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渗碳后的缓冷工艺探讨
维普资讯
工业炉与热处理特别策划专辑
渗 碳 后 的缓 冷 工 艺 探 讨
湖南衡阳风顺车桥有限公司 (421001) 姜如松
某公司的齿轮材料为20Cr,其加工路线为:下料一 从上表可以看出,三种工艺所得到的结果均合格。
锻压一车毛坯一热处理 (渗碳,淬火、回火)磨削一成 以第三种工艺时间最短,缩短了约100min。
品人库。该公司热处理设备为 lOOkW的多用炉,其工 根据以上结果,为进一步缩短时间,尝试缩短保温
艺为920℃X960rain,缓冷60min后出炉检查金相 (包 时间的工艺。为此,我们编制了如表2所示的三种工艺。
括表面碳浓度、碳化物形状、渗碳层深度及心部组织), 表2 缩短保温时间工艺
如出现不合格组织如碳化物形状、心部魏氏体,则用 渗碳后缓冷时间 进炉后升温时间
序号 保温温度 /qc
880℃×90min后缓冷工艺。 /min /min
考察该公司近两年的凸轮轴热处理记录,发现有 l l5 5~l0 880
2 15 5~10 880
95%的炉次要正火,其中90%的是魏氏体,5%是碳化
3 15 5 10 880
物形状不合格引起的。因此该公司确定的整个热处理工 到温后保温时间 此过程总时间 检查结果
序号
艺为 920℃X960min,缓冷 60rain后,升温 60min至 /min /mIn (魏氏体级别)
880~C保温90min出炉。检查各项组织均合格。但是整 l 60 80 0
2 45 65 0~1
个渗碳后缓冷时间为210min。本着节约能源的目的,我
3 30 50 O~1
们对此工艺进行了改进。
根据以上工艺及其结果,得到的仍是第三种工艺最
1.试验方法及结果
好,时间仅为50rain。另外,通过探讨采用不同的保温
从该公司的检查记录上看,正火的主要 目的是为了
温度时对魏氏体组织的形成的影响,制订的工艺如表3
消除魏氏体。根据魏氏体的形成机理和该公司已有的工
所示。
艺,我们设计以下三种工艺 (如表 1所示)。为更好地 表3 不同的保温温度对魏氏体组织形成的影响
验证试验结果,我们在炉膛内放置
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