WT2000双馈异步发电机变流器温升分析及控制方法.docVIP

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WT2000双馈异步发电机变流器温升分析及控制方法.doc

WT2000双馈异步发电机变流器温升分析及控制方法   摘 要:本文对WT2000双馈异步发电机变流器运行过程中,变流器频繁报过温故障,机组频发停机等故障进行了分析。对变流器温升分析及控制方法,制定控制变流器温升方法,保证风力发电机组安全稳定经济运行等进行了综合阐述。供参考应用。   关键词:变流器;散热器;温升分析;控制方法   中图分类号:TM31 文献标识码:A   风力发电机组变流器是风力发电机的核心部件,起到变速恒频的作用,结构复杂,一旦失效,更换非常困难,并且费用昂贵。   目前2兆瓦级风电机组的变流器(WINDTEC)由美国超导(SMSC)生产,由于PM3000(S/N006-970062)设备是模块集成一体,空间小散热能力差,变流器温度高造成导热硅胶老化,大风满负荷时,变流器扼流圈温度高达100℃(不允许超过80℃),触发变流器温度高于限值。风机故障停机,增加故障损失电量,同时也减少了风机的发电量,导致风电场经济效益的下降。为了减少或消除该故障现象的发生,就必须从原理上对引起发电机轴承温升的原因进行分析,从而才能得出有效的控制方法。延长设备使用寿命,节约了成本,增加了发电量。   1.变流器PM3000机侧IGBT过温   近期发现现场运行的多台AMSC变流器的PM3000机侧IGBT运行时温度偏高,并且容易损坏,部分机组需限功率运行。   2.变流器过温原因排查及分析   通过对PM3000内部机侧IGBT过温情况进行汇总分析,故障时刻机侧IGBT的温度超出故障限值100℃,满发工况下比正常运行机组高出30℃~40℃(正常为70℃左右)。进一步分析认为机侧IGBT温度过高是由于其散热能力不足引起的。   为了进一步明确问题原因,我们进行了变流器水冷系统流量测试、温度数据录波分析和IGBT安装工艺检查等工作。   2.1 变流器水冷系统流量测试   机侧IGBT安装在水冷板上,如果水冷系统流量偏小,则水冷板带走的热量少,散热能力不足就会造成IGBT温度偏高。因此,我们对PM3000模块机侧、网侧的进出水口流量进行了流量测试,并与温度正常的PM3000在同条件下进行对比,结果发现两者流量几乎没有差别,进而否定了水冷系统流量不足造成IGBT过温的可能。   2.2 变流器温度数据录波分析   对运行时机侧IGBT温度偏高的PM3000进行录波分析,查看温度梯度增加时电压、电流及功率等量的变化情况,分析发现变流器在温度梯度增加前后的功率、电流等量均不存在异常变化,各个电气量之间存在相互逻辑关系,没有异常之处,仅温度偏高,因此可以初步判断IGBT温度异常与机组的运行工况无关。   2.3 变流器IGBT安装工艺检查   拆开PM3000,检查变流器机侧IGBT在水冷板上安装情况,发现IGBT与水冷板接触面上的导热硅脂存在干涸、老化现象。分析认为导热硅脂老化会导致导热能力下降,IGBT运行时不能有效散热,运行一段时间后便会造成过温。   为了验证此分析结论,我们在厂内对问题PM3000进行了重新组装,使用新的导热硅脂涂敷在散热面上,然后对涂脂前后的PM3000进行温升测试。经过测试发现:涂脂前1.3MW运行工况时PM3000机侧IGBT温度已达到75℃(为了安全不能增加功率至2.0MW),涂脂后在2.0MW运行工况时PM3000的机侧IGBT温度仅为71℃;另一台涂脂前1.5MW时温度为76℃,涂脂后2.0MW时温度为68℃。   鉴于试验效果良好,我们判定PM3000 机侧IGBT过温是由于其安装面上的导热硅脂老化,散热能力下降引起的。   3.变流器温升控制方法及处理措施   为了解决PM3000机侧IGBT过温问题,于2016年4月11日制定并下发了《WT2000系列风力发电机组AMSC变流柜内IGBT导热硅脂风场涂敷工艺》文件,要求使用AMSC变流器的各现场根据工艺文件对所有IGBT过温的PM3000进行重新涂敷导热硅脂的工艺处理。   根据现场服务人员反馈,截至2016年8月24日,巴里坤一期已经完成了9台PM3000涂脂处理。经过运行观察,处理后的PM3000机侧IGBT温度显著降低,运行温度都已恢复至正常范围。   4.效果分析   变流器IGBT温度偏高,通过对变流器导热硅脂涂敷在散热面上,变流器温度在大风满负荷情况下,变流器温度在正常范围内运行,大大降低了变流器在运行中发热触发故障停机次数,减少了故障损失电量。   结论   自发现AMSC变流器的PM3000机侧IGBT过温问题以来,采取措施,逐步排查、分析问题,快速定位了故障原因,制定并实施了有效的处理措施。降低了变流器异常发热,减少变流器故障次数,降低故障损失电量,厚积薄发增加了发电量,为完

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