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渣油型气化炉控制与测量的改进.pdf
渣油型气化炉控制与测量的改进
镇海炼化公司仪控部 邬明亮
摘要简述气化炉控制工艺流程;论述测温仪表的吹气改进、热偶元件插深对测量与维护的
利弊,气化炉氧气回路试漏以及停工后充氮联锁保护,激冷室液位仪表的改进及其他仪表测量与
联锁的改进。
关键词测温仪表吹氮氧气控制试漏液位仪表联锁
镇海炼化公司合成氨油气化装置,采用 2气化炉测温仪表的改进
德士古烃类氧化技术,急冷流程,2台并联生 目前气化炉燃烧室的测温普遍采用了B
产。1991年根据生产发展需要,又增加一台型热电偶,考虑到热偶始终工作在高温、高压
国产气化炉,称为第三系列。因渣油价格升 工艺的介质,因此实际过程中,测量采用吹氮
高,从2002年7月份开始,以渣油为原料的保护措施,吹氮保护原理如图1所示。
油气化改用以DOA脱油沥青为原料,并新
建成了碳黑开路工艺路线。自1984年化肥
投产以来,气化炉安全稳定运行对整个化肥
生产十分重要,在工艺技术改进的同时,仪表
自动控制也在不断摸索和改进。近年来,为
N2120
了适应气化炉不断改进的新工艺,通过对气 截
计量型针型阀 热电偶用吹氯气
化炉原自控系统持续改进,增强了仪表的可
靠性,从而也确保了气化炉长周期安稳运行。 图l 测温热电偶吹氮保护控制原理图
12MPa的氮气通过流量控制器,开工或
1工艺简介 停工过程中其流量可随着气化炉炉内的压力
来自炼油的渣油经加热后达到260℃, 升高或降低时,流量一般保持在设定值
经往复容积泵升压至9.0MPa送人烧嘴,同110L/h。因流量计指示流量范围较小,一旦
时从锅炉来的蒸汽与渣油混合成油蒸汽混合 流量控制器有故障,难以通过针型阀调节来
物进入烧嘴的外环隙通道。从空分过来的氧 设定所需流量。吹氮流量太大或太小都会影
气经加压到9.6MPa直接进入烧嘴的中心管响热偶的正常运行,流量太大热偶套管会很
通道。 快破裂,热偶丝断。流量太小,会引起热偶密
为了降低能耗,掺入5%的工艺蒸汽。 封的聚四氟感受高温,导致老化,密封失效,
这些物料在气化炉燃烧室发生氧化反应,反 气化炉内的工艺气会从热偶接线口或吹氮接
口处冒出,严重时需停炉卸压检修。十多年
应温度达1350℃,压力为8.5MPa。原料气
离开燃烧室进入激冷室,经碳黑洗涤塔洗涤 的运行表明,流量控制器故障率较高,时而发
后送往CO变换工段。 生故障,吹氮中止。为此,在N2120的人口
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与流量控制器的出口增设一旁路,在旁路中 运行周期比原来又有新的提高。免吹氮的关
有一针型阀,此针型阀可代替整套流量控制, 键技术采用了一种金属粉末式密封件,安装
将N2从旁路直接进入气化炉。选取针型阀 在热偶丝连接出口处。它是一种高温高压密
时需加以计算,达到流量范围保持在原设计 封件,可防止炉内工艺气从热偶接线口渗出。
流量范围内。因N2流量非常小,能满足针 由于其运行周期延长,热偶套管安装在离炉
型阀不多,可选用SWAGELOK的21系列计砖缩进20mm左右。需要注意的是气化炉在
量型针型阀,具体计算如下: 常温下,热电偶可以直接插入安装孔内;而当
选取的计
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