湘钢3#高炉大修设计及开炉实践.pdf

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湘钢3#高炉大修设计及开炉实践 杨子江 (湘潭钢铁有限公司炼铁厂湘潭411101) 摘要湘钢3o高炉第一代于2004年11月6日停炉,原地进行大修改造,对高炉本体、炉顶、粗煤气、制粉、除尘 等系统做了重新设计.对槽下、上料、热风炉、喷吹和出铁场系统进行了改造。开炉后第4天高炉利用系数达到 2.251/m3.d,创我厂高炉大修开炉达产最快记录。 关键词高炉大修改造开炉实践 1前言 框架不动的情况下,设计合理炉型,并对高炉相关系统进行了改造。经过100天的紧张施工。于2005年2 比降到373.83kg/t。创我厂高炉大修开炉达产达效的最快记录。 2大修改造的主要内容 本着节省投资的原则,大修改造的主要内容有:本体部分除耐热混凝土基础外全部拆除更新;炉体框架 加固;渣铁沟更新;上料能力扩大;炉顶设备和粗煤气处理系统更新;热风炉系统的所有阀门及预热器系统全 部更新;热风管道和三座热风炉陶瓷燃烧器全部更新;烟气管道部分更新;管道内喷涂料全部更新;矿槽内衬 板全部更新;槽下筛粉系统和皮带机改造更新;矿糟除尘器改造更新;新增炉前和上料两个电除尘器;新上一 套中速磨制粉系统;改造了喷吹站;计算机及相应的供配电和计控部分更新。 2.1高炉本体系统设计: 新高炉设计中本体系统主要特点是降低了高径比,扩大了下部容积。炉身中、下部采用了板壁结合的冷 却形式和薄炉衬结构。 2.1.1炉型设计 大修前后的炉型尺寸变化情况详见表一。由表一可以看出大修后的高炉具有以下特点: 2.1.1.1减小了高径比 0.206。有利于高炉的强化冶炼。 2,1.1.2增加了炉缸高度 烧创造了条件。同时由于炉缸容积的增大,有利于强化时渣铁的储存,减轻铁水对炉底的环流侵蚀,消除憋 风现象。 2.1.1.3适当扩大炉缸直径 在炉体框架不动的情况下,大修后炉缸直径较大修前扩大了800mm根据我厂单位炉缸面积产量的经 验,扩大炉缸直径有助于强化冶炼,提高高炉利用系数。 2.1.1.4缩小了炉身角 与大修前相比炉身角缩小了近2。,有利于减小炉料下降阻力,为高炉进一步强化奠定基础。 2.1.1.5增加了死铁层 ——437— 大修后死铁层增加了548mm,这同样有利于减轻铁水对炉底的环流侵蚀,起到了保护炉底炉缸的作用。 2.1.1.6增加了风口数量 风口由大修前的18个增加到20个,增加风El回旋区面积,减少死区,为活跃炉缸创造了条件。 表1 38高炉大修前、后炉型变化情况 2.1.2冷却系统设计 炉体采用全冷却结构,炉底、炉缸1—4段为普通铸铁冷却壁,炉腹、炉腰5--6段为球墨铸铁热镶砖冷却 壁,炉腰最上层设计一层球墨铸铁冷却板,炉腰冷却板以上采用板壁结合形式,共设置了6层冷却壁和7层 钢冷却板,以延长炉身下部炉衬的使用寿命.更好的保护该部位砖衬和对上部砖衬支撑,为提高钢冷却板的 使用寿命,在常规设计的基础上,将进水先改为送到冷却板的前端,再通过隔板系统循环到出水口,为加强冷 却板前端的冷却强度,将前部通道断面设计较小,以提高流速。 在炉身中部设计了5层钢冷却板,炉身上部设二层球墨铸铁热镶砖冷却壁和一层球墨铸铁倒扣冷却壁。 整个冷却系统采用开式工业水冷却.水压0.35MPa,考虑炉腰冷却板工作环境较差,故采用高压水冷 却。倒扣冷却壁、风口二套和小套、渣口三套和四套均采用1.2MPa高压水冷却。炉底冷却由部分炉体冷却 水通过高差回流到炉底进行冷却。 2.1.3炉村设计 炉底采用三层国产半石墨碳砖,上部设一层进口微孔碳砖,最上面为二层刚玉莫来石陶瓷垫,炉底总厚 环,只砌筑一层高铝保护砖。炉腹至炉身中部均采用烧成微孔铝碳砖,炉身上部采用浸磷粘土砖,炉衬厚度 400mm。 2.2炉顶及上料系统改造 最大速度由2.5m/s提高到3.0m/s。对炉顶设备进行了检修,齿轮箱采用开式工业水冷却。 料罐以上炉顶设备由炉体框架支撑,减轻了炉壳承重负荷,在一定程度上减少了炉役后期因炉衬破损而 导致炉壳变形的可能性。增加了均压放散系统消音器。 ‘ 2.3炉前系统改造 大修后只设一个渣口,泥跑、堵渣机和炉前吊车更新,开口机采用全液压开口机。由于炉顶压力的提高, 主沟长度较大修前增加了500r

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