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井场简易水煮炉结构改进.doc
井场简易水煮炉结构改进
摘 要:井场简易水煮炉是目前长庆油田普遍采用的井场加温设备,它结构简单、易于连接、安全可靠,但是受到焊接工艺、加工水平等不利因素的影响,长期以来水煮炉盘管腐蚀造成原油泄漏、加温效果不明显,管线运行压力骤升的现象层数不穷。本文正是针对井场简易水煮炉热效率低下,盘管易腐蚀等现象,对其结构做出优化改进进行的探讨。
关键词:水煮炉盘;管腐蚀换热面积;热效率
中图分类号:TK229 文献标识码:A
一、传统井场水煮炉的使用现状
传统的井场水煮炉结构简单,采用典型水套炉结构形式,即炉膛直接对非生产介质(水)进行加温,继而炉体内的蛇形盘管受热,盘管的生产介质最终得到热量,进入外输管线。这种结构避免或者减轻了火筒的结垢与腐蚀,更主要的是火筒与生产介质(原油)不直接接触,安全性能较高,同时它的工艺简单,易于加工制作,费用低廉,所以在油田得到的广泛地应用。但是在实际的生产运行中,却存在着以下几个问题:
1.盘管易腐蚀
目前的水煮盘管多采用废旧油管与弯头焊接的形式加工制造,一般为多回程设计方案,目的是为了增加盘管对流换热面积,从而提高加热炉效率。水煮炉极易在盘管及盘管连接弯管处的焊缝发生腐蚀穿孔泄漏。造成腐蚀穿孔的原因主要还是凝析水的电化学腐蚀。该处焊缝还位于温差大区段,容易对焊缝产生金属疲劳破坏和焊接残余应力破坏。同时,焊缝又处于高温气冲刷和含硫介质的强腐蚀环境下,极易造成腐蚀泄漏。另一原因是焊缝的焊接质量问题造成锅炉盘管腐蚀穿孔泄漏。
2.加热效率低下
目前油田大部分水套炉的热效率不高,平均热效率为52%~60%。低效率意味着天然气高消耗量,直接影响油田的生产成本与效益。产生加热效率不高的主要因素有三方面:一是水套炉自身加热效率不高造成的,主要是供气不足造成;二是常用水套炉选用水作为热媒,工作压力较低,操作温度不高,造成水套与加热介质之间的温压差较小,传热效率不高;三是水套炉自身结构的缺陷造成的,主要影响炉膛与热媒的对流换热和被加热介质与加热盘管的换热,从而影响到加热炉效率。
二、简易水煮炉结构改进
通过分析我们不难发现,水煮炉盘管腐蚀穿孔多发生在盘管与弯头的连接焊缝处;造成水煮炉加热效率低下的原因也主要是受盘管换热面积的影响,因此我们也正是围绕着这两方面对井场简易水煮炉进行结构改造。
1.水煮炉盘管的形状改造
传统水煮炉的盘管多采用两回程模式,这样做的目的是方便加工制作,但是换热面积却不能发挥到极致。因此我们将两回程改为三回程,这样一来,可以增加原来50%左右的换热面积。
2.盘管数量的改进
原先的水煮炉盘管通常为一组两副,承担着井场单量与混进。在这我们也做出了相应的改进,即增加盘管组数――由原来的一组两副改为两组四副。这样在不影响水煮炉整体构造的前提下,换热面积得到了大幅度的提高。
3.盘管位置的改进
将全部盘管弯头焊接处外置于炉体。这样一来就将盘管易腐蚀的最薄弱环节的运行环境改变了,杜绝了它在高温气冲刷和含硫介质的强腐蚀环境下,造成腐蚀穿孔泄漏。
4.盘管加工工艺改进
盘管是发生腐蚀的重点部位,为增强盘管的耐腐蚀性能,必须对盘管进行必要的防腐处理,比如可以在易发生腐蚀的外圈盘管及弯管连接处喷涂高温防腐涂料,必要时可进行渗铝、渗碳等处理方式以加强盘管的耐腐蚀性。
5.炉体结构的改进
将外露的盘管加装保温箱结构进行保温,防止不必要的热损失。在冬季,我们还可以在加装保温箱的基础上,在外露管线上缠绕玻璃丝岩棉进行双重保温。
具体的简易水煮炉结构改造纸如图1所示。
三、改进前后的效果对比
通过以上对井场简易水煮炉的结构改造,井场的外输温度得到明显的提高,管线运行状况明显好转。
1.水煮炉盘管壁厚监测见表1。
通过对厚度为5.5mm的圆管,在运行半年后的厚度监测对比我们不难发现:在容易发生腐蚀现象的弯管与油管焊缝处的腐蚀得到了有效的解决,腐蚀现象仅存在与炉体内的直立盘管,这一部分的腐蚀现象的快慢由传输介质的化学性能决定。
2.外输温度动态监测
水煮炉外输温度动态监测对比见表2。
通过对改良前后两台井场水煮炉长达3个月的外输温度动态监测,我们不难发现:改进后的水煮炉外输温度提高了10℃左右,同时外输温度随着运行时间的推进,下降幅度也不及改进前的下降幅度大。水煮炉的热效率得到了明显的提升。
五、结论与建议
此次水煮炉结构改进主要是对其盘管结构和位置进行的改进,虽说取得的一定的效果,但是导致水煮炉盘管腐蚀的根源并未得到有效解决,下一步我们将从盘管的材质、防腐材料的选取,传输介质的化学性能等方面着手,使井场简易水煮炉能更高效、更安全的服务油田井
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