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对流过热器爆管原因分析及治理对策
摘 要:针对某电厂高温对流过热器爆管检查情况,进行爆管原因分析;提出了治理对策,制订了锅炉高温对流过热器检查、处理计划,强化了“防止锅炉四管爆漏管理”工作;对于锅炉四管爆漏治理工作 ,具有一定的借鉴意义。
关键词:高温对流过热器 爆管 原因分析 治理
1 概况
某电厂装机容量2台125MW机组,采用上海锅炉厂生产的 SG420/13.75-M418型锅炉,额定蒸发量420t/h,主蒸汽压力13.7MPa,主蒸汽温度 540,于1999 年04月投产发电。
高温对流过热器布置于折焰角的斜坡上方,共104排,每排由外、中、内三圈共计312 根蛇形管,顺烟气流动方向布置,每排蛇形管有三个下弯,由3根管子套弯而成。蛇行管束的横向节距为 90mm,纵向节距为77mm。进口段管子材质为12Cr1MoV,出口段为钢102,管子规格均为Φ38mm×6mm,泄漏处管子材质为12Cr1MoVG。
2015年02月26日,#2 机组点火启动,03月13日发现对流过热器发生泄漏,3月18日泄漏加剧,#2炉停运。
2 现场检查情况
2.1对流过热器北向南数第24排内管圈、中管圈吹损泄露,外管圈吹损刷薄。
?
????? 2.2对流过热器北向南数第25排内管圈、中管圈、外管圈有多处爆管破口
?
对流过热器北向南数第25排中管圈下部有一处纵向“爆口1”, “爆口1”呈粗糙脆性断面的张口,管壁减薄不多,管子蠕胀也不甚显著。第25排外管圈上部呈现点状吹蚀“爆口2”,“爆口2”由多个小孔组成,爆口周边管壁减薄不明显,呈深坑状。
2.3对流过热器北向南数第26排中管圈、外管圈吹损泄露,内管圈吹损刷薄
2.4对流过热器北向南数第27排内管圈、中管圈、外管圈吹损刷薄
?
2.5对流过热器北向南数第28排外管圈吹损刷薄
2.6确定此次对流过热器泄露的第1漏点
通过检查分析,确定第1漏点位于对流过热器北数第25排,前数第2组中圈后弯下部,开口朝下,具体泄漏位置见(图1)。
3 试验分析情况
3.1宏观检查情况
第 1 漏点位于前数第 2 组下弯、 北数第 25 排中圈后弯弯管外弧处,此漏点处于弯管下部,见(图2)。爆口长约 39mm、宽约 3mm,开口较小,爆口边缘未减薄,无明显胀粗现象,爆口附近外壁有密集的纵向开裂现象, 外壁有较厚氧化皮、 颜色发黑,见(图 3)。北数第 25 排外圈和北数第 26 排中圈两根对流过热器管外壁氧化皮也较厚经测量, 3根管内、外壁氧化皮厚度均达到 0.3mm。
3.2材质合金成分分析
对第 25 排中圈、第 25 排外圈、第 26 排中圈 3 根管进行了合金成分分析,合金成分分析结果见(表1)。3 根对流过热器管合金成分符合标准要求。
部件位置材质CrMoVMn
北数第 25 排下弯外圈12Cr1MoVG0.980.280.210.61
北数第 25 排下弯中圈(爆管管段)12Cr1MoVG0.990.290.230.59
北数第 26 排下弯中圈12Cr1MoVG0.970.310.220.62
GB 5310-200812Cr1MoVG0.90-1.200.25-0.350.15-0.300.40-0.70
表 1 对流过热器管合金成分分析结果
3.3力学性能检测情况
对 3 根对流过热器管进行了拉伸性能检测,检测结果见(表2)。
部件位置抗拉强度(MPa)
Rm下屈服强度(MPa)
Rel
北数第 25 排下弯外圈(水平直管部分) 504、 531、 475 343、 366、 316
北数第 25 排下弯中圈(垂直直管部分) 488、 486、 479 336、 339、 331
北数第 26 排下弯中圈(垂直直管部分) 509、 554、 526 336、 380、 359
GB 5310-2008 12Cr1MoVG 470~640 ≥255
表 2 对流过热器管拉伸性能结果
3 根对流过热器管的力学性能均在标准要求的范围内。对流过热器下弯中圈部分无法加工拉伸试样,故拉伸试样取在出口段的直管部分。北数第 25 排下弯中圈(泄漏管段)部分抗拉强度值已接近标准下限;北数第 25 排下弯外圈以及北数第 26 排下弯中圈试样抗拉强度不均,最小值偏下限。
3.4微观检查情况
在北数第 25 排下弯中圈(泄漏管段)泄漏处取一环形管样进行微观检测, 发现爆口附近外壁有较为密集的纵向裂纹,裂纹附近有呈链状蠕变孔洞,基体组织已达到5级严重球化,见(图 4 )。
爆管管段迎烟侧与背烟侧组织照片见(图 5)、(图6),(图 5)
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