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燕化第三套常减压装置加热炉出口温度优化.pdf

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燕化第三套常减压装置加热炉出口温度优化.pdf

化 工 进 展 ·348· CHEMICALINDUSTRYANDENGINEERINGPROGRESS 2006年第25卷增刊 B37 燕化第三套常减压装置加热炉出口温度优化 周凤玲 。 (北京燕山石化炼油厂第七作业部,北京102503) 摘要:中国石化股份有限公司北京燕山分公司炼油厂IⅡ套常减压装置于2005年3月进行技术改造,设计在管输 大庆原油中掺炼33%的俄罗斯进12原油,加工能力为2.5M妇,掺炼轻质进12原油后,原油密度、酸值,硫含量 等性质变化较大,原油性质变轻.燕4e,III套常减压装置常压加热炉出口控制温度为369℃,减压加热炉出口控制 温度为39512。装置加热炉原有控制温度高于实际生产需要,在保证常压和减压产品收率的情况下,装置将常压 炉出口温度由36912降低到364℃,减压炉出12温度由395℃降低到380℃。降低常压炉出口温度后,常压总 收率保持在46%±O.5%,常压渣油350℃馏出保持在5%左右,两项指标都基本和降温之前持平:常压炉出口降 低412,每年,-q-vX为装置节约1328吨燃料油;减压炉出口温度降低幅度为15℃,减压炉出口温度降低后,采取 了两项措施保证减压侧线收率和产品质量:一是增加减压塔塔底汽提蒸汽量,二是开减压侧线下馏出12,采取以 上两项措施后,减压炉降低温度前后减二线收率基本在10.5%±0.5%、减三线收率基本在8.5%士0.5%、减四线收 率基本在3.6%土0.5%,降低减炉出口温度后一年可以节约975吨燃料油.在加热炉操作方面,常炉炉膛温度降低 了40℃,四路分支温度降低了4℃;减炉炉膛温度降低了100℃,四路分支温度降低了7℃。通过降低常压和 减压加热炉炉出口温度不仅使装置燃动能耗下降0.6千克标油,吨,而且还保证了装置安全长周期运行。 关键词:加热炉:能耗;温度;进口原油 在综合性炼油企业中,常减压装置是最大的 所示。 耗能装置之一,约占炼油企业总能耗的25%-- 30%【l】,而在常减压装置中的加热炉又是最大耗能 £ 设备之一。在降低常减压装置能耗的过程中,降 趟 赠 低加热炉能耗是最关键的手段之一。中国石化股 Ⅱ 羽 份有限公司北京燕山分公司炼油厂III套常减压装 最 出 置设计大庆原油加工能力为2.5Mt/a。2005年3 妊 月经过技术改造,在管输大庆原油中掺炼33%俄 Mt/a。装置常压炉设 罗斯原油,加工能力为2.5 计热负荷为188100MJ/h,减压炉设计热负荷为 图1常压炉降温曲线 75240 MJ/h,常压炉出口控制温度为369℃,减 压炉出口控制温度为395℃。但是随着轻质原油 2 掺炼比例的逐步提高,原油性质变轻,常压和减 篝 压炉出口温度高于实际生产需要,造成常压塔和 导 减压塔进料汽化率过剩。不仅浪费燃料,而且容 蠡 易造成加热炉炉管和减压塔塔盘结焦,影响装置 饕 长周期运行。 图2减炉降温曲线 1降温过程 2收率 燕化ⅡI套常减压装置常压炉出口操作温度为 369℃,在保证装置常压产品质量和产品侧线收率

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