前24-18井组剖析.ppt

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* * 前24-18井组下步潜力 研究分析 2013.6 沈67块西部治理区油井总数44口,开井18口,油井开井率仅为40.9%,井口日产液113.1t,日产油6.3t,含水94.4%,关井26口;气井10口,全部关井;水井7口,开井3口,日注水257方,累积注水187.0313×104方;累积产液124.2106×104t,累积产油51.6728×104t,累积产水72.5378×104t,采出程度24.7%,累积亏空-34.4007×104t。采出程度为24.7%,比区块整体采出程度27.8%低3.1% 。 西部治理区简介 通过开展以注水井为中心的长停恢复工作,提高油藏采出程度。 前24-18井注水情况 前24-18井于1992年9月3日注水,目前为笼统注水方式,注水井段1533.1-1769.9米,52.7米厚/35层,目前干压18.5MPa,油压18MPa,套压13MPa,配注50方,目前由于增注泵安全阀需要校验日注水30方,累积注水21.0177万方。周围油井共计11口,开井2口,关井9口。 前24-18 前24-18井周围油井生产情况 该井累积产液1.0318万吨,累积产油0.6713万吨,累积产水0.3605万吨,累积产气182.5万方。 通过对该井生产历史分析,认为该井第一、第二次补层井段出油潜力较大,建议该井下步大修修套、捞出丢手,(套变*1554.3;丢手*1471.5),通井后下封隔器封堵上部(814.1-1460.9米),生产下部,生产井段为:1483.8-1736.4米,26.6米厚/17层。 前23-更19井生产历史 1778 3939 前23-17井生产历史 该井累产液2.8304万吨,累产油0.3814万吨,累产水2.449万吨,累产气196.6万方。 该井目前生产井段1093.5-1214.0,厚度15.3米/5层;通过对该井生产历史分析,认为该井可一是:起出井内丢手,重新下丢手堵水,生产井段为1594-1715.8米和1093.5-1214.0米(通过分析认为,其它井段为出水井段),该项工作量较大;二是维持目前管柱生产,目前日产油1t左右;三是捞出井内所有丢手,下大泵合采(全井段合采提液可能会出油,但也有可能会出水)。 2009 1144 前22-16井生产历史 该井累产液0.5269万吨,累产油0.5012万吨,累产水0.0257万吨,累产气387.4万方。 该井96-03年注水5万方,因接箍和喇叭口掉井里,大修打捞未成补气,05.2--08.11累产316.8万方,目前低压关井,该井下部井段无法生产,下步可通过下泵排水采气的方式对该井进行恢复,生产井段814.3-1429.5米,30.2米厚/23层。 前22-17井生产历史 该井累产液1.6829万吨,累产油1.0494万吨,累产水0.6335万吨,累产气303.9万方。 通过对该井生产历史分析,认为该井具备恢复潜力,建议该井大修打捞(炮弹*1451.7米)后下泵复产(该井2010年5月22日大修打捞未成),生产井段983.6-1729.0米,55.4米厚/35层,不行以后补气复产。 前24-16井生产历史 该井累产液1.336万吨,累产油0.8686万吨,累产水0.4674万吨,累产气756.85万方。 通过对该井生产历史分析,认为该井下部具备一定的产油能力,上部产气,建议可下泵合采,生产井段:1019.1-1700.9米,厚度61.1米/33层。 前25-更19井生产历史 该井累产液6.9578万吨,累产油1.6605万吨,累产水5.2973万吨,累产气351.8万方。 该井目前日产液10.5t,日产油2.1t,含水80%,日产气219方,建议维持现状生产。 前23-20井生产历史 该井累产液3.8506万吨,累产油1.412万吨,累产水2.4386万吨,累产气1640.81万方。 通过对该井生产历史分析,认为该井桥塞及丢手封堵部分具备恢复潜力,当年在层段还具备产油能力时被封堵重新补层,即当年封堵井段1461.6-1778.0米,72.4米/33层认为具备较大潜力,下步建议钻桥塞捞丢手后下泵合采,生产井段1122.1-1778.0米,104.6米/47层。 前23-19井生产历史 该井累产液3.0883万吨,累产油1.9469万吨,累产水1.1414,累产气2623.07。 通过对该井生产历史分析,认为该井封堵部分均有产油能力,建议一是:捞出井内所有丢手合采(丢手位置:Y211*1396封下,双丢手1573.49,1617.43封中),所有井段合采,生产井段1222.4-1775米,59.8米/34层);若双丢手捞不出,则采用二是直接捞出丢手*1396米,生产井段为:1222.1-1566.2米,23.2米

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