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徐州华鑫发电有限公司反渗透系统产水率
下降原因分析及改进措施
王才庆 顾明
(徐州华鑫发电有限公司)
【摘要】2015年12月进入供热季,徐州华鑫发电有限公司#1-6反渗透设备连续出现进水压力升高,产水量严重下降情况,影响系统安全稳定运行和机组供热。经对清洗液和反渗透入口水样等分析,原因为絮凝剂铝胶体污染。通过采取针对性措施,解决了上述问题。
【关键词】压差 产水率 化学清洗 反渗透膜通量 标准化脱盐率 凝聚剂 铝胶体污染
1概述
徐州华鑫发电有限公司化学水处理共计6套反渗透设备,一期工程建设两套75t/h反渗透设备,于2006年投运,设计10:5排列;一期供热改造工程建设两套90t/h反渗透设备,设计13:6排列,于2012年投运;二期供热改造建设两套120t/h反渗透设备,设计16:9排列,于2015年投运。2015年12月份设备#5、6设备出现进水压力升高,产水量降低等情况,经现场常规化学清洗(酸洗)效果明显,数据迅速恢复,酸洗过程中基本不消耗酸,清洗液清澈透明。至2016年3月供热期期间,这种情况在#1-6反渗透反复出现。
2现场检查情况
为彻底查明原因,2016年2月16日和17日反渗透阻垢剂厂家技术人员到现场处理#6反渗透系统和#3反渗透系统问题,现场拆反渗透膜元件,拆膜控水30min之后称重,重量如下:
现场拆膜称重,二段膜和一段膜膜外观干净,一段膜进水端存在机械杂质污染。重量均为14.8kg左右,端板、适配器等外观十分干净,根据重量和外观分析没有结垢、污染等情况。
现场拆膜图片如下:
2.1 #3反渗透拆膜,膜元件图片:
一段第一只膜,进水端存在一些机械杂质
二段最后一只膜,外观干净,没有任何问题。
2.2 #4系统拆膜,二段膜元件情况图片
3反渗透化学清洗情况
在反渗透膜出现压差大、产水率降低情况后,均对系统进行了化学清洗,清洗方案根据化学运行规程,选用的是盐酸清洗+缓蚀剂方案,清洗步骤执行化学运行规程要求。清洗由反渗透厂家现场指导实施,同时对清洗液分别进行了取样。清洗后反渗透产水率和压差恢复正常。
2月18日现场取样分析#3和#6反渗透酸洗的清洗液,送清华大学理化中心检测分析,结果如下:
从清洗液检测可以比较清晰的看到,系统存在明显的铝胶体污染(清洗液中铝含量高)。
4反渗透运行数据标准分析
根据系统运行情况,反渗透阻垢剂厂家技术人员取系统12月份运行数据做标准化分析:
数据取样为:2015年12月1日——12月26日,#3反渗透和#5反渗透数据。
4.1 #3反渗透12月运行数据标准化:
4.1.1#3系统原始数据:
4.1.2 标准化后的通量
4.1.3标准化后的脱盐率
4.1.4 标准化后的系统运行压差
从上述标准化后的数据可以看出:
3号系统在15年12月1日——22日期间,标准化后的通量成逐渐下降趋势;
系统脱盐率在前15天基本稳定,16-22天期间脱盐率出现一定程度的降低;
标准化后的系统运行压差基本稳定,后期与前期比较,呈现出总压差降低的趋势;
系统进水压力出现升高趋势;
根据上述数据分析,系统标准化后的数据指向为系统有存在胶体污染的可能性,需结合其他水质分析确定。
4.2 #5反渗透系统12月运行数据标准化:
4.2.1 #5系统原始数据
4.2.2 标准化后通量
4.2.3 标准化后脱盐率
4.2.4标准化后的系统运行压差
从上述标准化后的数据可以看出:
5号系统在15年12月1日——26日期间,标准化后的通量成逐渐下降趋势,后期通量降低比较明显;
系统脱盐率基本稳定;
标准化后的系统运行压差前期基本稳定,后期总压差较前期低,出现压差缩小的情况;
系统进水压力出现升高趋势;
5 反渗透运行产水率降低原因分析
根据上述数据分析,系统标准化后的数据指向为系统有存在胶体污染的可能性。
根据上述清洗液分析结果、膜元件拆膜称重、外观观察、同时结合运行数据标准化后的对比分析,可以初步判断导致系统产生降低、压力升高、清洗频繁的主要原因是铝胶体污染。
为进一步的确认上述判断,现场取澄清池进出水、超滤出水做分析,确认进水各个工艺阶段的铝含量。
经送清华大学理化中心分析,进水各工艺段的水质分析铝含量如下(单位(ppm):
铝
钙
钡
总铁
硫酸根
碳酸氢根
PH
澄清池进水
0.56
——
——
——
——
——
——
澄清池出水
0.17
——
——
——
——
——
——
RO进水
0.068
159.95
0.069
0.0046
303.27
322.38
7.37
从预处理各个工艺段的进水水质可以明确看到,进水铝含量很高,经过预处理、超滤过滤后,反渗透进水铝含量为0.068ppm。远高于系统正常进水水质指标中铝含量的要求,导致系统产生铝胶体污染,引起系统进水压力升高、产生量降低等。
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