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机组满负荷高加水位高高加解列事故处理培训 一、事故案例 一、事故案例 一、事故案例 一、高加解列主要原因 二、满负荷高加解列危险点 对汽轮机本体设备的影响 2、高加解列对汽温的影响: 高加解列后,对于主汽温来说,给水温度快速下降,导致蒸发量的减少,循环倍率加大,过热器管壁流过的蒸汽量减少,过热汽温呈快速上升趋势。 对于再热汽温,由于1、2段抽汽流向再热器,再热蒸汽量迅速增加,且炉膛辐射热负荷向水冷壁中的蒸发段、饱和段转移,炉膛中心温度下降,辐射换热效果下降,再热蒸汽则会呈现出与过热蒸汽相反的下降趋势,给再热汽温、过热汽温控制调节带来一定的难度。 3、高加解列对汽包水位的影响 在协调工况下,汽机高调门自动关小,主汽压力升高,汽包水位下降,锅炉给水量和燃料量还未进行调整时,汽包水位变化实际上是个虚假水位现象,此时锅炉贮水量反而在增加,而水位的瞬间降低给了给水自动控制系统一个错误的前馈信号,给水自动控制系统发出加大给水的指令,电泵转速上升,使得给水流量大于蒸汽流量 汽包水位在短暂上升后会再次迅速下降,这是因为高加的解列,使得锅炉给水温度明显偏低,进入汽包的欠焓水有较大的过冷度,这些欠焓水进入汽包后与原炉水混合,引起炉水焓降过大,部分蒸汽的汽化潜热被欠焓水吸收,使汽包内炉水汽泡量骤减,导致水位下降,而且补水量越大,水位下降越快,幅度越大。 水位的再次下降,使给水自动控制系统再次发出增大给水流量的错误信号,此时给水流量明显大于蒸汽流量,这就是事故中造成汽包水位频繁大幅小动的原因。 由于汽包内炉水焓降过大,锅炉蒸发量减少,主汽压随即下降,引起炉水饱和温度降低,使蒸发区域和汽包壁金属放出蓄热,炉水含汽量迅速增加,水位在到达最低点后迅猛上升。当减小给水流量时,反而因进入汽包有较大过冷度的欠焓水的减少,使汽包炉水焓增,炉水吸收的汽化潜热增加,汽泡生成量增多,水位持续上升。 从以前的试验及事故工况来看,我厂的给水系统调节裕量较大,自动调节的灵敏可靠,因此在事故中汽包水位自动控制能够快速响应调节,在水位自动控制正常的情况下,应维持汽包水位自动控制;在本次高加解列事故处理中,能及时解除机组协调,保持主汽压力及煤量燃烧变化平稳,对水位的控制也是很有利的。 4、高加解列对锅炉、系统的影响 高加解列,给水从主路切至高加旁路,存在锅炉断水的危险,给水温度骤然下降100℃以上,省煤器、汽包、受热面管壁等金属材料承受着较大温差带来的金属应力,过热器、再热器管壁承受超温危险,汽轮机缸体温度上下温差加大,承受比正常运行更大的金属应力。 * * 刘海渊 异常前运行工况: 2014年6月30日19:30 #2机组负荷600MW,机组协调运行,高加水位调节自动运行,除氧器水位手动调节(因#2机除氧器上水调门门杆多次断裂,投自动情况下门杆频繁抖动),#3高加水位310mm,锅炉汽包水位28mm,A、C电泵运行,勺管自动投入。 2.事故经过及处理过程: 19:30 监盘发现高加突然解列,事故疏水开启,机组负荷最高上升至619MW,立即手动切除机组协调控制,按事故组织处理。经检查高加解列原因为除氧器水位高,#3高加正常疏水门联关,导致#3高加水位高保护动作,高加解列。20:30高加投入运行,机组恢复正常。 经查趋势,整个异常处理过程如下: 17:36除氧器水位1998.7mm,还在逐步下降,手动缓慢将除氧器上水调门由44%逐步开大。 17:59除氧器上水调门开大至49%,维持不变,此时除氧器水位1968mm,开始缓慢上升。 19:06切除机组协调控制,停运B真空泵做机组真空严密性试验,此时除氧器水位2150mm。 19:15开始下雨,机组背压快速从22.37kPa下降至19.45kPa。 19:17机组真空严密性试验结束,启动C真空泵运行. 19:18投入机组协调控制,此时除氧器水位2245mm 。 19:25:01 除氧器水位上升至2300mm,发高一值报警。 2.事故经过及处理过程: 19:30:17除氧器水位上升至2400mm,发高二值报警,除氧器溢流阀联锁开启,#3高加正常疏水门由78%开始关闭,立即手动关小除氧器上水调门,除氧器水位最低降至1719mm。 19:30:23#3高加水位由310mm开始迅速上升。 19:30:58 #3高加正常疏水门全关至0%。 19:30:35 #3高加水位高至388mm,水位高一值保护动作,#3高加水位高报警。 19:30:41 #3高加水位高至438mm,水位高二值保护动作,#3高加危急疏水联锁打开。 19:30:46 #3高加水位高至488mm,水位高三值保护动作, 高加解列,三抽电动门、逆止门联锁关闭,给水自动切换至旁路运行。 19:30:46高加解列,机组负荷上升,最高至619MW,汽包水位由28mm缓慢下降,汽包
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