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上海氯碱化工烧碱装置近年节能减排改造成果介绍
化工妥全与猕谠 2013年第1期 节能减排
上海氯碱化工烧碱装置近年节能减排改造成果介绍
刘岭梅 上海氯碱化工股份有 限公司
降低 了二次盐水处理净化处理能力,需要消耗大量 的酸、碱 、
一 、 盐酸合成炉的节能改造
脱离子水和压缩空气 ,也产生 了大量污染的废水 。而新 工艺
上海氯碱化工股份有限公 司 电化厂烧碱生产装置 ,有 2 是在螯合树脂塔前的盐水 中添加微量 的促进剂 ,这种促进剂
台氢气与氯气反应合成盐酸的老反应炉子 ,由于设计建造在 8 能很好释放制定的阴离子树脂预先与盐水 中多价金属离子结
年前,在当时的技术条件 制约,节能方面考虑较 少,因此虽 合 ,且促进 了螯合树脂塔 中螯合树脂更好均匀疏松分布 ,不
然合成盐酸 的反应热很大,温度也很高 ,但根本没有对热量 仅降低了螯合树脂塔的压降 ,更增加了二次盐水与螯合树脂
进行回收方面 的设计考虑 ,而是直接使用循环冷却水将反应 接触的比表面积 ,有效延长 了螯合树脂塔 的使用周期寿命 ,
合成移去,不仅使反应的热能大大浪 费,而且需要大量消耗 提高了二次盐水处理的处理质量 ,增大 了螯合树脂塔 的处理
循环冷却水资源 ,也就是增加了制造循环冷却水所需要的大 能力,也大大减少了废水排放数量。
量 电能,经济上很不合算。 在小试试验取得成功的基础上,根据小试验的结果数据,
2010年 ,电化厂根据公司节能降耗 的 目标要求 ,对盐酸 在离子膜烧碱生产大装置上进行了技术改造应用生产,将促
合成炉进行了改造,具体方案是这样 的:取消使用循环冷却 进剂应用大生产 ,采用在二次盐水处理工艺中预先添加促进
水 ,增设溴化锂冷水机.这样用盐酸合成炉的反应热先生产 剂的新技术 ,螯合树脂塔 的运行周期,从原来 的一天就必须
95~C高温热水,然后这些高温热作为热源动力进入溴化锂冷 再生一次,可以延长到十多天才需再生一次,一般来讲,螯
水机组用于生产 7℃冷冻水,每小时约可生产 7~C的冷冻水约 合树脂塔每再生一次,会排 出 200m。含酸 、含碱废水,以
250t,供烧碱装置部分换热设备使用 ,以部分替代原来需要高 1O万 t/a离子膜烧碱生产装置为例 ,采用新技术后,可减少合
电耗 由美 国开利公司制造 的冷冻机进行冷冻水的生产 。而 酸、含碱废水排放 ,减少耗酸 、耗碱费用上百万元,并大大
95℃热水经过溴化锂冷水机组换热,出来后热水温度降温至 提高了二次盐水处理处理质量 ,更有利于 电解离子膜装置生
85℃,再返回盐酸合成炉高温段 ,进行反应热吸收后又变成 产稳定运行。而新技术添加促进剂 的用量 ,每月二次盐水处
95℃高温热水,从而实现热水循环利用 的 目的,这样不仅可 理约需耗促进剂 1t左右 ,目前促进剂溶液产品的市场价格为
以达到了大幅度节约装置需要生产 7℃冷冻水,而冷冻机大量 10000元 /t,其效益是相当可观 的。这项新技术值得在全 国烧
耗 电的效果,还有效保证 了盐酸合成炉使用更加安全的 目的, 碱行业全面推广应用 。
另外 ,由于不再需要使用装置循环冷却水 ,这方面也会节约
三、纳滤膜脱硫酸根技术改造
很多电耗 。
根据电化厂技术人员的测算 ,该项改造总投资费用约为 上海氯碱化工 电化厂烧碱生产装置 ,盐水生产过程 中,
150万元 ,但改造后 1年 内可节约生产 7~C冷冻水的需要 电耗 多年来一直沿用盐水加氯化钡去除硫酸根工艺,氯化钡不仅
费用就在 8O万元以上,以此计算不到2年就可收回全部的投 毒性很大,成本高,每年采购氯化钡原料需花费超 1200万
资费用
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