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新型活化剂在苯菲尔特脱碳系统的应用.pdf

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新型活化剂在苯菲尔特脱碳系统的应用.pdf

新型活化剂在苯菲尔特脱碳系统的应用 云南云天化股份有限公司 陈忠国 摘要针对云天化股份有限公司合成氨装置增产改造时,脱碳系统采用新型活化剂聚烷基胺 (AC3-I)进行初步探讨,总结了使用前后的结果,并对存在的一些问题进行分析。 关键词ACT—lDEA苯菲尔特脱碳活化剂 ’ 1 简介 在溶液中的传质速度,比单独使用DEA活化 云天化股份有限公司1000t/d合成氨装剂的系统更有利于改进气一液相平衡特性。 置是1977年建成投产的,随着近几年工艺改能在吸收系统中提高C(h的平衡分压,在富 造,目前生产能力达到1148t/d,为了进一步 液末端改进气一液相平衡,以使富液的溶解 降低能耗、提高产量、实现氨产量达到1500能力提高,即可以使同容量溶质的溶液减少。 t/d的目的,决定对合成氨装置进行增产改 在氨厂中:降低脱碳吸收塔出口气体的CO, 造。为使脱碳系统与合成氨增产改造匹配, 含量,相当于减少了甲烷化系统的氢损失和 通过与外商交流,从众多方案中找出最适宜 合成回路的弛放气排放量,达到节能增产的 又经济且能发挥装置能力的最佳方案,即采 目的。 BrownRoot公司的建议,在脱 用Kellogg 2.2较好的稳定性 碳溶液中使用新型活化剂A(汀一1。 ACr—l在试验室和工厂实际使用过程 ACT一1是美国环球石油产品公司开发中进行溶液分析比较表明,ACT一1的化学稳 的新型高效苯菲尔特脱碳活化剂,它适用于 定性优于DEA,ACT—l在温度超过180℃时 热钾碱法吸收C02、H2S时作为活化剂,与目 才有些降解。DEA在任何苯菲尔特脱碳溶 前使用的活化剂DEA相比,其水溶液溶解 液中都会发生降解,而在同等条件下,ACT—l CO)的溶解度高,选择性好,气体净化度高, 发生降解的速率比DEA低75%,这样使 达到节能、降低投资费用、提高现有装置生产 ACT—l的化学损耗减小,降低了溶液污染, 能力的目的。 减少了溶液起泡。同时ACT一1与苯菲尔特 脱碳系统使用的钒防腐蚀剂相容性很好,大 2 ACT-1特性 量的工厂实际使用过程中表明,当溶液中的 2.1优越的质量传递 钒含量相同的情况下,DEA和A(汀一1对设 ACT一1活化剂是对c02进行吸收的一备的腐蚀率相当。用ACT一1活化剂时,由于 种新专利助催化剂,ACr一1最重要的特性之ACT—l发生降解的速率很低,溶液中发生氧 一是提高了溶质在溶液中的质量传递速度, 化反应很少,五价钒的含量更容易控制。另 这将使吸收塔出121气体中的(氇含量降低外,使用ACT一1替代DEA后,由于减少了生 25%~80%。对于现有装置,在苯菲尔特溶产过程中胺的降解和溶液中不溶解性的铁, 一液中使用ACT一1活化剂后,由于提高了溶质从而消除了许多引起溶液起泡的因素,消泡 59 剂用量减少。 DEA,直到DEA在脱碳溶液中的浓度低于 2.3 AC,r一1活化剂的活化机理 0.2%后,AC’r—l的浓度才可以加到正常控 在苯菲尔特脱碳溶液中,吸收过程是 制含量0.5%~1%。在溶液中DEA过高时 C()2在碳酸钾水溶液中经过混合的可逆反应 被吸收: 慢的反应,从而引

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