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一起锅炉爆管事故的原因分析及处理
维普资讯
2 锯 、 ,辛板嘶
丁 22
一 起锅炉爆管事故的原因分析及处理
张兰芳 (盐城市锅妒厂)
-___·__。一
东北某用户使用我厂生产的一台DzL2.8一O.7/9s/7o-A Ⅱ型拱形管板螺纹管热水锅
炉,自去年11月初开始投运以来,已连续二次发生爆管。第一次爆管发生于今年 1月份,系
炉膛左侧 自前往后第 5根水冷壁管爆裂,我厂派员前往进行了换管修理。今年2月,左侧第
7根水冷壁管爆裂。如此在同一台投运时间不长的锅炉中接连发生爆管,在我厂已出厂投运
的同种产品中尚属首倒。这件事g起『了我厂领导和厂有关部门的高度重视。厂部为此召开了
专门会议,并迅速派出了精千人员赶赴现场,对速起事故进行了彻底的检查、全面 的分 析
和处理。本文将就上述各方面作一总结,并就锅炉安全使用须注意的i可题作有针对 性 的说
明。
一
、 现场情况
来到现场,我们先查看了锅炉房情况以及该锅炉的循环系统,并向司炉人员了解了有关
情况。然后全面检查了炉膛内部、锅筒内部、受热面管子、集箱内部,其情况如下。
1.系统
锅炉房内并列二台2.8MW热永锅炉,一台为该拱形管板炉,另一台为我厂85年出厂的
。汽改水’快装炉,正常使用一台,采暖面积20040m。。循环泵,补给水泵均为原先旧锅炉
所踅套,商台炉可以单独切换使用。循环泵无铭牌,其资料亦无从查找。锅炉出水褥误装于
集气罐入口,集气罐排气闻安装于锅炉顶部。
‘2:o锅炉 ‘
崔炉膛内部,可以看到炉膛内砖墙上及锅筒底部挂渣严重,炉门已变形,查锅筒内,见
锅筒底部结有厚约4— 6mm永垢。锅炉左倒水冷壁 自前向后第。3,4、6—8根管内壁均
有不回程度的结垢现象。割下爆裂的第 7根永冷壁管,可见爆瞥处有碍显的过烧,管内壁有
严重的水垢沉积,管孔几乎被堵死,最严重处仅剩约一根手指粗的孔。也就是说,此处垢厚
达16,-18mm。左集箱内有约50mm厚的水渣污垢沉积。
3.燃料
据现场所见以及司炉人员反映,这一个采暖期均燃用优质煤
二、事故原因分析
根据上述现场情况,及所采集的垢样分析,结合锅炉本身结构特点进行综合分析,我们
找到了事故的症结所在。
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1.水质阿题一一导致爆管的榀魁。
锅炉循环水为未经任何处理的深井自来水,硬度大,钙镁离子含量高、加之前酐段挠阳
皇姑区市政 自来水管道改造,自来水品质极差。这样的水进入锅炉,产生水垢,对锅炉危害
极大。据现场取得的垢样进行分析,可以论定此种坚硬的水垢 (灰色)是属于硅酸 盐 水
(CaSiOa及MgSiO;)和碳酸盐水垢 (白色CaCO),其导热系数仅为钢材导热系数的几
百分之一。也就是说,若管壁附着有与管子壁厚同样厚 (3mm)的水垢,则其导热热阻便
增加了几百倍,而现在的水据厚道远超出此值。这种情况表明,水冷壁近 乎 等 于 是 在达
1500℃左右的炉温下干烧而得不到冷却。于是,随着水垢愈结愈厚,管壁严重过烧。最终导
致爆管。由此可见,资料所载的关于水垢的种种危害之大决非耸人听闻,其所引发的爆管、
管板裂纹、锅筒鼓疱乃至锅炉报废事故亦是屡见不鲜。因而锅炉的水质问题不能再得不到足
够的重视。
2.燃料热值高一一导致爆管的诱因
由于国家能源政策要求工业锅炉能够燃用中、低质煤、这台锅炉正是按照中质 烟煤 设
计,采用了低而长的后拱,前后拱总覆盖率达79 ,这样可以使厨都高温烟气向前 部 引流
时,得到较大的前冲能量,既利
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