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项目
安装工程
设备试车方案
有限公司
2014年12月
编制:
审核:
审批:
目 录
第一章 工程概况 1
1.概况 1
2.编制依据 2
第二章 单机试运转 3
1. 试车前的检查 3
2. 试车内容 3
3. 试车步骤 3
第三章 项目劳动力、工具及进度计划 7
1.劳动力需求计划 7
2.工机具计划 7
3.单体试车进度安排 8
第四章 安全生产与文明施工 9
1.安全生产措施 9
2.文明施工措施 9
工程概况
1.概况
1.1本工程为济源市恒通高新材料有限公司30000吨/年氯乙酸项目安装工程。工程所处的地理位置:河南省济源市五龙口镇休昌村。
1.2本次单体试车的设备包括:泵、轴流风机
2.编制依据
《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009;
《中低压化工设备施工及验收规范》HGJ209-83;
《化工塔类设备施工及验收规范》HGJ211-85;
《石油化工施工安全技术规程》SH3505-99;
设备有关图纸及技术资料。 单机试运转
试车前的检查
1.1设备及其相连管道、阀门、仪表安装、连接正确无误,经检查合格,与泵连接的管道应无应力连接;
1.2检查设备铭牌与设计一致;
1.3仪表、阀门调校合格;
1.4确认循环设备和泵的进口管线水冲洗合格,确认循环设备内有足够的液位;
1.5确认泵按规定加入规定型号的油,且加油时必须经过三级过滤,同时,油杯必须用规定型号的润滑油淋洗和置换合格;
1.6手动盘车2-3圈确认转动灵活;
1.7振动、转速测定仪,温度计、记录台账及工器具、防护用具齐全;
1.8参加试车的有关人员就位,分工明确;
试车内容
2.1电气(仪器)操作控制系统及仪表的调整试验;按电气原理图和安装接线图进行,泵的内部接线和外部接线应正确无误;按电源的类型、等级和容量,检查或调试其断流容量、熔断器量、过压、欠压、过流保护等,检查或调试内容均应符合其规定值;润滑、冷却系统的检查和调整试验;按润滑油(剂)性质及供给方式,对需要润滑的部位加注润滑剂,油(剂)性能、规格和数量均应符合设备使用说明书的规定;各部位的运动应均匀、平稳、无卡滞和不正常声响给油量不得低于说明书规定的调定值;电机和联合调整试验应由电机开始至体:的各转动部分(联轴器),用手(或其它方式)盘动,应灵活,无卡滞现象安全装置、紧急停机和制动,报警讯号等经试验均应正确、灵敏、可靠;运转试验启动、运转、停止和制动,在手控、半自动化控制和自动控制下,均应正确、可靠、无异常现象
a.试验设备的安装质量,工艺性能及机械性能;
b.考核设备的机械性能,点击机壳绝缘性能,接地性能;
c.检查有关仪表及相关管线、阀门是否合格;
3.2电机的单机试车
a.断开电机与设备的联轴节,手动盘电机两周,确认灵活无卡涩。联系电工检查电机绝缘情况并送电,联通电源后,点试电机一次,确认转向正确,记下启动电流;
b.启动电机,测转速,连续运行2小时,每半小时检查一次电机壳体及轴承温度、轴的振动值和运行声音是否正常并做好记录,检查电机壳体是否漏电,接地是否良好;
c.合格后停电机、切断电源;
3.3泵(风机)的单机试车
a. 确认泵(风机)的轴承箱内已注入润滑油(N46号机械油)至油标的中心水平位置 ;
b.确认泵(风机)与电机的联轴节已上好,手动盘车无障碍;
c. 确认泵(风机)及设备的所有进出口管线上的阀门处于关闭状态;
d. 打开泵的进口阀,打开排气阀,排完空气,关闭排气阀,启动电机,测试启动电流;
e. 在压力稳定后,缓慢打开泵(风机)的出口阀,在保证正常运转压力的情况下,开始循环,测试环境温度、轴承温度(≤40℃)、振动情况、电机温度(极限温度为90℃)、电机运行电流;严禁泵空转,观察密封情况,每30分钟记录一次;
f. 测试泵(风机)的流量、扬程,当泵的装置扬程小于泵的额定扬程时,必须关小出口阀门,使流量达到额定值;
g. 试车过程中发生不正常现象时,要及时停车,处理完后再进行试车;
h. 试车完毕后,放净泵壳内积水,吹扫干净,对设备性能作出结论,机组试运转2小时,如无异常现象可投入运行;
i.泵试车可能会出现的的故障及排除:见下表。
故 障 原 因 解决方法 打不出液体 1、吸入管内有空气,进口堵塞。
2、吸入高度太高。
3、要求扬程大于泵的扬程。
4、排出管太细,管路损失过大。
5、泵反转。 1、清理管路。
2、降低泵的安装高度。
3、更换扬程高的泵。
4、换管径和泵口径等大的输出管。
5、调整泵的转向。 流量不足 1、叶轮损坏
2、密封件损坏。
3、转数不够。
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