300kt/a高压圈节能增产改造开车总结.PDF

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300kt/a高压圈节能增产改造开车总结

小氮肥 第 4l卷 第9期 2013年9月 300kt/a高压圈节能增产改造开车总结 仵杨波 王志 良 杜芳波 (陕西陕化化工集团有限公司 陕西华县714100) 蒸汽冷凝液 1尿素合成塔 2尿素合成塔 0 前言 r—1 汽提塔 广—1 液氨来 自氨泵 陕西陕化化工集团有限公司 (以下简称陕化 蒸汽冷凝液 公司)1系统尿素装置建于2O世纪70年代,年产 原液氨预热 110kt尿素,为水溶液全循环法流程,经过 30年 副产低压蒸 段分解塔 的运行和改造 ,能力可达年产 180kt尿素。由于 甲铵冷凝 该装置技术落后、生产成本较高,2008年9月封 甲铵冷凝器 器汽包 存停运。之后,为了企业再发展,陕化公司决定新 锅炉给水 段 甲铵液 增2套300kt/a合成氨和 1套 520kt/a尿素,并 对封存的1系统尿素装置利用 GXZI-I高压圈节 图1 改进型水溶液全循环尿素节能工艺流程 能增产工艺专利技术进行改造 ,使该套尿素装置 氨升压至 20MPa(表压)并经原液氨预热器 能力扩至 1000t/d,大幅降低消耗指标。本次改 后与CO:气体和部分 甲铵液一起进入 甲铵冷凝 造范围较大,包括界区、界外、新增高压圈系统以 器进行合成反应,在此利用 甲铵的反应热吨尿素 及相关的设备、管线。开车前,详细制定了试车、 副产0.75MPa(表压)的350kg低压蒸汽供下游 吹净、强度试验、钝化开车方案。经过反复试车, 的二段分解和一段蒸发工段使用。出甲铵冷凝器 于2012年5月底一次投料开车成功,产出合格的 的气液混合物进入 1尿素合成塔底部,在操作压 尿素产品。经 1年多的运行,DCS系统操作方便、 力20MPa(表压)、操作温度 190oC的条件下脱水 平稳,中压、低压、蒸发系统操作与原来几乎一样 , 生成尿素,CO2单程转化率为74%一75%。1尿 只是量大而已;车间人员劳动利用率大幅提高,各 素合成塔出料经减压后送至汽提塔,在此利用高 项主要消耗下降,废液达标排放。到 目前为止,该 压蒸汽加热,将未转化成尿素的大部分甲铵和过 装置最高 日产 1080t,达到设计要求 。 剩氨分解、分离。汽提塔出液经减压至 1.76MPa (表压)后送至中压分解系统,分解出的NH 和 1 改造内容 CO气体被再次送入2尿素合成塔合成尿素。汽 1.1 界外 提塔出气与一段吸收塔来的一段 甲铵液一并送至 增设热电车间来 回脱盐水管线、2.5MPa蒸 2尿素合成塔,2尿素合成塔进料NH /CO (物质 汽管线、除氧水管线。新增装置的CO:送至界区 的量之比)约为4.0,操作温度约为 188℃,CO 的自调放空管线,氨至系统

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