- 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
烧结配加菱镁石实现高炉三元碱度冶炼.pdf
烧结配加菱镁石实现高炉三元碱度冶炼
李 鑫刘建刚 孙东利
(抚顺新抚钢有限责任公司 113001)
摘要为了降低生铁含硫量,改善渣铁流动性,促进高炉顺行,提高生铁质量,抚顺新抚钢有限责任公司尝试在
烧结配料中添加富含MgO的菱镁矿,并取得了一定的效果。
1 前言
到了0,590%,使得一段时期以来高炉生铁含硫升高,随之给高炉带来一系列不良影响。由于我厂焦炭全部
外购,又面临当前焦炭供求紧张的现状,焦炭质量提高不是短期内能够解决的问题。
为了保证生铁质量,高炉操作中采取了提高炉温和炉渣碱度等措施,生铁含硫有所下降,但因为渣铁流
动性变差,造成高炉炉况进一步恶化,而且恢复困难。同时,随着原燃料变化,炉渣中的他03逐步增加,增
加了炉渣粘度,造成高炉的软熔带透气性降低,影响炉渣的脱硫效果及高炉顺行。分析高炉顺行较差,炉渣
粘度大,流动性差的情况,应该是原来的二元碱度已经不能适应当前的高炉冶炼,需要进行改变。
为了解决这些问题,鉴于其他厂家的经验,我们决定在烧结配料中添加富含MgO的菱镁矿,实现高炉
三元碱度冶炼,以平衡炉渣的粘度,增加炉渣流动性,从而达到脱硫和促进高炉顺行的目的。
2理论依据[1】
高炉冶炼过程中,影响脱硫的主要因素是:合适的炉渣成分和适宜的炉缸温度,也就是在一定的炉缸温
度下选择合适的造渣制度。
对造渣制度的要求是:
1.不引起炉缸堆积;
2.有利于获得充足稳定的炉缸温度;
3.具有良好的脱硫能力;
4.有利于维持合理炉型。
~1.15。这样规定是按照当时的原燃料条件而制定的,当焦炭中含硫升高,使人炉料的硫负荷升高时,这时
的炉渣碱度己不能完全符合高炉脱硫的需要,必将导致生铁中的硫含量升高,生铁质量受到威胁,影响到下
道工序的生产。
断面由玻璃相变为花渣,进而变为石头相,此时炉渣的粘度升高,流动性变差,高炉的透气性变差,压差升高,
塌料、悬料次数增加,高炉冶炼进程受到严重影响。
在炉渣组成中一个不可忽视的因素是MgO,MgO能提高炉渣的脱硫能力和改善炉渣的流动性,且其含
量适宜控制在8%~12%。提高炉渣中的MgO含量,需要在炉料中加入含镁原料。我厂选择在烧结配料中
加入菱镁石,以期达到提高渣中MgO含量的目的。
374
3 实施经过
我厂高炉炉渣成分见表1。由于MgO含量较低,一直以来高炉采用元;碱度调节炉况,但随着焦炭质
量变差引起的一系列问题,仍然用二元碱度已经不能适应高炉冶炼的需要,进行有针对性的实验十分必要。
表1实验前的炉渣成分
2004年,为了提高炉渣中的MgO含量,首先尝试在烧结配料中加入8%左右的硼铁粉,此举也曾取得了
一些效果,炉渣中MgO含量提高到6%~7%,炉渣成分见表2。
表2高炉炉渣成分表
但由于硼铁粉成分和质量均存在问题,影响了烧结质量,在2004年12月上旬停配硼铁粉。停配之后烧
结中的MgO含量下降,高炉炉渣中的MgO含量下降,高炉铁量下降,高炉炉况不稳。
右。经过3个月的使用发现,高炉炉渣的流动性明显好转,在当前使用的炉料配比情况下,可以提高高炉软
熔带的透气性,有利于高炉的整体顺行。
4 效果
烧结配料中加入菱镁石后,烧结矿中MgO含量提高,高炉炉渣中MgO含量增加,高炉炉况顺行,生铁
含硫降低。
表3为项目实施前后MgO含量对比表。表4为高炉主要技经指标对比表。
表3实施前后对比表
实施前 2.555 O.05 1011 218 536 133
实施后 2.921 0.04 1097 206 507 55
稳定期1 3.125 0.04 1118 132 504 23
稳定期2 3.282 0.04 1160 110 486 23
从表中可以看出,实施前后炉渣碱度发生了较大变化:
1.三元碱度和四元碱度发生变化:其他成分不发生变化时,MgO含量增加,三元碱度由1.24上升到
文档评论(0)