常减压装置开工过程事故案例汇编概要.doc

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常减压装置开工过程事故案例汇编概要

常减压装置开工过程事故案例汇编 生产技术处 二零一零年八月 常减压装置开工过程事故案例汇编目录 1.常压炉超温,造成常压塔冲塔 2 2.检修后留下隐患,险造火灾 2 3.检修质量差,设备管理维护不善,被迫甩减压 2 4.交待不清,造成航煤冷却器折流板变形 3 5.燃料油泵抽空,生产波动 3 6.减压炉一路炉管结焦 4 7.反4底泵端面密封呲开着火 4 8.阀门关错,造成憋压 5 9.判断失误,安全阀起跳 5 10.联系不周,回火伤人 5 11.盲板忘加,阀门内漏,造成跑油 6 12.开工点火,加热炉闪爆 6 13.未按方案升温,烧坏炉管 6 14.违章点火,炉膛爆炸 7 15.开工检查不细,汽提塔爆起火 7 常压炉超温,造成常压塔冲塔 事故经过: 1977年9月12日10时,第三周期开工中,因当时常压炉同时用1#、2#炉,在调整操作中,司炉工未能执行操作规程及开工方案,至使常1#炉出口温度超温,造成常压塔冲塔,常三线出黑油。 事故原因: 违反操作规程及开工方案。 生产操作混乱。 事故教训及采取措施: 严格执行操作规程,及开工方案。 司炉工没能及时发现超温,检查不细。 加强技术学习,提高技术素质。 检修后留下隐患,险造火灾 事故经过: 1977年12月22日,热油泵房在检修常压塔底B-140A泵时,钳工把封油管线法兰拆后,没连接,司泵工也没人检查,修完B-140A泵到1978年1月8日10时开泵时,常压塔底油从法兰处冒出,因处理及时,险造成火灾。 事故原因:违反操作规程;责任心不强。 事故教训及采取措施: 严格执行操作规程。 检修后不应留下隐患。 开泵前应认真检查,提高责任心。 检修质量差,设备管理维护不善,被迫甩减压 事故经过: 1979年11月6日8时10分,热油泵房司泵工突然听到泵房内卡巴一声,立即到泵房内检查,发现减压塔底A泵声音不正常。立即切换到B泵运转。10时钳工修完A泵试车大约运转20分钟,A泵密封呲开,又切换到B泵运转,钳工正准备修A泵时B泵密封呲开。停B泵,11时被迫甩减压。 事故原因: 检修质量差,设备管理维护不善,缺少润滑油,发生A泵抱轴事故,备用泵没处于完好状态。 事故教训及采取措施: 加强检修质量及设备管理维护。 运转泵定期加油。 备用泵一定要处于完好状态。 交待不清,造成航煤冷却器折流板变形 事故经过: 1980年2月1日,航煤冷却器检修完后投用,工段长带岗位人员在投用时上水开的小,没认真检查就走了,当班人员也没交待清楚。到2月9日才发现冷却器冻,经解体检查发现是折流板变形。 事故原因: 工段长和岗位人员没有把冷却器投用正常。 设备投用当班人员没进行交接,几个班的岗位人员都不认真巡检。 责任心不强。 没认真执行规程,上水开的小,造成冻坏花板。 事故教训及采取措施: 投用后岗位应有明确交待。 岗位人员应增强责任心。 今后设备检修完后,必须认真检查,投用情况向下一班交待清楚。 燃料油泵抽空,生产波动 事故经过: 1980年4月16日10时,减压岗操作员在投渣—换热器时,没按投换热器步骤进行投用,没将换热器内空气和水排出,造成燃料油泵抽空,3台加热炉熄火,造成生产条件大幅度波动。 事故原因:违反操作规程,技术水平低。 事故教训及采取措施: 严格执行操作规程 变换操作中执行程序卡一项、一项签字,以防万一。 减压炉一路炉管结焦 事故经过: 1982年10月27日,常减压装置开工8天,减压炉岗操作员发现减压炉一路流量调节后不变化,经仪表工检查定控制阀卡,28日二班操作员再次找仪表工检修控制阀,仪表工修完后,投用流量还是不变化,几次找仪表工检查校对仪表,说没问题,是控制阀底部有东西可能卡住了,操作员也没在意。一路流量指示仍不变化,但都误判流量过大,将手阀关小。到29日10时,当班操作员发现一路出口温度到460℃,经验证一路炉管结焦。经有关领导研究决定甩减压,减压炉把一路甩掉加盲板,用2、3、4路生产,1983年大修时,将一路炉管更换。 事故原因: 责任心不强,判断失误处理不及时。 流量指示仪表失灵,炉管长时间在小流量情况加热,炉管内常压塔底油结焦。 事故教训及采取措施: 加强责任心,提高判断能力。 仪表工、操作工加强技术培训。 操作工过分相信仪表,没能观察分支温度变化,考虑问题缺乏深度。 开工期间和开工初期特别要加强仪表的校验工作。 反4底泵端面密封呲开着火 事故经过: 1988年4月15日15时25分减粘反4底C泵检修完后,试车运转,第一次试车发现端面密封有点漏,停泵钳工紧了几下后,又试车,运转后约10分钟端面密封突然喷溅着火,当时火势较大,在消防队的掩护下,甩掉减粘,将泵出入口阀关闭,将火扑灭。经检查其它设备无问题,开D泵运转,减粘并入系统。 事故原因: 泵轴不同心,运转中振动造成。密封

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