中间包改造对Q5钢中显微夹杂物的影响.docVIP

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中间包改造对Q5钢中显微夹杂物的影响.doc

中间包改造对Q5钢中显微夹杂物的影响   摘 要:某钢厂对中间包进行改造,在长水口的冲击位置安装稳流器控流装置,为了检验其效果,对中间包改造前后钢中显微夹杂物进行系统分析。模拟发现,夹杂物总去除率在10~17%;工业试验研究发现,钢中全氧平均含量比改造前降低44ppm,显微夹杂物含量比改造前降低34.5%,说明中间包改造取得了明显效果;但是,钢中氮含量有所增加,浇注过程中要做好保护浇注。   关键词:中间包;显微夹杂物;铸坯质量   中图分类号:TF701.3 文献标识码:A   中间包是连铸过程中比较重要的一个环节,它将钢包中成分、温度及洁净度都符合标准的钢液向一个或多个结晶器输送,实现钢液分配、稳定流注、保证连浇的功能[1]。此外,中间包还可以作为精炼容器,促使夹杂物上浮排除,并通过中间包覆盖剂吸收,改善钢液质量;如果操作不当,钢液在中间包内发生二次氧化、卷渣等,会降低铸坯质量[2-6]。由于当前对钢材质量的要求越来越高,中间包又是影响钢液洁净度的重要环节,所以中间包冶金技术的研究受到了极大的重视。   为了减少钢液对耐材的冲蚀,减少钢中夹杂物,增加中间包寿命,某钢厂对中间包进行改造,在长水口的冲击位置安置稳流器控流装置。通过对改造前后中间包中全氧、氮含量及显微夹杂物含量分布进行研究,对钢的洁净度进行评价,说明改造效果。   1试验条件及取样方案   实验钢种为Q195,钢主要成分如表1所示。中间包容量为40t,工作液面为850mm,浇注坯的断面为Φ270mm,拉速为0.9m?min-1,浇注温度为1803K。对改造前后的铸坯现场取样,取两个浇次的正常坯各三炉。   2试验结果分析   2.1中间包夹杂物的去除率   通过数学模拟中间包流场分析,优化前后方案中间包夹杂物去除率如图1所示。夹杂物总去除率比改造前有所提高,当量直径(40~80) μm的夹杂物,去除率整体提高了10~17%;当量直径在20μm以上的夹杂物,去除率均高于改造前,当量直径在20μm以下的夹杂物含量有所提高,说明中间包改造,有效降低夹杂物粒径,促进了大颗粒夹杂物的上浮排出。   2.2中间包夹杂物氧、氮含量   钢中非金属夹杂物大部分是氧化物夹杂,在一定程度上,全氧含量能反应钢中非金属夹杂物的数量,因此,钢中全氧含量也是评定钢液洁净度的重要指标。中间包改造前后铸坯中氧氮含量变化如图2所示。   由图2可知,中间包改造前,铸坯样中平均氧含量为180ppm,改造后平均氧含量降低到136ppm。说明添加稳流器的控流装置的中间包内,钢液流动状态改变,增加钢液停留时间,改善流场,均匀钢液成分和温度,促进夹杂物上浮排出;稳流器控流装置消耗一部分钢液湍动能,降低钢液对中间包壁的冲蚀作用,减少夹杂物来源,延长中间包寿命。但是,铸坯中氮含量从改造前37ppm增加到改造后43ppm,钢液浇注过程中,发生了二次氧化,需要改善保护浇注措施。   2.3中间包显微夹杂物含量   分别取中间包改造前后正常浇注批次的两块铸坯进行金相实验,每块铸坯金相样是沿铸坯厚度方向从内弧到外弧方向均匀切取8个10×10×10mm3立方体,分布统计显微夹杂物个数,平均后如图3所示。其中,1、2为改造前显微夹杂物含量,3、4为改造后显微夹杂物含量。   经分析可知,中间包改造前,铸坯中显微夹杂物平均含量42个/mm2,改造后,显微夹杂物含量为27.5个/mm2;改造后,显微夹杂物含量降低34.5%。说明中间包安装稳流器的控流装置后的钢液流场流动,能明显降低钢中显微夹杂物含量,有利于钢中显微夹杂物的碰撞、长大、上浮排出。   3结论   (1)通过模拟分析,优化后夹杂物总去除率比改造前有所提高,有效降低夹杂物粒径,说明中间包改造在理论上是可行的。   (2)工厂试验表明,中间包添加稳流器的控流装置后,铸坯样中平均氧含量由改造前的180ppm降低到136ppm;铸坯样中显微夹杂物平均含量降低34.5%。可见优化后的中间包内,钢液流场得到改善,均匀钢液成分和温度,促进显微夹杂物的碰撞、长大、上浮排出;同时消耗部分钢液湍动能,降低钢液对中间包壁的冲蚀作用,减少夹杂物来源,延长中间包寿命。但是,铸坯中氮含量从改造前37ppm增加到改造后43ppm,钢液浇注过程发生二次氧化,需要改善保护浇注措施。   (3)综上所述,中间包改造能有效改善钢液质量,降低显微夹杂物含量,但要注意保护浇注,提高浇注水平,防止二次氧化。   参考文献   [1] 胡礼刚,吴永涛,李正东 等. 连铸中间包流场控制优化[J]. 河南冶金, 2014,22(5): 33-36,53.   [2] 殷雪,孙赛阳,孙彦辉 等.低碳铝镇静钢中间包浇注过程夹杂物的行为[J].钢铁,2014,49

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