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300MW燃煤机组飞灰含碳量高的原因分析与对策.doc

300MW燃煤机组飞灰含碳量高的原因分析与对策   摘 要:飞灰含碳量是影响锅炉效率的重要因素之一,本文针对公司锅炉技术改造后飞灰含碳量偏高的实际情况,分别从低氮燃烧器、燃尽风使用、旋转分离器调整等多方面进行分析,查找影响飞灰含碳量高的原因,并提出合理解决方案,降低飞灰含碳量,取得明显成效。   关键词:锅炉;飞灰含碳量;原因分析;降低   中图分类号:TK223 文献标识码:A   飞灰含碳量是反映电厂锅炉燃烧效率的重要指标。飞灰含碳量高就要增加燃料消耗量,直接影响电厂的发电煤耗,增加发电成本,降低经济性。飞灰含碳量升高加剧了对锅炉尾部受热面有磨损,降低设备的使用寿命。而且容易发生锅炉结焦和沉积在尾部烟道引发二次燃烧,这些对锅炉的安全运行造成很大的威胁。因此,应尽量降低锅炉飞灰含炭量,提高电厂效益,保障锅炉运行安全。我公司300MW机组锅炉为亚临界压力、一次再热自然循环汽包炉,采用中速磨直吹式制粉系统、单炉膛、四角切向燃烧,平衡通风,固体排渣。锅炉采用四角布置,同心切圆燃烧方式。燃烧器喷嘴结构采用一次风口四周通以周界风,一二次风喷嘴间隔布置的型式,一次风喷嘴可上下摆动30°,可通过改变燃烧器的角度,来改变火焰中心位置。   机组整体运行情况稳定,飞灰含碳量含量平均3.5%~4.0%。由于环保形势的严峻,为适应“十二五”对火电行业的NOX控制要求,对#3、#4机组进行选择性催化还原烟气脱硝SCR改造,同时配套进行低氮燃烧器改造,燃烧器可摆动。低氮燃烧器改造采用翼型导流浓淡+周界风+SOFA燃烧技术;SOFA风布置在炉膛的四角,每组SOFA燃烧器布置三层SOFA喷口。SOFA燃烧器喷口可以上下摆动,用来调节火焰中心和控制飞灰和降低NOX最佳值。为了降低飞灰含碳量,对磨煤机进行改造,增加了旋转分离器以降低煤粉细度。锅炉改造启动后,运行过程中暴露出飞灰含碳量偏高的问题,平均为8.0%~9.0%,最高出现过15%,这极大的影响到机组运行的经济性。以下简述一下飞灰含碳量偏高的原因。   (1)煤粉细度的影响   煤粉细度对其煤粉的燃烧和燃尽性能有很大影响。煤粉细度越大,即煤粉颗粒粒径越大,势必造成煤粉燃尽时间延长,不完全燃烧损失增大,飞灰含碳量升高。对于高挥发分的煤,因其容易燃烧可允许磨得粗些;对于低挥发分和可磨性指数较低的煤,因较难燃烧而应尽量磨得细些。降低煤粉细度是控制飞灰含碳量升高的有效措施。   (2)煤种特性的影响   煤是火电厂的主要发电成本,为了降低发电成本,要进行配煤掺烧,锅炉燃烧实际煤种与设计煤种不符,从而对煤粉的完全燃烧产生很大的影响,导致飞灰含碳量发生显著变化。   (3)一次风速的影响   对于直吹式制粉系统,一次风速宜低一些,一次风速过高带来的危害如下,直接导致煤粉气流的着火点偏远,着火推迟,一次风中较大的煤粉颗粒获得动能过大,飞出煤粉气流,落到周围的缺氧区,燃烧过程缩短,不利于煤的燃烬。   (4)磨煤机运行方式的影响   上层磨运行,煤粉在炉内燃烧时间缩短,燃烧时间不充分,灰含碳量偏高。   (5)二次风量的影响   锅炉燃烧所需的氧量供应主要来自二次风,如果二次风量偏小,炉内出现缺氧燃烧现象,导致飞灰含碳量增大。   (6)锅炉热负荷的影响   锅炉低负荷时,使得炉膛平均温度降低,影响煤粉的着火,煤粉不容易燃尽又造成飞灰含碳量上升;反之,同样的煤粉在高热负荷时,则容易燃尽,有利于降低飞灰含碳量。   把这几方面的因素同锅炉技术改造后的运行方式一同分析,发现了一些问题:   (1)磨煤机旋转分离器改造后做了实验,由于每个负荷点只运行30分钟,从实验结果看很理想。按照试验结果进行调整,旋转分离器的转速调的高,一段时间运行后导致磨煤机排渣量增大,电流增大,出口风粉混合物温度降低,频繁出现磨煤机满煤,降低了磨煤机的运行安全和影响了机组运行的稳定性。为了应对这种状况,运行人员提高一次风压,总体较以前调高了1.5kPa~2kPa,满负荷一次风母管压力10kPa。即使磨煤机旋转分离器转速降低了,运行人员仍愿意愿保持较高的一次风压,以保证磨煤机的运行稳定。一次风压的提高和磨煤机出口温度的降低导致的飞灰含碳量升高,其数值超过了煤粉细度降低对飞灰含碳量的影响。   (2)低氮燃烧的根本是局部缺氧的分层燃烧。煤粉的燃尽阶段用时最长,效率很低。煤粉没有在炉膛中心充分燃烧,脱离高温区后燃尽很困难。SOFA风布置在炉膛的四角,每组SOFA燃烧器布置三层SOFA喷口,其喷口面积大于二次风口的面积,SOFA风量可以占到二次风量的1/4~1/3。调整氮氧化物时,SOFA风开度偏大,燃烧区缺氧较严重,煤粉无法充分燃烧,而在燃尽区由于SOFA风量大,温度低,又没有有效的扰动措施,造成了飞灰含碳量

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