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某合成氨厂脱碳系统运行工艺故障分析.pdf

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全国气体净化信息站2006年技术交流会论文集 ·21· 某合成氨厂脱碳系统运行工艺故障分析 胡育华,孟新东 (湖南金信化工有限公司.湖南冷水江417506) l 净化脱碳系统运行故障殛处理概述 f)28脱碳再生塔新换钢鲍尔环与原用钢环化学 某合成氨厂2004—09—01至og—12大修,13目组分测定对比试验。 合成氨系统开车。在重新开车的一段时间里,净化车 根据试验结果,认为这次故障发生的原因主要 间脱碳系统出现了一些从未遇到过的不正常现象: 是在此次大修中,再生塔的第二层填料由原来的瓷 a)09—21前后发现脱碳液中有大量的灰黑色 环(已大部分破碎)换成碳钢鲍尔环,开车前,没有很 沉淀物,滤去沉淀后观察溶液的颜色时.几乎看不到 好地进行钝化处理便仓促开车所致。为了尽快扭转 什么颜色了,而正常时总是草绿色的。分析其中的 被动局面和换回一些化工原料的损失,决定向系统 偏钒酸钾(KV03)含量,只有0.55g/L,而正常指标 中加双氧水。 是2~5g/L} b)与此同时,脱碳系统待别是28脱碳系统阻力续续地共向脱碳系统加27.5%双氧水3t。加的方 明显增大。 法是将双氧水倒在溶液地下槽中,通过脱碳液泵从 针对上述情况,车间采取了2项措施: 再生塔中部进人系统。与此同时,又补充了200kg a)往溶液中补加五氧化二钒(VzOs); 五氧化二钒,脱碳溶液的KVO,含量遂提高到2.79 b)清理29脱碳系统的管道过滤器和活性炭过g/L。至此2#脱碳系统已能勉强运行。 滤器。 但是,当lo—07的1次突然断电紧急停车之 但是,加入500kg五氧化二钒后,溶液的 后,再开车时,发现2#脱碳系统阻力非常大,且吸 KVO;含量并未升高。过滤器虽几经清理,阻力却 收塔无法建立正常液位,致使二氧化碳再生气纯度 依然如故。 只有80%左右,完全不能达到尿素所需原料气的要 09—25,经研究,确定进行分析试验,以便找出 求,脱碳系统无法继续运行下去。10一07晚,专题 原因,对症下药。 研究认为是吸收塔的筛板严重堵塞,决定停车清理。 a)N强脱碳液成分的分析; 第二天停2#脱碳系统,清洗中发现吸收塔上部‘14 层筛板附有大量泥浆状物,但可用消防水龙头冲洗 b)测定沉淀物的化学成分。以09—26的分析 掉;下部有7层筛板,其沉淀物附着非常牢固,只好 为例,其中钒含量(以v20。计)为22.6%,铁含量 取出逐块清理。重新装上后10--ll再开车。 (Fe:O:)为28.0%,剩余物中碳含量(以c计)为 7.2%,硫含量(以s计)为0.17%; 为了避免溶液再次恶化,决定向溶液中大量补 c)进行让沉淀物中的钒重返溶液的试验。在含 加五氧化二钒。几天之中共加V。Os2t多。这样, 有大量沉淀物的脱碳液中,少量多次地加入双氧水 使溶液中的KVQ含量最高时接近10g/L。 (30%过氧化氢),待反应完毕后再测定溶液中的 经过半个月的运行观察后,溶液中的KvO。含 KVO:含量,发现可由加入前的0.3g/L左右升到3 量仍能保持在7g/L以上。终于使2“脱碳系统转 ~4g/I.: 入基本正常运行。 d)对新购的五氧化二钒和过去常用的五氧化二

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