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板坯上料垛板台调试中出现的问题分析处理.pdf

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板坯上料垛板台调试中出现的问题分析处理.pdf

板坯上料垛板台调试中出现的问题分析处理 吴永红张君 (临汾钢铁有限公司中板厂,临汾041000) 摘要对上料垛板台在调试过程中出现的的问题逐一分析和处理,确保了上料垛板台的正常使用。 关键词板坯上料垛板台调试 1概况 临钢中板厂3000轧机改造工程于20005年9月份投产.其中用于板坯上料的设备,由=重设计制造的 上料垛板台一直末调试成功。正式投入使用。导致中板生产上料必须用天车直接吊板坯于辊道上,造成了一 系列的问题:由于用天车直接放板坯造成对辊道的冲击,大大的降低了上料辊道的使用寿命.并且造成电机 减速机齿轮断齿多起,联轴器螺栓经常切断;天车工的劳动强度增大,为了满足生产要求,没有点滴间隙时 间,极易造成疲劳作业,天车工的疲劳作业还会经常造成板坯撞坏电机减速机,润滑管路等事故发生;给设备 的维护和检修也带来了很大的难度。 2上料垛板台结构和工作原理(如附图所示) 由传感器液压缸装配、工作台、底座、支架、导向车轮组、行程限位、上料过桥、导向装置等组成。 图l上料垛台结构图 一752 链㈣渭板衅㈨ 图2上料垛台工作原理图 工作时,工作台升到车间上料吊车垛放板坯所需高度,接受吊车垛放板坯,再将工作台降到上料推钢机 推钢所需高度,上料推钢机将板坯逐个推至钢坯上料辊道上;工作台的升降由两个液压缸同步伸缩来实现, 两液压缸内均内置有直线位移传感器,根据工作台上存放板坯的数量和规格,控制工作台的高度位置以保证 上料推钢机正确将板坯推至钢坯上料辊道上,用2个接近开关来控制工作台的上下极限位置。两液压缸通 过液压系统比例同步,同步精度2mm;两液压缸可在任意方向上摆动;工作台在宽度方向上由八个导向车轮 组导向,防止工作台在宽度方向上倾翻,中间有一导向装置防止工作台在长度方向上倾翻。 3调试中出现的问题 上料垛板台调试中,工作台面不水平,导致钢坯推钢机不能正常推钢,钢坯推钢机的推头或者推两块,或 者钢坯顶在上料垛板台滑板上,究其原因主要有以下几个问题: 1、上料垛板台升起后其工作台南北不平; 2、上料垛板台升起后两液压缸液压系统泄漏量不同,停止后工作台面东西方向出现不平。 3、板坯厚度精度存在问题; 4、推头、工作台和滑板的相对标高偏小; 5、摄像头位置不合适。 4问题的原因分析 工作台面南北方向上相差11mm左右,加载后相差17ram左右。其原因如下: 设计上导向轴与工作台联接处采用的是关节轴承,可以旋转70。关节轴承与支座之间挡环也存在着间 隙,四个间隙和大于2.5ram。实际造成工作台一侧上导向轮与导板靠死,一侧下导向轮与导板靠死。可以 按单侧5mm间隙计算 导向轮上下两轮中心距450mm ——753—— 导向轮左右两轮中心距1795mm 南北两导板之问距离1800mm 导向轮中心比关节轴承中心高105mm 其工作台面南北相差约为 (1795/2—2.5)2十(105+450)2=1109050=1053.112 1053.112一(1800/2)2=546.852 555—546.85=8.14 8.14X 2=16,28(mm)推头、工作台和滑板的相对标高偏小 理论计算与实际基本一致,导致工作台升起时最高位置与钢坯推钢机相对标高20mm变为3ram左右。 2、上料垛板台虽有两个带位移传感器的液压缸。液压系统采用比例系统,但设计时只有在垛板台动作过 程中保证两液压缸活塞杆同步精度为5ram,位置控制精度为2mm。由于采用半自动时。钢坯推钢机和上料 垛板台的动作实行互锁,当上料垛板台升到位后其液压控制系统停止供油进行保压,但由于液压系统存在的 泄漏没有得到及时补偿,所以造成台面倾斜,再次起动时由于液压比例系统不能及时凋整,造成台面倾斜更 为严重,原高出一侧的液压缸活塞杆被拔起更高,超出移传感器检测范围,致使上料垛板台不能正常动作。 计算均相差10--20mm范围内。 4、由附图可以看出推头和工作台的相对标高只有20mm,工作台和滑板的相对标高只有15mm,

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