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某码头混凝土靠系船墩裂缝成因分析.pdf
第九届全国建设工程无损检测技术学术会议论文 2006年
某码头混凝土靠系船墩裂缝成因分析
陈宏 何春凯
(中国建筑科学研究脘潍圳分院,深圳518057)
摘要:深圳市某码头靠系船墩混凝土产生裂缝,在对其成因分析的过程中.采用捧除法.先后捧除了塑性收缩、
千缩、水化热、温度收缩、荷载作用等因素造成该墩体混凝土裂缝的可能性;通过对混凝土中碱含量、碱一活性
骨科、混凝土所处的环境条件及反应后的实际特征进行分析.确定了碱一骨科反应的控生,得出该裂缝首先是由
碱一骨料反应引起,而后由于混凝土开裂后钢筋迅速锈蚀等原因导致裂缝加速发展.本文对类似工程(特别是港
口工程)的裂缝成因分析具有一定的参考价值.
关键词;混凝土,裂缝,槲料反应,钢筋锈蚀
1.工程概况
深圳市某码头靠系船墩墩体为混凝土结构,长、宽各约6m,高2.5m,属大体积混凝土。正
常情况下露出水平面1.2m,墩体顶面为可上人自g操作平台。墩体底部设三根直径l_4m的钢管桩,
桩长约35m。该船墩于1996年11月设计。于次年施工,并于2001年在墩体顶面中心增设了一
根直径为740ram的钢系船柱.根据原设计图纸.该系船柱的设计系缆力为750kN,船停靠时的撞
击力为172kN.2005年现场部门发现该靠系船墩墩体开裂,到目前裂缝的发展有加剧的趋势(结
构平面及裂缝示意图见图I).
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图1结构检测部分平面及裂缝示意图
(图中数字为裂缝宽度,单位加;大写字母为钻取芯样位置;虚线圆圈为桩位置)
2.检测结果
2.1裂缝分布特征
陈宏.男.1982.礤士
第九届全国建设工程无损检测技术学术会议论文 2006年
该靠系船墩墩体顶面产生大量裂缝.呈龟裂状,部分裂缝深度大于1.2m。裂缝宽度普遍较大,
最大裂缝宽度达3.0mm,且随裂缝加深未发现收缩趋势。部分裂缝开展至墩体侧面,并延伸至水
面以下(墩体裂缝现场照片见图2)。.
2.2裂缝及芯样观测结果
对墩体表面及裂缝处钻取的芯样做进一步调查发现以下几个特征:
(1)墩体侧面裂缝边缘有白色物质析出(见图3):
,(2)将该墩体裂缝部位钻取的混凝土芯样沿裂缝敲开,发现混凝土表面有白色物质析出。
环骨料边缘展开,呈类似稀释的水玻璃状,出现在混凝土上有胶浸润感,即时干燥后有光泽,干
燥数天后留有胶痕(见图4);
2.3现场检测数据
通过现场采用回弹法对该墩体混凝土强度进行抽样检测,并通过钻取芯样的混凝土抗压强度
对回弹法检测结果进行修正,得到该墩体混凝土抗压强度为44.8MPa:混凝土最大碳化深度为
3.OnlIIl;墩体顶面钢筋为巾25@150,沿三个方向配置,分别平行于墩体的斜边和底边;上表面混
凝土保护层厚度为120tmn。现场检测发现该墩体内部钢筋出现不同程度的锈蚀。
图2墩体裂缝现场照片 图3裂缝边缘白色物质析出 图4混凝土表面胶痕
。
3.结构计算
取卜1截面(见图1)为该墩体混凝土的薄弱截面,采用该截面素混凝土的抗拉强度对船墩
设计系缆力进行抗裂验算。计算时混凝土强度等级取为C45,卜1截面宽度近似取为5000mm。
卜1截面的抗拉承载能力:
Ⅳ..=Zbh=1.80×5000x2500=22.5×106N=22500/dV
该墩体由底部三根钢管桩承受水平拉力,假设拉力方向如图1所示,则卜1截面的拉力:
T=750×2/3=500kN
验算结果表明,该截面的抗拉承载力远高于截面拉力。
4.裂缝分析
该
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