜力,为火电厂开展节能工作提供参考。   1 节能潜力分析   1.1 锅炉效率   影响锅炉热效率的主要因素是锅炉排烟热损失较高。对于特定的燃料和送风温度而言,排烟温度每升高10~20℃,排烟热损失就增大0.4~0.8%,影响煤耗1~2g/kW?h。通过对电厂能耗指标汇分析可以看出,#1、#2炉的排烟温度分别高出设计值35℃和17℃;排烟温度每升高10~20℃,排烟热损失就增大0.4~0.8%,影响煤耗1~2g/kW?h,#1机组影响煤耗3.5g/kW?h、#2机组影响煤耗1.7g/kW?h,平均影响煤耗约2.6g/kW?h。   1.2 减温水   过热器减温水流量超标10t/h,影响煤耗约0.14g/kW?h;再热器减温水流量超标10t/h,影响煤耗约0.75g/kW?h。通过对锅炉过热器减温水流量和再热器减温水流量分析可知:#1~#2锅炉过热器减温水流量超标8t/h和9t/h;煤耗升高0.11g/kW?h和0.13g/kW?h,再热器减温水流量超标4t/h和5t/h;煤耗升高0.30g/kW?h和0.37g/kW?h。平均约影响煤耗约0.46g/kW?h。   1.3 蒸汽参数   对于高参数大容量机组,蒸汽温度影响蒸汽焓值较大。与过热蒸汽温度设计值541℃相比,温度每降低10℃,影响煤耗约1.21g/kW?h;与再热蒸汽温度设计值541℃相比,温度每降低10℃,影响煤耗约0.91g/kW?h。   #1炉过热蒸汽和#1炉再热汽温度比设计值低4.43℃和6.34℃;煤耗上升0.53g/kW?h和0.58g/kW?h,#2炉过热蒸汽和#2炉再热汽温度比设计值低2.82℃和6.81℃;煤耗升高0.34g/kW?h和0.62g/kW?h,平均约升高煤耗1.04g/kW?h。   1.4 机组负荷系数   #1、#2机组单台机组平均负荷为141.27MW,负荷系数为70.64%,未能在设计工况下运行,使得机组的各项运行指标达不到设计水平,只能在低效率下运行,导致发电煤耗增大。   1.5 蒸汽参数参数   #1机组进汽温度534.32℃,再热温度532.61℃,分别较设计值低1.7℃和2.4℃;#2机组进汽温度535.98℃,较设计值高0.98℃,再热温度531.59℃,分别较设计值低3.41℃。   1.6 真空度和凝汽器端差   真空度升高1%,可降低煤耗约3.811g/kW?h。凝汽器端差变化1℃,影响煤耗约0.9g/kW?h。   #1、#2机组真空度分别为90.54%和89.08%,分别较设计值(94.34%)偏低3.80%和5.26%。煤耗升高14.48g/kW?h和20.05g/kW?h,平均煤耗升高约17.27g/kW?h。   #1、#2机组凝汽器端差分别为17.12℃和16.96℃,分别较设计值(5℃)偏高12.12℃和11.96℃,煤耗升高10.91g/kW?h和10.76g/kW?h,共计升高煤耗约10.84g/kW?h。   1.7 机组热耗率   热耗率26kJ/kW?h约影响煤耗1g/kW?h。   #1、#2机组热耗率分别为8908.60kJ/kW?h和8929.00kJ/   kW?h,分别较设计值(8205.62kJ/kW?h)偏低702.98kJ/kW?h和723.38kJ/kW?h,煤耗升高27.04g/kW?h和27.82g/kW?h,平均煤耗升高约27.43g/kW?h。   2 节能建议   1)为了有效降低机组发电煤耗,建议火电厂研究实现厂内优化调度,并与电网调度加强联系,实现机组尽可能承担基本负荷,实现电网节能调度。针对海拉尔地区供暖需求,逐步增加供热量。   2)应进一步重视节能管理工作,实行技术经济指标的动态管理,认真进行各项经济指标的分解考核,开好经济活动分析会,按月进行

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