320MW机组高加小旁路改造可行性研究.docVIP

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320MW机组高加小旁路改造可行性研究.doc

320MW机组高加小旁路改造可行性研究   摘 要 本文介绍了320MW机组高加小旁路改造的必要性和可行性,同时介绍了高加小旁路改造具体方案及预算。   关键词 高压加热器;泄漏;旁路   中图分类号 TV73 文献标识码 A 文章编号 1674-6708(2016)166-178-02   1 高加系统现状及改造必要性:   九华公司2×32OMW机组,配置3台高压加热器,自投产以来,两台机组#3高加多次发生泄漏,每次#3高加泄漏处理时,3台高加全部切除退出运行,给水经高加大旁路系统参与运行,给水温度大幅下降(设计工况下,给水温度从273.6℃下降至174℃),严重影响到机组热经济性。   根据热力计算,给水温度每下降10℃,发电煤耗约增加0.438g/kw?h左右。以2014年3月20日高加泄漏退出运行为例,在3月20日~3月22日高加退出运行期间,机组发电量累计1948万度,发电煤耗317.75g/kw?h(反平衡),较3月1日~3月19日累计平均值305.29g/kW?h高出12.46g/kw?h,多耗标煤242.72吨,燃料成本增加15.55万元;同时,脱硝系统退出运行期间发电量为508.3万度,按每度电脱硝电价0.01元计算,电价损失为5.08万元,总计20.63万元。   目前,一旦运行期间高加发生泄漏,高加将退出运行并进行查漏消缺工作,泄漏的换热管将被堵死。随着#3高加被封堵换热管数量不断增加以及工作年限的增长,#3高加泄漏的可能性也在日益增大。因此,为减少高加在线查漏期间的经济损失,对高加旁路系统进行改造是一项不错的技术措施。   2 技术改造方案   鉴于机组投产以来高加换热管泄漏全部发生在#3高加,将优先考虑对#3高加进行小旁路改造。   2.1 高加给水管路改造方案:单一大旁路系统改造成大旁路 + #3高加小旁路的混合旁路系统   #3高加给水出口增加一只电动闸阀,从该闸阀至#2高加给水进口前引一路给水管与高加大旁路通过一只三通阀并联,形成#3高加给水小旁路系统。改造后其原则性热力系统如图1。   2.2 高加疏水方式简化途径――凝汽器回收   公司高加疏水系统采用逐级自流方式进行回收,即由#1高加→#2高加→#3高加→除氧器,同时,每台高加均设有危急疏水排放系统,经高加危急疏水扩容器减温减压后回收至凝器。#3高加切除后,高加疏水方式将变更为#1高加→#2高加→高扩,高加危急疏水门在高加水位高高时超迟开,高加水位低时超迟关。此时,将#2高加危急疏水门超驰信号取消,通过#2高加危急疏水门控制#2高加水位。   2.3 改造后的热控控制逻辑变更说明   改造前,任一台“高加水位高Ⅲ值”报警信号发出后,#1、#2、#3抽汽电动阀关闭,抽汽逆止阀关闭,抽汽管所有疏水阀打开,高加给水切至旁路,三台高加解列。   改造后,当#3高加“高加水位高Ⅲ值”报警信号发出后,三抽电动阀、逆止阀关闭,DCS信号同时发给高加旁路两只三通阀,两只三通阀均动作,#3高加切除,#2高加正常疏水调整阀关闭,#2高加危急疏水调节阀开启。其它无须变化。   3 可行性分析   3.1 方案有效性分析   从高加工作环境分析,在额定工况下,#3高加的抽汽温度高达435℃,而进水温度只有174℃,在三台高加中换热温差最大,换热面工作环境最为恶劣,最容易发生泄漏。根据近几年全国300MW级机组的事故案例总结,高加泄漏大多发生在#3高加,很少有#1、#2高加发生泄漏的案例。根据公司高加故障情况,高加泄漏均发生在#3高加,#1、#2高加自投产以来未发生过泄漏。因此,在高加给水旁路改造时,只需将#3高加改造成小旁路系统,既缩小改造投资规模,又不影响改造效果。   3.2 小旁路投运分析   系统成功改造后,#3高加入口三通阀开启,#3高加出口处三通阀处于关闭状态,#3高加出口阀、#1高加出口电动阀均打开,给水走高加内部。   状况1:当#1、2高加水位高三值信号发出后,#1、#2、#3抽汽电动阀关闭,抽汽逆止阀关闭,抽汽管所有疏水阀打开。此时,DCS信号发给#3高加入口三通阀关闭,小旁路三通阀关闭不动作,然后关闭#1高加出口电动门,高加给水切至旁路,三台高加解列。   状况2:当#3高加水位高三值信号发出后,三抽电动阀、逆止阀关闭,此时DCS信号同时发给高加旁路两只三通阀,#3高加入口三通阀关闭,旁路三通阀开启,同时关闭#3高加出口电动阀,#3高加切除退出运行,给水经#2、#1高加至锅炉省煤器。   根据状况1、状况2比较,只有状况2发生时,给水小旁路才能够发挥作用。   3.3 经济性分析   高压给水系统成功改造后,一旦#3高加发生泄漏,仅需将#3高加退出运行。此额定负荷工况下,给水温度仅

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