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某厂300MW锅炉低温再热器腐蚀原因分析.pdf

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某厂300MW锅炉低温再热器腐蚀原因分析.pdf

某厂300MW锅炉低温再热器 腐蚀原因分析 1、湖南省电力试验研究院(410007)朱光明程刚 2、 湖南省益阳发电有限责任公司 易红东 摘要:某电厂300M隔/锅炉低温再热器首次发现斑点状坑腐蚀,腐蚀主要发生在 背风面,分布较有规律.电厂采集腐蚀坑中腐蚀产物经化学化验,主要成分为 FeS0..本文从入炉煤质控制分析了发生此种腐蚀的机理,从运行、检修等方向查 找了腐蚀发生的原因,并提出了一些指导性建议. 关键词:低温再热器;腐蚀;硫 0概况 炉。该型锅炉为亚临界参数,一次中间再热,单汽包自然循环,固态排渣煤粉炉。配300MW 汽轮发电机组。设计燃用烟煤和贫煤的混煤。 因国内煤炭供应和运输能力的日益紧张,某电厂自2005年7月起开始掺烧四川、贵 州、湖南宁乡等地的高硫含量煤,这些煤种尽管有较高的热值,但同时具有对锅炉运行和 设备极其不利的高硫份(2。6%以上)和高灰份(35%以上)o从目前隋况看,由于该电厂 锅炉长期燃用这些煤种,锅炉的结焦问题El益突出。同时,由于燃用高硫煤,也极易发生 炉膛燃烧区域的高温腐蚀和锅炉尾部受热面的低温腐蚀。 2006年3月撑2停炉检查中发现,低再和省煤器管段发生了较大范围的腐蚀。 1 腐蚀现象 现场检查发现,#2锅炉第三、四级低温再热器以及省煤器(主要是背风面处)已经 出现了较大范围的腐蚀痕迹,腐蚀涉及的管子较多,多呈点状,据测量,腐蚀造成的部分 管壁凹坑已达0.2—0.5mm。见图1。 现场采集了部分腐蚀产物交电厂化学进行化验,主要产物是Fez(SO,),。据了解,在#2 炉燃用这些高硫煤前,这些受热管从未发现类似腐蚀现象。因此,根据腐蚀产物的化验结 果以及历史比较,可以认定目前发生的这种腐蚀现象,与入炉煤中含硫量高有直接关系。 当前的腐蚀为硫腐蚀。 图1 某电厂低再受热面管腐蚀情况 2 硫腐蚀机理Ⅲ 一般而言,由于燃煤中含硫高产生的腐蚀分为高温腐蚀和低温腐蚀。烟气侧高温腐蚀 主要发生在燃烧区域的水冷壁管和高过、高再受热面管。低温腐蚀则主要发生在省煤器、 空预器以及后面的尾部烟道。 高温腐蚀还可进一步分为纯气体腐蚀和熔融盐腐蚀两类。 低温腐蚀是由于燃料燃烧产生的SO:和SO,,在低温部位和水蒸气结合生成硫酸,当 烟气或者管壁温度低于硫酸露点时,硫酸蒸汽在管壁表面凝结发生酸腐蚀。 当前电厂发生的腐蚀部位与低温腐蚀易发区域基本吻合,但考虑到发生腐蚀的管段 (第三、四级低温再热器以及省煤器)在机组正常运行中烟气温度至少高达400%以上, 远未达到硫酸和亚硫酸的露点,因此当前发生的不应为低温腐蚀。 根据腐蚀产物的化学分析结果可以知道,当前的硫腐蚀主要是SO:和SO,引起的。SO: 和S03气体时: Fe2鸥+3SO,=Fe2(s0咖 Fe203+3S03=Fe2(S04)3 金属表面的氧化物保护膜被腐蚀后,金属会在高温下与烟气中剩余的氧气发生反应继 续被氧化为氧化铁。反应得以继续下去。 碱性氧化物Fe:O,发生反应: 51 Fe203+3H2503=Fe2(S03)3+3H20 Fe203+3H2S04=Fee(S04)3+3HzO 3腐蚀原因分析 根据腐蚀区域、腐蚀部位、腐蚀坑特点并充分考虑到燃用当前高硫煤前该管段从未发 生类似腐蚀,腐蚀原因分析如下: 1)煤质: 燃用高硫煤是发生硫酸、亚硫酸腐蚀的根本原因。 硫氧化物以及硫酸、亚硫酸对管子的腐蚀包括两个过程,第一步是对金属管外层保护 性氧化膜的腐蚀,第二步是受热面管子氧化膜被腐蚀后金属的再氧化。 按照化学理论,化学反应的速度与反应物的浓度成指数关系,当燃煤中硫含量急剧增 加时,燃烧后产生的烟气中SO:和S0,的生成量必将大幅增多,一旦发生腐蚀,其腐蚀速 度将呈指数倍增加。 2)受热面积灰: 由于当前燃用煤含灰量较大,烟气中飞灰含量是相当多的,这就导致了烟道中的积灰 较为严重。现场检查发现,在低再和省煤器管的迎风面均有大量积灰。 烟气中SO:和SO,穿过较厚积灰,与氧化铁反应并进一步腐蚀金

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