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宽厚板轧机AGC系统偏差适应性改造
[摘 要]概述了莱钢宽厚板轧机AGC液压自动厚度控制系统在使用中遇到的问题,针对存在的问题,分析其影响因素并逐步进行了适应性改造,从而消除设备隐患提高设备运行精度。
[关键词]宽厚板轧机 液压AGC 偏差 换辊滑架
中图分类号:TG334.9 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)27-0114-01
1.宽厚板轧机AG液压C系统概述
宽厚板轧机液压AGC系统(自动厚板控制系统)的作用主要是通过调节轧制力和辊缝偏差来控制所轧制钢板的厚板,轧制过程中,液压控制的汽缸垂直作用于下支持辊装置下面以施加压力,汽缸通过自动测量控制和精细的调节,以弥补底部两个轧辊的辊下降来维持稳定的轧制线,保证轧机液压AGC系统的控制精度,对设备的稳定顺行和产品的质量控制尤为重要。
2.液压AGC系统使用中存在问题
在宽厚板粗轧机设备精度标定过程中,发现轧机两侧的AGC液压缸偏差达到8mm左右,其中传动侧AGC液压缸升起较多。对精轧机进行标定时,发现两侧AGC液压缸出现偏差到7mm,同样是传动侧AGC液压缸升起较多,该问题的出现严重影响了设备的稳定顺行和产品质量。在正常使用过程中出现AGC液压缸两侧伸出行程不一致,说明轧辊辊系两侧高度不一致,通过对辊系尺寸链的进一步检查,对可能存在问题的相关部位进行了检查分析,如AGC液压缸本身存在问题是否存在泄露,AGC液压缸安装位置是否存在问题,支承辊换辊滑架、阶梯垫是否磨损、支承辊垫板是否磨损等。通过水平仪、经纬仪等精密仪器进行测量记录。
通过全面检查测量发现,AGC液压缸本身无缺陷,阶梯垫尺寸正常,换辊滑架出现磨损现象,滑架垫板有不同程度的磨损和变形,换辊滑架安装于轧机支承辊下方,上部承受整套支撑辊系统的重量以及轧制过程产生的轧制冲击力,下部与AGC液压缸接触,在调整辊缝时,AGC液压缸托起换辊滑架及支承辊系统,从而实现辊缝的变化。
在检查过程中发现,在滑架表面出现不同程度裂纹,严重处裂纹长度约700mm左右,深度在70mm-80mm,裂纹有水平方向裂纹及垂直方向裂纹两种,产生裂纹可能原因:(1)铸造生产时存在缺陷;大部分横向裂纹为生产铸造时造成的内部缺陷,由于后期承受较大载荷,逐步显现出来(2)由于轧机轧制力较大产生的垂直方向裂纹;宽厚板轧机轧制时,轧制力最高可达9000吨,该换辊滑架承受载荷较大,在轧制过程中承受反复冲击,从而造成导致滑架出现变形,进而产生裂纹(图1、2)。
针对以上存在的问题,通过进一步分析,需对轧机换辊滑架进行修复处理,由于该设备订购周期较长,价值高,为防止裂纹出现进一步的恶化,从而导致更加严重的设备故障,需针对滑架变形情况,对滑架上部安装的垫板和底部安装的垫板进行测量,重新加工垫板,通过配合滑架变形情况,达到消除变形的目的,从而保证轧机两侧AGC液压缸偏差不大于1mm。
3.修复处理方案
(1)使用清洗油对换辊滑架裂纹处进行清理,定位槽进行清理,使用磨光机清理裂纹根部;
(2)、使用钢制水平尺(2000mm)和塞尺测量定位槽水平方向间隙,绘制定位槽平面间隙图(图3)。
(3)根据平面间隙图,对定位槽内安装的16mm垫板进行配合加工,消除垫板与定位槽水平面之间的间隙;
(4)修磨换辊滑架下垫板安装面,保证水平度;
(5)根据测量垫板情况,计算尺寸链,保证两侧尺寸链相同。
4、改造效果
经过处理后,滑板变形情况不再继续恶化,基本消除了因为换辊滑架变形导致的轧机两侧AGC偏差大的问题,同时保证了换辊滑架的使用寿命,大大降低了备件采购成本。通过处理轧机两侧AGC偏差大的设备故障,需定期检查垫板磨损变形情况,及时进行更换,当偏差值大于2mm时,必须对垫板情况进行检查,超过5mm时,必须对垫板进行更换,以保证偏差值小于1mm,从而保证钢板的板型。
通过设备的适应性改造,大大降低了年备件采购费用,节约资金350万元.
换辊滑架备件价值160万元*2(轧机架数)=320万元
其他辅助备件价值10万元*2(轧机架数)=30万元;
参考文献
[1] 金学俊.液压AGC在板带轧机的应用:液压气动与密封,2000(4)
[2] 王先逵.机械制造工艺学.北京:机械工业出版社,2006,1.
作者简介
亓安刚(1984),男(汉族),山东莱芜市,工程师,目前主要从事冶金设备管理工作。
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